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某矾矿酸性废水处理的工程设计

2020-09-16张小庆

净水技术 2020年9期
关键词:混凝滤池沉淀池

张小庆

(安徽中环环保科技股份有限公司,安徽合肥 230051)

矿山开采过程中会产生大量的酸性矿山废水,据统有关资料统计,我国每年的酸性矿山废水排放量为36亿t,其比例占全国工业废水总排放量的10%左右,而酸性矿山废水的处理率却仅为4.28%,因此,酸性矿山废水的处理已经成为亟需解决的问题[1]。某矾矿山主要开采产品为钾明矾等,曾是省内大中型骨干企业,随着经济的转型,以及明矾替代品的出现,矿厂最终停产。虽然矿厂主体已经停产,但开采造成的矿坑废水污染一直延续,矿坑排水主要是围岩地下水,在硫的参与下形成含有害元素的酸性废水[2],废水中重金属含量严重超标。此酸性废水从巷道涌出,且无废水处理设施,直接流入河流,最终汇入湖泊,对河流两岸农业灌溉、流经河流水质产生较大影响,在雨水较少时对周边村镇居民的生活有一定危害。

因此,需要对巷道涌出的废水进行收集处理,新建一座废水处理站,使废水经处理后达标排放。针对矿山酸性废水,朱乐辉等[3]采用“石灰石沉淀+过滤+石灰沉淀+混凝沉淀”工艺分段沉淀,使出水锰≤1.2 mg/L。郑雅杰等[4]采用石灰与氢氧化钠二段中和法处理矿山酸性废水,取得了很好的效果。结合本项目废水特性,本工程采用碱液中和、曝气氧化、两级混凝沉淀和一体化铁锰滤池的处理工艺,确保废水得到有效处理,达到出水标准后外排。

1 工程概况

本工程矾矿酸性废水来源主要为矿坑涌水,废水水量随季节性变化较大,根据监测数据,夏季雨后废水量约为2 880 m3/d,故确定设计规模为3 000 m3/d。废水呈强酸性,铁、铜含量较高,同时还含有一定的锰,其他常规指标均较低,因此,特征污染物为pH和铁、锰、铜重金属。按照环评要求,出水总铁参考上海市《污水综合排放标准》(DB 31/199—2018)中表2一级标准执行;铜及其他污染物执行《污水综合排放标准》(GB 8979—1996)表4中一级标准。具体设计进、出水水质指标如表1所示。

表1 设计进、出水水质Tab.1 Design Influent and Effluent Water Quality

2 工艺流程

水中铜离子能够对空气氧化二价锰起催化作用,因此,考虑先在中性条件下将铁、锰氧化成高价易水解沉淀的铁、锰离子;由于铁、锰在水中存在条件相似,故一级混凝反应池中先将pH值调节到8,以去除铁、锰离子以及部分铜离子;二级混凝反应池中再将pH值调节到10,以去除废水中铜离子并进一步去除铁、锰离子。废水中铁离子含量较高,需增设铁锰滤池强化铁、锰的去除效果,以保证出水的稳定性。二级沉淀池出水进入中提泵站,投加稀酸对废水pH进行调节,使其达到排放要求。

因此,本工程污水处理工艺为预调节池(pH值调节到7,曝气)+一级混凝反应池(pH值调节到8)+一级沉淀池+二级混凝反应池(pH值调节到10)+二级沉淀池+中提泵站(pH值调节到6~9)+一体化铁锰滤池+清水池。工艺流程如图1所示。

图1 废水处理站工艺流程图Fig.1 Flow Chart of Treatment Process

污泥处理工艺采用污泥浓缩池+板框压滤脱水,使污泥含水率降到60%以下,外运至某垃圾发电厂处置。

废水处理站进水自流到预调节池,调节pH至中性,经平流式沉淀池沉淀后曝气,利用水中铜离子对空气氧化二价锰起催化作用,将铁、锰氧化成高价易水解沉淀的铁、锰离子;随后废水进入一级混凝反应池中,将pH值调节到8,自流进入一级沉淀池,以去除铁、锰离子以及部分铜离子;一级沉淀池出水进入二级混凝反应池,将pH值调节到10,自流进入二级沉淀池,以去除废水中铜离子并进一步去除铁、锰离子;二级沉淀池出水进入中提泵站,投加稀酸调节pH至中性,由于废水中铁离子含量较高,增设铁锰滤池强化铁、锰的去除效果,以保证出水的稳定性;通过中提泵将废水提升进入一体化铁锰滤池,出水进入清水池排放。

