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川西高密度钻井液技术

2020-10-19张攀辉

石油研究 2020年2期

摘要:在川西高密度钻井过程中主要存在以下钻井液技术难点:①高密度钻井液流变性控制难度大。②井壁失稳。③水平段摩阻大,电测、下套管困难。本文通过室内实验对钻井液配方进行优化、性能进行调整等措施,钻井液流变性、井壁稳定性、水平段摩阻等得到良好控制,保证了井下安全生产。

关键词:高密度钻井液;井壁稳定;润滑防塌;流变性控制

1、概述

中国石化西南地区油气勘探开发重要地区——川西地区,自2014年开始重点开发高庙子、中江区块,主要目的层为上沙溪庙组,2015年重点开发该区块的下沙溪庙组,水平井均采用二开制,完钻井深3700-4100m,水平段长(700-1000m)。目的层压力系数高,泥岩发育,井壁稳定性差[1],钻井及完井施工难度大、风险高,钻井周期明显增加,机械钻速降低,施工难度增大。

通过调整钻井液性能、优化钻井液配方等措施,极大的降低了井壁失稳的发生,钻井液润滑性得到了充分发挥,保证了定向钻进的效率。

2、川西高密度钻井液存在难点

(1)地层压力系数高,钻井液密度高

本井一开地层压力系数达到1.80,钻井液密度高达1.95g/cm3,二开钻井液密度高达2.15g/cm3,给钻井液性能维护处理带来较大困难。

(2)地层岩性以泥岩为主,造浆率高

川西施工区域一开蓬莱镇组、遂宁组、二开沙溪庙组均有大段泥岩,造浆率高,钻井液坂含上升快,粘切难以控制。高密度钻井液固相含量高,坂土容量限、固相容量限低,造成坂含、固相控制困难,流变性难以控制;维持流变性经常陷入“加重→增稠→降粘→加重剂沉降→密度下降→再次加重”的恶性循环,影响钻井的正常进行,甚至可能引起严重卡钻事故。体系的流变性和沉降稳定性之间的矛盾十分突出。

(3)水平井段长,润滑性要求高

水平段长一般为700~1000米,这为高密度钻井液润滑性提出了更高的要求,定向钻进过程中出现不同程度的托压现象。

(4)地层岩性交错,井壁失稳发生率高

水平段地层泥岩砂岩互层,泥岩易吸水膨胀,砂岩渗透性好易形成虚泥饼,泥岩、砂岩膨胀系数不同,泥岩吸水后会造成井壁受力不均匀,在钻具的转动撞击下剥落掉块。

3、钻井液技术措施

根据井深结构各开次采用不同钻井液体系,导管:高坂含钻井液体系。一开:钾石灰聚合物钻井液体系预防上部地层造浆。二开:钾石灰聚磺钻井液体系,主要防塌、润滑,保证定向施工的安全顺利。

1)一开井段

一开采用钾石灰聚合物体系,以抑制防塌为主,钻井液配方:H2O+1%CaCl2+1.2%LV-PAC+5%KCl+0.3%XC+0.5%ZSC-201

一开钻穿层位剑门关、蓬莱镇、遂宁组、上沙溪庙组(未穿),地层岩性主要为大段泥岩,蒙脱石含量高易水化分散,造浆率高。本段钻井液重点工作是抑制泥岩水化分散、防塌等。利用K+、Ca2+抑制[2-3]泥岩水化分散。

Ca2+含量1000~1500 mg/L在加大降滤失剂的用量时可以维持滤失量在设计范围内。钻进过程中保持Ca2+1500 mg/L左右,能夠使钻井液具有较高的抑制能力,钻井液滤失量合适,保证了井下安全和快速钻井。

从图1、2可以看出泥岩钻屑没有水化分散,钻头切削的牙齿痕迹比较明显,体现了钻井液具有较强的抑制能力。

1)二开井段

二开采用钾石灰聚磺体系,以润滑防塌为主,钻井液配方:H2O+0.2%CaCl2+2%LV-PAC+5%KCl+0.3%HP+0.5%ZSC-201+3%

SMP+3%SMC+2%FT+0.2%聚胺+2%QS-2

通过室内实验确定润滑剂的最优复配比例:

a:润滑剂选择:LUB-S(固体润滑剂)、CGY(改性油酸脂)。

1#:基浆+2%CGY,2#:基浆+3%CGY,3#:基浆+4%CGY;

4#:基浆+2% LUB-S,5#:基浆+3% LUB-S,6#:基浆+4% LUB-S;

7#:基浆+2% LUB-S +2%CGY,8#:基浆+3% LUB-S +3%CGY,9#:基浆+4% LUB-S +4%CGY。

b.试验条件:室内室温条件下,不考虑其它因素对钻井液性能的影响,使用滑块式泥饼摩擦系数测定仪。

c.试验数据

由上表可以看出9#效果比较理想。

4、高密度钻井液流变性控制

4.1固相含量、膨润土含量控制

采用无机盐(KCl、CaCl2)作为液体加重剂减少固相含量,提高液相的密度和黏度,同时引入的K+、Ca2+可以增强钻井液的抑制性,减少因地层造浆而引起的钻井液粘切升高。

(2)在满足钻井液性能的前提下,应尽可能降低膨润土含量。

加入0.3~0.5%聚合物大分子包被絮凝剂、抑制剂等抑制黏土水化分散控制地层造浆。

加入0.1~0.2%小阳离子包被剂,通过静电吸附,大小分子复配控制地层造浆。

合理使用固控设备,保持低固相钻进,使膨润土土含量和固相含量都走容量下限。

(3)选用高品质的重晶石(ρ≥4.20g/cm3)。严格控制重晶石的黏度效应,注重重晶石的粒度分布,调整不同粒径重晶石的比例,降低固相含量,减少束缚水量。

(4)避免使用强分散剂,有利于保持体系的抑制性,减少固相含量,有利于流变性调控。

(5)使用抗高温处理剂增强高温稳定性。

5、结论

1、4%LUB-S和4%CGY可以满足井下润滑需求;

2、Ca2+含量在1500 mg/L具有良好的抑制性;

3、大小分子复配可以有效的抑制地层造浆。

参考文献:

[1]杨国兴 et al.川西沙溪庙组水平井封堵防卡钻井液技术.钻井液与完井液 29,35-37(2012).

[2]匡绪兵.氯化钙无土相水基钻井液体系建立及室内评价.辽宁化工(2015).

[3]邱正松,韩祝国,徐加放,于连香 & 张红星.KCl/聚合醇协同防塌作用机理研究.钻井液与完井液 23,1-3(2006).

作者简介:

张攀辉,男,(1979-),工程师,中原石油工程有限公司钻井一公司;邮政编码:457331