APP下载

某330 MW汽轮机低压转子叶片断裂振动故障诊断研究

2020-12-18王广庭范春生黄中柏

湖北电力 2020年4期
关键词:发电机组汽轮机机组

王广庭,张 爽,罗 凯,范春生,黄中柏

(国网湖北省电力有限公司电力科学研究院,湖北 武汉430077)

0 引言

目前燃煤火力发电机组仍为国内电源主力机组,由于长期高温、高压、高转速运行,机组叶片断裂故障仍然时有发生[1-8],对机组安全稳定运行产生很大影响。利用发电机组振动信号变化特征诊断机组故障,是目前故障诊断主要手段之一[9-30]。

1 机组轴系及结构特点

某发电公司4号汽轮发电机组是由东方电气联合公司生产的N300-16.7/537/537-4 型、亚临界、双缸双排气、一次再热凝汽式汽轮机和QFSW-30-2型氢冷发电机组。

机组共有7个轴承,其中:1号、2号轴承支撑汽轮机高中转子,3号、4号轴承支撑汽轮机低压转子,5号、6号轴承支撑发电机转子,7号轴承支撑碳刷。整个轴系支撑结构简图如图1所示。

图1 轴系结构简图Fig.1 Shaft structure diagram of unit

2 机组振动现象及历史数据分析

2015 年4 月5 日06:30,4 号机组振动出现突增现象,2号、3号、4号号轴承座振动均明显增大。调取机组振动突变前后的DCS 历史数据,可以看出:在1 s 内,2X-5X 轴振幅值分别从52 μm、71 μm、57 μm 突增至102 μm、163 μm、170 μm,幅值增大量为60 μm,92 μm,113 μm;15S内,2 V-4 V瓦振幅值分别从7 μm、15 μm、32 μm突增至10 μm、47 μm、72 μm,幅值增大量分别为3 μm,32 μm,40 μm,详细数据如表1所示。

表1 故障突发前后机组振动DCS历史数据(单位:μm)Table 1 Historical data of DCS of unit Vibration before and after fault outbreak(unit:μm)

3 机组振动测试数据分析

2015年4月5日16:44,负荷160 MW,用振动测试仪对机组振动进行全面测试,从测试数据可以看出:3X-4X 轴振分别为154 μm∠231o、140 μm∠6o,3Y-4Y轴振分别79.9 μm∠340o、110 μm∠100o,3V-4V 轴振分别59.2 μm∠326o、99.6 μm∠134o,5X 轴振同4X 轴振接近,6X轴振明显偏小,具体数据如表2所示。

从机组频谱图可以看出,2X-5X 轴振1 倍频分量(通频值)分别为:139(145)μm、153(163)μm、140(154)μm、91.4(99.3)μm,1倍频分量均占了主导地位且相位稳定;2 V-4 V 瓦振1 倍频分量(通频值)分别为:10.3(13.8)μm、59.2(64.4)μm、99.6(112)μm,1倍频分量也占了主导地位且相位稳定。具体情况如图2~图5所示。

表2 故障发生后机组振动测试数据(单位:μm)Table 2 Vibration test data of unit after failure(unit:μm)

图3 4X/5X频谱图Fig.3 The 4X/5X spectrum

图4 2 V/3 V频谱图Fig.4 The 2 V/3 V spectrum

图5 4 V频谱图Fig.5 The 4 V spectrum

4 机组停机过程振动数据分析

2015年4月5日17:52,打闸,破坏真空停机,从机组停机振动波德图变化情况可以看出:机组振动随着转速下降逐渐降低,且在在1 200 r/min 启动顶轴油泵时,机组瓦振出现峰值现象,而机组过临界时振动增加量不明显,详细情况如图6~图9所示。

5 机组振动特征及故障诊断

根据上述数据和机理分析可以看出机组振动特点:

1)机组振动突变前后轴振、瓦振幅值变化显著;

图6 2X/3X轴振波德图Fig.6 2X/3X axial vibration bode diagram

2)机组振动突变后,幅值相位均维持稳定;

3)3 号、4 号轴承支撑的低压转子振动变化最为突出;