由于各工艺段主要是酸碱中和反应,运行过程中pH的控制至关重要,因此,设计了一套pH自动控制加药系统,通过pH的反馈自动控制加药泵的启停,既保证了污水处理的效果又可以节省药剂使用量。

pH自动控制加药系统,是通过pH计控制器自动检测被测液体的pH值,并通过设定控制范围转换成电流信号输出到加药泵,加药泵(已设定接收信号范围及输出频率范围)通过接收到的信号,自动控制加药泵的启停。

3 主要构筑物及设备设计参数

3.1 预调节池

预调节池分为沉淀区和曝气区,起到调节水量以及调节至中性环境下氧化金属离子的作用。废水先进入混合池,与投加的碱液搅拌混合调节pH值至7,然后经过平流式沉淀池将沉淀物去除,随后废水进入曝气区,将废水中二价铁氧化成更易水解沉淀的三价铁离子,同时,在铜离子的催化作用下将二价锰离子氧化为不溶性的二氧化锰,形成沉淀去除,曝气气水比为7∶1。

由于加入碱液调节pH,会产生大量的沉淀物,因此,在工程设计上将曝气区设置于平流式沉淀池后端,可以大大减少酸碱中和沉淀物对曝气管的堵塞,方便后期运营。在药剂选择上,由于石灰乳渣滓较多,考虑尽量减少沉淀物,预调节池选择投加碱液。

设计预调节池1座,停留时间HRT=8 h,尺寸为:L×B×H=21.0 m×12.0 m×4.5 m(半地下钢砼结构)。设置混合池1座,与预调节池合建,尺寸为:L×B×H=2.0 m×2.0 m×3.4 m(半地下钢砼结构)。

主要设备:潜污泵3台,流量Q=62.5 m3/h,扬程H=9 m,功率P=4.0 kW(2用1备,1台变频);中空管曝气器1套;桁车式刮泥机1台,跨距4.2 m,功率P=4.55 kW;立式搅拌机1台,浆叶直径D=1 m,功率P=1.5 kW;剩余污泥泵1台,流量Q=15 m3/h,扬程H=13 m,功率P=1.1 kW; pH计1台,置于混合池内。

3.2 事故池

主要作用为储存事故水,防止因意外原因导致出水不达标而外排。设计事故池1座,停留时间HRT=5 h,尺寸为:L×B×H=21.0 m×6.3 m×4.5 m(半地下钢砼结构)。

主要设备:潜污泵2台,流量Q=62.5 m3/h,扬程H=5 m,功率P=4.0 kW(1用1备);潜水搅拌器1台,功率P=4.0 kW;超声波液位计1台。为节省占地,事故池和预调节池合建。

3.3 一级混凝反应池

废水从预调节池通过泵提升进入一级混凝反应池,反应池内投加石灰乳和阳离子PAM,将pH值调节到8,初步去除废水中铁离子和锰离子,并进行絮凝沉淀。设计一级混凝反应池1座,尺寸为:L×B×H=6.0 m×3.0 m×5.4 m(半地下钢砼结构)。

主要设备:混合搅拌机1台,浆叶直径D=1.4 m,转速R=40 r/min,功率P=3.0 kW;混合搅拌机1台,浆叶直径D=1.4 m,转速R=25 r/min,功率P=2.2 kW;pH计1台。

3.4 一级沉淀池

对一级混凝反应池出水进行沉淀,去除其中沉淀物。设计方形一级沉淀池1座,表面负荷q=0.74 m3/(m2·h),尺寸为:Φ×H=13.0 m×4.5 m(池边深度,半地下钢砼结构)。

主要设备:中心传动刮泥机1套,功率P=0.75 kW;剩余污泥泵1台,流量Q=10 m3/h,扬程H=10 m,功率P=1.1 kW。

3.5 二级混凝反应池

废水从一级沉淀池自流进入二级混凝反应池,反应池内投加石灰乳和阳离子PAM,将pH值调节到10,废水中铜转化成氢氧化铜沉淀,进一步去除铁和锰,并进行絮凝沉淀。设计二级混凝反应池1座,尺寸为:L×B×H=6.0 m×3.0 m×5.4 m(半地下钢砼结构)。

主要设备:混合搅拌机1台,浆叶直径D=1.4 m,转速R=40 r/min,功率P=3.0 kW;混合搅拌机1台,浆叶直径D=1.4 m,转速R=25 r/min,功率P=2.2 kW;pH计1台。

3.6 二级沉淀池

对二级混凝反应池出水进行沉淀,去除其中沉淀物。设计方形二级沉淀池1座,表面负荷q=0.74 m3/(m2·h),尺寸为:Φ×H=13.0 m×4.5 m(池边深度,半地下钢砼结构)。

