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辊压机 “塌仓”原因分析及处理建议

2020-09-23曹春辉

建材发展导向 2020年19期
关键词:溜子辊面选粉

曹春辉

(邯郸金隅太行水泥有限责任公司,河北 邯郸 056000)

我公司其中一条水泥生产线采用的是TRP160*140辊压机+Φ4.2m*13m磨机的联合粉磨系统,投产以来曾频繁出现 “塌仓”现象,“塌仓”是指辊压机称重仓仓重在几秒钟时间内大幅度降低甚至空仓的现象。由于辊压机 “塌仓”,造成辊压机做功效果差、辊压机震动甚至跳停,严重影响整个系统台时,究其主要原因是进入辊压机物料中的细粉过多,经过长时间的探索和现场改造解决了辊压机 “塌仓”问题,提高了水泥磨台时,减少了辊压机的跳停次数。现就引起辊压机 “塌仓”的原因及相应处理措施一一分析。

1 存在问题

1.1 侧挡板及入辊压机溜子锁料板间隙过大

为避免入辊压机物料从动定辊端面逃逸,辊压机两侧均配备有侧挡板,但当辊压机侧挡板间隙过大时 (大于5mm),见图1,细粉物料将从侧挡板间隙中逃逸,不能经过辊压机挤压,细粉物料始终达不到入磨的细度,不断在辊压机系统循环,当细粉物料积累到一定程度时就造成 “塌仓”。入辊压机溜子锁料板间隙与侧挡板间隙类似,间隙过大时 (大于7mm),见图2,同样会导致 “塌仓”。

图1 辊压机侧挡板间隙大

图2 入辊压机溜子锁料板间隙大

1.2 辊面磨损严重甚至大面积剥落

辊压机辊面在运行3000h后,辊面磨损情况加剧,甚至出现辊面剥落、辊面出现大 “坑”的现象,见图3,此时辊压机挤压做功能力大幅降低,同时动定辊间隙变大,辊压机无法进一步挤碎细粉物料,造成细粉物料累积。

图3 辊面剥落

1.3 动辊轴向窜动

当物料下料不匀或物料离析时,两侧辊缝将出现偏差,此时物料会给动辊轴向力,长时间运转会造成动辊轴向窜动,见图4,轴向窜动后,辊压机有效挤压面积减小,同时侧挡板无法紧固到位,影响辊压机做功效果。

图4 动辊轴向窜动

1.4 V型选粉机内物料分布不均

随着V型选粉机技术的开发与应用,成功解决了辊压机挤压料饼的打散和分级的难题[1],但大部分入V型选粉机溜子都是垂直于V型选粉机方向,在物料冲击力下,往往会造成物料分布不均,V型选粉机内不能形成均匀的料幕,甚至会造成V型选粉机内风短路,严重影响V型选粉机分选能力,造成细粉不能被及时选走,再次进入辊压机。

1.5 磨机研磨能力不足

当磨机装载量不足或磨内通风不畅时,会造成磨机研磨能力不足,此时中控室操作员会被迫减小V型选粉机用风,V型选粉机风量不足,细粉同样无法被选走,通过提升机回到辊压机。

2 解决措施

1)定期紧固侧挡板,保证侧挡板与动定辊间隙在3-5mm;定期检查并调整入辊压机溜子锁料板与定辊间隙在5-7mm,有效减少细粉物料在缝隙中的逃逸量,保证入辊压机料压,尽量让称重仓的物料都从动定辊之间通过,经过有效挤压,形成微裂纹,为下一步的研磨奠定基础。

2)保证配料皮带及提升机除铁器正常运转,有效除去物料中的铁器,避免铁器对辊面的伤害。当辊面出现剥落应及时补焊,保证辊面的咬合力和挤压做功能力。

3)将入称重仓溜子缩小至600mm*600mm,并延长1米进入称重仓,保证物料落点在称重仓的中心位置,有效避免辊压机偏辊问题的发生,避免动辊轴向窜动。当辊压机轴向窜动后,应利用检修机会进行处理,如短期没有检修机会,可制作特殊的侧挡板,即中线两侧厚度不同的侧挡板,通过侧挡板的厚度差弥补动定辊端面的高度差,减小侧挡板间隙,减少边缘漏料,改善辊压机做功。

4)根据入V型选粉机溜子的宽度将溜子分为3-4格,见图5,每格宽度在300mm左右 (宽度太小容易被杂物堵塞),在每个分格的底部加挡板,使物料均匀落入V型选粉机,形成均匀的料幕,提高V型选粉机分选能力。

图5 入V型选粉机溜子分格

5)根据磨机设计装载量的98%进行研磨体的补充,提高磨机研磨能力,使V型选粉机风量能够得到保障,减少回辊压机的细粉量。保证磨机隔仓板及出口篦板的通风面积,当篦缝出现堵塞时应及时清理,避免磨内物料过粉磨。

3 结语

总而言之,只要将辊压机的各部件维护到位,同时将与辊压机密切相关的设备的能力充分发挥,就能避免辊压机“塌仓”问题,进而提高水泥联合粉磨系统台时,降低水泥单位电耗。

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