4)机组堕走振动幅值随转速下降明显降低。

汽轮发电机组的振动可分为强迫振动和自激振动两大类,根据振动力学原理,强迫振动的振幅可以表示为:

式(1)中:A 为振幅,mm;E 为常数;P 为不平衡量,N;K为轴承座刚度,N/mm。

图7 4X/5X轴振波德图Fig.7 4X/5X axial vibration bode diagram

图8 2 V/3 V瓦振波德图Fig.8 2 V/3 V Bearing vibration bode diagram

图9 4 V轴振波德图Fig.9 4 V Bearing vibration bode diagram

从式(1)可知振动的振幅与不平衡量成正比,与轴承座刚度成反比;因此当轴承座的刚度一定而不平衡量发生变化时,汽轮发电机组的振动就会随之变化,当转子上有大幅不平衡量变化时,机组振动将会发生显著变化。

综上所述,故障发生前机组不存在振动突变或增大的趋势,故障发生后,机组振动呈现出阶跃突增现象,因此,可认为该故障是由于低压转子上有部件脱落而引起质量不平衡所致。

6 机组故障检查

机组停机,待低压缸的温度冷却后,通过人孔门对低压转子进行检查,发现低压转子反向第一级9号叶片断裂,叶片断裂长度约为25 cm,具体情况如图10所示。

图10 转子断裂部位Fig.10 Rotor fracture site

7 机组叶片修复后振动情况

对机组叶片进行更换,修复正常后,再次点火启动带负荷,对机组振动测试详细情况如下:机组3 000 r/min空载和带负荷工况下,振动均合格,具体数据见表3所示。

表3 叶片修复后机组空载和带负荷振动数据(单位:μm)Table 3 Vibration data of the unit without load and with load after blade repair(Unit:μm)

8 结语

本文通过机组振动突变前后、振动稳定后、停机堕走等3个阶段的机组轴振、瓦振数据变化的详细情况,来分析机组振动特征和规律,成功诊断出该机组由于低压转子叶片断裂引发的振动故障,该案例可作为同类故障诊断问题的参考。

[参考文献](References)

[1] 李业欣,张银东,张鑫佳.发动机高压压气机转子叶片断裂分析[J].失效分析与预防,2018,13(04):233-237.LI Yexin,ZHANG Yindong,ZHANG Xinjia.Fracture analysis of compressor rotor blade in engine[J].Failure Analysis and Prevention,2018,13(04):233-237.

[2] 王宏星,葛海华.650 MW核电汽轮机低压次末级动叶片根部断裂原因分析与处理[J].机械工程师,2017,(12):166-169.WANG Hongxing,GE Haihua.Treatment and analysis on root fracture causes of low-pressure last stage moving blade in 650 MW nuclear power turbine[J].Mechanical Engineer,2017,(12):166-169.

[3] 范春生.300 MW 机组低压转子叶片断裂的故障诊断及振动分析[J].动力工程学报,2010,30(01):10-15.FAN Chunsheng.Fault diagnosis and vibration analysis of the low-pressure rotor blade failure for 300 MW units[J].Journal of Chinese Society of Power Engineering,2010,30(01):10-15.

[4] 陈红冬,魏继龙,焦庆丰,等.300 MW机组低压转子次末级叶片断裂故障原因分析及处理[J].中国电力,2008,41(05):15-18.CHEN Hongdong,WEI Jilong,JIAO Qingfeng,et al.Fault analysis and treatment for the rupture on the third last-stage blading of 300 MW HP rotors[J].Electric Power,2008,41(05):15-18.

[5] 黄卫东,庹文群.引进型350 MW 机组低压转子叶片断裂分析及处理[J].长沙电力学院学报(自然科学版),1998:98-103.

[6] 刘小进.2 台汽轮机叶片断裂故障诊断[J].陕西电力,2014,42(02):88-90,96.LIU Xiaojin.Blade fracture fault diagnosis of two turbines'blade[J].Shaanxi Electric Power,2014,42(02):88-90,96.

