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复杂氧化铝陶瓷的热压铸成型

2020-10-09张弘毅武振飞庞佳敏陆丽芳

江苏陶瓷 2020年4期

张弘毅 武振飞 庞佳敏 陆丽芳

摘  要  本文研究分析了热压铸氧化铝陶瓷生产中油酸、低密度聚乙烯含量对氧化铝喂料的影响,模具温度以及脱脂温度曲线对氧化铝陶瓷坯体的影响,并且在此基础上结合现有喂料配方及生产工艺,成功生产出具有复杂结构的氧化铝陶瓷,有效解决了复杂结构氧化铝陶瓷产品生产中出现的技术难题。

关键词  氧化铝陶瓷;热压铸成型;复杂结构

0  引  言

氧化铝陶瓷耐磨、耐腐蚀、耐高温、机械强度高,同时其原料易于获得、价格便宜,氧化铝陶瓷凭借这些优越的性能在许多领域大放光彩,如电器绝缘部件、陶瓷阀芯、精密机械零部件等。

氧化铝陶瓷的成型方法有注浆成型、热压铸成型、干压成型等,其中热压铸成型将陶瓷浆料注射成接近产品形状的模具,产品尺寸精准可控,不需要大量的机械加工,只需少量的修整,大大降低了生产成本,可用于大规模生产高精度的陶瓷制品。

我们在研制一些具有复杂结构陶瓷产品的过程中,发现随着制品结构复杂程度提高和尺寸增大,成型中出现填充困难、生坯容易变形损坏、产品脱脂缺陷增多等现象,很难生产出合格的产品,因此希望通过对油酸、骨架粘结剂含量、模具温度、脱脂温度曲线等关键因素的研究,找出它们与产品缺陷的影响规律,从而设计合理的配方并优化工艺参数,有效解决热压铸成型的复杂氧化铝陶瓷产品的主要缺陷。

1  实  验

1.1实验方案

将Al2O3粉体湿法球磨后烘干、过筛,加入适量的油酸干磨,过筛烘干,得到初步加工好的Al2O3粉体,放在烘箱中80 ℃保存。将石蜡、蜂蜡、硬脂酸以及多种高分子有机物放入搅拌机中加热至熔化,搅拌半小时,加入Al2O3粉体100 ℃搅拌12 h,搅拌最后2 h需抽真空,得到Al2O3喂料。

将喂料加入射蜡机蜡桶中,待Al2O3喂料融化后,搅拌并抽真空1 h,在一定条件下注射Al2O3陶瓷生坯。生坯按相同姿势装埋在Al2O3粉中,放入电炉中脱脂63 h,修整后进行烧结,制备流程如图1。

1.2实验原料

本实验中所使用的原料如表1所示。

1.3实验设备

本实验中所使用的设备如表2所示。

1.4实验结果

生产出的复杂氧化铝陶瓷产品常温抗折强度为292.7 Mpa,孔隙率0.22%,体积密度3.82 g/cm3,总收缩14.19%,产品微观结构如图2所示。

2  讨  论

2.1油酸对粉体分散效果的影响

在混料过程中,氧化铝粉体团聚影响浆料的分散效果,导致产品内部密度分布不均衡。加入油酸对氧化铝粉体表面改性,可以有效改善这一现象。图3是未加油酸的氧化铝粉体,图4为球磨预处理引入油酸后的氧化铝粉体,从图4中可以看出,油酸在氧化铝粉体颗粒表面形成一层均匀、细密的保护膜,粉体分散效果较好,在混料中,油酸在熔融高分子和氧化铝粉体间起到桥梁作用,促进氧化铝粉体在粘结剂中分散,实验发现,油酸含量低于0.5 wt%,浆料流动性影响不大,当油酸为0.5~0.8 wt%时,浆料流动性有一定提高。

2.2低密度聚乙烯对生坯的影响

氧化铝喂料由粉体和粘结剂组成,喂料单纯采用石蜡作为粘结剂,生坯强度低,脱模易损坏,我们通过引入低密度聚乙烯(LDPE)有效解决这个问题。如图5所示,生坯强度随着LDPE的增加而提高,在LDPE含量为3 wt%时达到最高强度,比含量为1 wt%时提升了50.6%,继续增加LDPE,生坯强度开始降低。LDPE的增加有效改善了生坯强度,但也改变了浆料的流动性。从图6可以看出,LDPE的增加导致浆料流动速率急剧下降,粘度提高。反复试验,如图7所示,发现当LDPE为3 wt%时,产品出现填充不足的缺陷,LDPE为2 wt%的喂料满足生产要求且生坯具备一定的强度,有效提升了脱模时生坯的合格率。

适当的LDPE可以改善生坯强度,本产品适合LDPE含量为2wt%。

2.3模具温度对成型的影响

模具温度对生坯成型有较大的影响,图8为网格状氧化铝陶瓷产品。如图8(a)所示,模具温度过低时,浆料在填充满模具前开始冷却凝固,压力无法推动浆料继续前进;如图8(b)所示,模具温度较高,浆料填充模腔过程中,凝固速度降低,收缩减小,模腔填充满后开始凝固收缩,导致模具对生坯产生压应力,脱模时复杂精细的生坯容易损坏;如图8(c)所示,模具温度介于两者之间,没有出现上述两种现象,生坯完整无缺且脱模时没有粘模。适当的温度有利于产品成型和脱模,在试验中观察到模具的合适温度与产品的尺寸、结构和所用喂料密切相关,图8产品适合的模具温度为26~28 ℃。

2.4脱脂温度曲线对脱脂的影响

如图9所示,A、B、C分别为三种不同的脱脂曲線,这三种曲线在120 ℃到200 ℃的升温速率由慢到快,而三种脱脂制度产品合格率与之相反,曲线A产品合格率最高。曲线B、曲线C排蜡升温过快,粘结剂中熔点较低的有机物大量从固态转变为液态,高于埋粉吸附量,坯体表面液态有机物不能及时排出,产品出现缺陷。曲线A粘结剂随着温度升高缓缓转变为液态,并在毛细管作用下缓缓扩散到埋粉中,粘结剂中熔点低的物质有充足的时间排净,避免了多种有机物同时挥发,同时熔点较低有机物的排净,形成了完整通道,有利于剩余粘结剂的排出。因此,脱脂时要控制升温速度,避免多种有机物同时挥发。

3  结  论

(1)通过对喂料和工艺的优化成功生产出具有复杂结构的氧化铝陶瓷。

(2)通过预处理引入的油酸促进粉体在浆料中的分散,提升浆料的流动性。

(3)适当提高低密度聚乙烯含量可以有效提升生坯强度。

(4)适当的模具温度对生坯成型及脱模有良好的作用。

(5)脱脂升温时要控制速度,避免多种有机物同时挥发影响产品质量。

参 考 文 献

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