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某站35 kV低抗下部连接板过热及三相汇流导线断股原因分析及处理措施

2020-11-29庹印和

机电信息 2020年33期
关键词:电抗器测温三相

韦 宇 庹印和 王 杰

(中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局,广西百色533000)

1 故障现象

某站值班员在对全站设备进行夜巡时,红外测温发现35 kV低抗B相下部连接板与三相汇流导线连接处最高温度达到192.6 ℃(图1);A、C相同部位的实时温度分别为67.7 ℃、64.9 ℃,B、C相相对温差为77.5%(判断为一般缺陷),当时的负荷电流为962 A,环境温度为28 ℃。电抗器退出运行。

图1 B相连接板与导线连接处热成像图

35 kV低抗投入运行至设备发现过热前后近10个月的运维中,日常及专业巡维均未发现有过热异常现象。低抗型号:BKK-20000/35,厂家为北京电力电器设备总厂。

2 现场检查处理情况

7月24日23:14,35 kV低抗由运行转为检修状态,检修人员检查发现:

(1)在B相连接线夹(型号TL-800)左、右两侧线夹与电抗器下端三相汇流导线(型号JL-800)切面处,导线均有断股现象,如图2所示。

(2)固定线夹的中部两颗紧固螺栓松动,如图3所示。

(3)更换导线过程中,在拆除原导线时,发现与B相连接板连接处的导线均有不同程度的氧化,且多股导线已有明显的变形断裂趋势,如图4所示。

7月26日08:35开始工作,把原导线拆除,重新压接线夹并更换了三相汇流导线。我局高压班人员对导线与接线板间的接触电阻进行了验收,经测量,A、B、C三相接触电阻值分别为5、6、5.5 μΩ,均小于12 μΩ,满足要求。更换工作于7月26日13:25结束。更换完毕后设备投入运行,经红外检测,没有过热异常。

图2 B相接线板处左侧导线断股情况

图3 B相接线板处右侧导线断股情况及中间抱箍螺杆松动情况

3 原因分析

3.1 现象分析

电抗器在正常运行过程中产生电磁场,由于导线及连接螺栓长期处于电抗器自身产生的磁场中,受到电动力作用,加之电抗器投退的瞬时电动力作用,导线和螺栓将因物理作用产生几何位移,长时间的作用下,如果施工中连接螺栓力矩不满足要求,紧固螺栓将出现松动。由于线夹紧固螺栓松动,线夹的接触压力降低、接触面积减小,进而增大了导线与连接板间的接触电阻(经测量,连接板相近的导线至接线板间的接触电阻为252 μΩ,远远大于正常情况下的12 μΩ),当大电流流过接触面时,必然会使接触面发热。另一方面,由于紧固螺栓是普通镀锌材质,而非不锈钢材料,本身电阻阻值较大,当有电流流过螺栓时,必然引起螺栓发热;由于过热点的实测温度为192.6 ℃(测温时间上存在较大真空,极有可能并非最高温度),并未达到铝导线的熔点温度660.4 ℃,但已经超过了铝导线正常运行的最高允许温度80 ℃且接近于铝导线短路时的最高允许温度200 ℃。同时,在短时间内接触面产生的热量几乎完全被铝导线及接线板吸收,造成接触点严重过热异常;在高温条件下,导线的机械强度下降变软,在导线自身重力的作用下,能量在B相线夹与导线接触处形成向下的切力释放,使得部分导线断股。

图4 与B相连接板连接处导线熔断情况

3.2 设计、设备安装环节分析

一方面,低抗三相汇流导线与B相接线板间连接方式为导线与接线板连接(即汇流导线为一条导线),然后通过螺接线夹(TL-800)形式与B相连接板进行紧固连接(硬连接,正常运行方式下相间导线接死,没有活动间隙),且接线安装在下侧,如图5所示。

图5 一字形布置低抗相间接线方式

这样的接线方式接触面积较小,当紧固螺栓出现轻微松动时,由于紧固抱箍受向下的力作用接触面积就会更小,进而使接触电阻增大;另一方面,在安装时螺栓未按要求进行力矩紧固,运行过程中电动力的作用使得紧固螺栓渐渐松动,当电流流经松动且本身电阻很大的螺杆(普通螺栓非不锈钢材质)时必然会产生热量,当接线板、导线吸收热量后,机械强度降低,抗拉强度下降,在自重力作用下,部分铝导线逐渐被拉伸直至断裂。

另一低抗相间接线(软连接,正常运行方式下相间导线留有活动间隙)及B相连接线夹连接方式(也为螺栓连接)如图6、图7所示。

图6 品字形布置低抗相间接线方式

图7 品字形布置低抗线夹图

3.3 设备运行维护环节分析

按照运维策略的巡检周期要求,每月进行一次全站设备的红外测温;同时按照公司“关于加强干式电抗器的运行维护”的要求,在低抗投入运行后1 h内均进行红外测温工作。由于低抗长期投入,动态巡维的频次不够,红外检测的周期较长,当低抗一直处于运行状态时,未能针对低抗等设备的运行特点制定有效的动态巡维控制措施,造成低抗投运后的运行期间红外测温存在真空时间段,不能有效监测低抗运行状态,未能及时发现过热异常。

3.4 设备竣工投产验收环节分析

设备竣工验收时,验收组以验评表、补充验收作业指导书、设计图纸、技术协议及规程规范的要求进行了验收,按照要求对设备接线板的紧固情况进行了抽检,但根据验评表要求,验收时仅对设备接线板紧固情况进行抽检,未能发现螺栓未按要求进行力矩紧固的隐患客观存在,设备运行后,螺栓渐渐松动,直至发展成严重的过热。

4 采取的防范措施

(1)对同类型接线低抗结合停电排查处理,杜绝因连接螺栓松动、连接螺栓材质不符、力矩不够等问题造成发热加剧、导线熔断;有效加强红外测温工作,利用停电机会进行检查处理。

(2)与设计商议更改接线方式的必要性、可行性及后续整改工作。

(3)提高新投运、大修等设备的验收质量,加强施工过程质量监督和把控。特别要注意断路器、电抗器、刀闸等设备的回路电阻、接触电阻验收工作,进行重点验收。

(4)加强巡视、维护和检修质量。由于系统调压要求,低抗的投切会比较频繁,当设备长时间处于运行状态时,适当缩短巡视检查周期及红外检测温频率;同时在检修工作时,按照指导书作业要求,检查设备导线连接螺栓紧固情况,并按要求进行力矩检查,及时发现异常,及时处理。

(5)针对本次异常处理存在的问题,健全应急防范的快速联动及相应机制。结合各站设备情况,核实各站相关设备的常用备品备件储备情况,针对库存缺货的备品备件,特别是变电站设备各类线夹零库存的现状,及时梳理变电设备线夹型号、参数,按配置要求进行购置和储备。

5 结语

各类设备过热异常出现频率极高且易发于停电检修之后,造成重复停电,严重影响电网安全稳定运行,甚至会造成责任事件。本文针对某站35 kV低抗下部连接板过热异常,从设计、设备安装环节、设备运行维护环节、设备竣工投产验收环节进行了详细分析。通过停电排查螺栓紧固程度、调整接线方式、严把投产验收关、完善运维策略、健全应急处置机制等手段,可有效减少设备过热导致的异常,避免因设备过热造成重复停电。

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