[7] 龙毅,沈丁杰,李雪,等.600 MW超临界机组汽轮机低压转子末级叶片损坏原因分析[J].中国电力,2010,43(05):35-37.LONG Yi,SHEN Dingjie,LI Xue,et al.Damage analysis of the last stage blades of low-pressure rotor of steam turbine about 600 MW super critical units[J].Electric Power,2010,43(05):35-37.

[8] 石顺梅.某热电厂低压转子次末级叶片断裂原因分析[J].理化检验-物理分册,2016,52(08):578-583,588.SHI Shunmei.Reasons analysis on fractrue of second last blades of low-pressure rotor in a thermal power plant[J].Physical Testing and Chemical Analysis Part A:Physical Testing,2016,52(08):578-583,588.

[9] 寇胜利.汽轮发电机组的振动及现场平衡[M].北京:中国电力出版社,2007.

[10] 王广庭,王海明.汽轮机转子碰磨产生临时弯曲的处理方法研究[J].湖北电力,2010,34(02):23-25.WANG Guangting,WANG Haiming.Research on treatment method of turbine rotor temporary bend after collision rub[J].Hubei Electric Power,2010,34(02):23-25.

[11] 王海明,周淼,王广庭,等.华能阳逻电厂600 MW机组轴系振动故障诊断及处理[J].湖北电力,2008,32(05):38-40.WANG Haiming,ZHOU Miao,WANG Guangting,et al.Vibration fault diagnosis on 600 MW steam turbine generator sets in Huaneng Yangluo power plant and its treatment[J].Hubei Electric Power,2008,32(05):38-40.

[12] 文联合.国产300 MW 机组高中压转子振动爬升故障的综合研究[J].广东电力,2007,20(08):42-46.WEN Lianhe.Comprehensive research on vibration increase in HP/IP rotors of domestic 300 MW units[J].Guangdong Electric Power,2007,20(08):42-46.

[13] 周淼,王广庭,卢双龙.汽轮发电机组间歇性振动故障分析与处理[J].湖北电力,2016,40(07):17-21.ZHOU Miao, WANG Guangting, LU Shuanglong.Intermittent vibration fault analysis and solution for a turbo generator unit[J].Hubei Electric Power,2016,40(07):17-21.

[14] 蔡万里,阮羚,胡鹏.一起水轮发电机组过速致定子端部绕组严重损坏的事故分析[J].湖北电力,2016,40(06):33-36.CAI Wanli,RUAN Ling,HU Peng.Analysis of an overspeed accident on hydroelectric generating set with stator winding seriously damaged[J].Hubei Electric Power,2016,40(06):33-36.

[15] 金红伟,李超,刘学,等.330 MW 直接空冷系统凝结水管道的振动分析[J].中国电力,2016,49(09):99-103.JIN Hongwei,LI Chao,LIU Xue,et al. Analysis on condensate piping vibration of 330 MW direct air-cooling system[J].Electric Power,2016,49(09):99-103

[16] 黄小军.600 MW机组高压加热器启动过程中管道振动分析与治理[J].华电技术,2017,39(04):48-49,76.

[17] 薛宪阔,候淑娟.1 000 MW 核电机组再循环管道振动分析及治理[J].节能技术,2018,36(02):176-178,187.XUE Xiankuo,HOU Shujuan. The cause analysis and improvement of recirculation piping's vibration for 1 000 MW nuclear power plant[J].Energy Conservation Technology,2018,36(02):176-178,187.

[18] 李明涛,尚念青,王国栋.1 000 MW机组末级低加疏水管道振动原因分析与处理[J].神华科技,2017,15(12):58-61.LI Mingtao,SHANG Nianqing,WANG Guodong.Vibration reasons analysis and treatment of 1 000 MW units final low increase final stage low increase drain piping[J].Northwest Coal,2017,15(12):58-61.

[19] 白云,姜永宽,薛佼.1 050 MW超超临界机组凝结水再循环管道振动原因分析及措施[J].内蒙古电力技术,2016,34(01):49-51,55.BAI Yun,JIANG Yongkuan,XUE Jiao.Cause analysis of 1 050 MW ultra-supercritical unit condensate water recirculating piping vibration and its treatment[J].Inner Mongolia Electric Power,2016,34(01):49-51,55.

[20] 王树义,张帆,王皓儒.百万千瓦核电机组凝结水再循环管道振动处理[J].热能动力工程,2016,31(01):124-126.WANG Shuyi,ZHANG Fan,WANG Haoru.Disposal of the vibration of a condensate water recirculation pipeline in a 1 000 MW nuclear power station[J].Journal of Engineering for Thermal Energy and Power,2016,31(01):124-126.

[21] 崔超,邹兵,高英伟.闭式冷却水泵及出口管道的振动分析与改进[J].电站辅机,2018,39(03):38-41.CUI Chao,ZOU Bing,GAO Yingwei. Analyze and improvement of the vibration of closed cooling water pump and outlet pipeline[J].Power Station Auxiliary Equipment,2018,39(03):38-41.

[22] 兰作红,周恒军.发电厂汽水管道支吊架失效及管道振动治理[J].浙江电力,2018,37(02):72-76.LAN Zuohong,ZHOU Hengjun.Failure control of steam and water pipeline support and hangers and pipeline vibration control[J].Zhejiang Electric Power,2018,37(02):72-76.

[23] 李鑫,刘天彦,林松,等.辅助系统管道振动控制与试验研究[J].核动力工程,2016,37(S2):89-91.LI Xin,LIU Tianyan,LIN Song,et al.Vibration control and experimental study of pipes for auxiliary system[J].Nuclear Power Engineering,2016,37(S2):89-91.

[24] 金红伟,刘学,何玉灵,等.火电厂给水再循环管道振动分析与控制[J].中国测试,2016,42(09):105-111.JIN Hongwei,LIU Xue,HE Yuling,et al.Vibration analysis and control on water feeding & recycling pipe system of thermal power plant[J].China Measurement & Test,2016,42(09):105-111.

[25] 黄文超,何立东,王晨阳,等.焦炭塔进料管道振动分析及阻尼减振技术应用[J].北京化工大学学报(自然科学版),2016,43(06):83-88.HUANG Wenchao,HE Lidong,WANG Chenyang,et al.Case analysis of the vibration of a coke drum feed line and application of vibration damping technology[J].Journal of Beijing University of Chemical Technology(Natural Science Edition),2016,43(06):83-88.

[26] 孟书生.输流管道自由振动特性分析系统[J].舰船科学技术,2018,(04):49-51.

[27] 刘韬文,蒙文川,戴承伟,等.风力发电机防冻融冰综述[J].湖北电力,2019,43(01):10-17.LIU Taowen,MENG Wenchuan,DAI Chengwei,et al.An overview of wind turbine generator anti-freezing and deicing[J].Hubei Electric Power,2019,43(01):10-17.

[28] 陈龙,汪光亮.火电厂大型循环水泵水力部件及结构优化改造[J].湖北电力,2017,41(01):34-37.CHEN Long,WANG Guangliang.Optimization of hydraulic components and structure of large circulating pump in fossilfuel power plant[J].Hubei Electric Power,2017,41(01):34-37.

[29] 李清.汽轮机推力瓦块温度过高原因分析及处理[J].湖北电力,2017,41(01):41-43,50.LI Qing.Analysis and processing for steam turbine thrust segment temperature excursion[J].Hubei Electric Power,2017,41(01):41-43,50.

[30] 郑永强.叶片通过频率振动的分析及治理[J].湖北电力,2017,41(03):35-38.ZHENG Yongqiang.Analysis and disposal with the blade passing frequency vibration[J].Hubei Electric Power,2017,41(03):35-38.

猜你喜欢

发电机组汽轮机机组
双馈式可变速抽水蓄能机组运行控制
炉观电站1#发电机组推力瓦温度过高处理浅析
热连轧机组粗轧机精度控制
300MW和600MW等级汽轮机通流改造经济性研究
大型核电汽轮发电机组自主化成果介绍
基于自编码神经网络的汽轮机故障诊断
660MW亚临界机组清洁疏水系统节能改造
内燃机发电机组应急冷却系统优化
汽轮机轴封风机疏水管线改造
对汽轮机调速及检修相关问题研究