主要设备:中心传动刮泥机1套,功率P=0.75 kW;剩余污泥泵1台,流量Q=10 m3/h,扬程H=10 m,功率P=1.1 kW。为节省占地,一、二级混凝反应池和沉淀池合建。

3.7 中提泵站(含反调节混合池)

二级沉淀池出水自流进入中提泵站,投加稀盐酸调节pH值至6~9,然后通过泵提升进入一体化铁锰滤池。设计中提泵站1座(含反调节混合池),尺寸为:L×B×H=6.0 m×6.0 m×5.0 m(半地下钢砼结构),其中反调节混合池尺寸为:L×B×H=2.0 m×2.0 m×5.0 m。

主要设备:中间提升泵3台,流量Q=62.5 m3/h,H=25 m,P=11 kW(2用1备,1台变频);混合搅拌机1台,桨叶直径D=1 m,转速R=58 r/min,功率P=1.5 kW;超声波液位计1台;pH计1台。

3.8 一体化铁锰滤池

采用过滤截留水中的悬浮杂质,从而使水质得到净化的工艺过程。采用一体化成套设备,设计参数:滤速V=7.8 m/h,反冲洗气强度为15 L/(m2·s),反冲洗水强度为10 L/(m2·s),反冲洗形式为降水位+气水联合反冲洗,反冲洗周期根据实际情况而定,一般24~48 h。滤料从上往下依次为:粒径0.6~1.2 mm 的天然海砂,粒径2~4 mm的石英砂,粒径4~8 mm和8~16 mm的鹅卵石。

主要设备:砂滤罐2套,单个罐体尺寸:Φ×H=3.2 m×4.5 m(碳钢罐体);反洗风机1台,风量Q=5.6 m3/min,风压H=0.04 MPa,功率P=5.5 kW;反洗泵1台,设计流量Q=289 m3/h,扬程H=20 m,功率P=37 kW。

3.9 清水池

为铁锰滤池提供反冲洗用水,出水可直接排放。根据砂滤罐的反冲洗水泵流量、反冲洗时间等参数确定清水池尺寸,并从运行角度考虑和砂滤罐设备的距离。停留时间HRT=1.2 h。设计清水池1座,与中提泵站合建。尺寸为:L×B×H=6.0 m×6.0 m×5.0 m(半地下钢砼结构)。

3.10 污泥浓缩池

将预调节池和一、二级沉淀池内的剩余污泥进行浓缩,然后送入板框压滤机进行脱水。绝干污泥量为0.25 t/d。设计污泥浓缩池1座,尺寸为:Φ×H=5.0 m×4.5 m(池边深度,地上钢砼结构)。

主要设备:栅条式污泥浓缩机1台,功率P=0.75 kW。

4 运行情况分析及工程经济指标

根据废水处理站运行结果表明,该废水站进、出水水质达到设计要求,出水指标均能满足排放标准。运行监测数据(2020年3月)如表2所示。

表2 运行进、出水水质Tab.2 Results of Influent and Effluent Water Quality

本工程总投资为1 599.13万元,其中工程费用为1 261.81万元,工程建设其他费用为281.04万元,预备费为46.29万元,铺底流动资金为10.00万元(包含了1 km管网费用)。

本工程设计运行费用为2.830元/t,其中电费为0.365元/t,药剂费为1.819元/t,人工费为0.091元/t,污泥处置费为0.084元/t,其他费用为0.471元/t。

5 设计特点

(1)设计了预调节池和事故池,预调节池兼顾调节水量和调节pH、曝气氧化的双重作用[5],设计时考虑到酸碱中和生成的沉淀物对曝气管的堵塞,影响曝气氧化的效果,故在曝气区前端设计了平流式沉淀池,并采用产生沉淀物较少的碱液药剂。进水在混合池内与碱液充分搅拌反应,随后进入平流式沉淀池,去除固体沉淀物后废水再进入曝气区进行曝气氧化反应,大大减少了曝气管的堵塞,提高了曝气氧化的效果。

(2)考虑构筑物相互间协调和节省占地,将预调节池的沉淀池设计为平流式,将一、二级沉淀池设计为方形,有利于同其他构筑物合建,也有利于厂区整体布局美观。

(3)清水池设计时兼顾砂滤罐反冲洗用水的需求,构筑物具有双重作用,避免了单独建设反冲洗水池,节省了占地。

(4)由于废水中铁离子含量较高,为保证出水的稳定达标,设计时在两级混凝沉淀后考虑铁锰滤池,强化铁、锰的去除效果。同时,由于水量较小,从经济上比较后,设计选用一体化铁锰滤池,简单方便。对其他小规模酸性矿山废水的处理工程,具有一定的参考性。

(5)由于主要是酸碱中和反应,如何精确有效地投加药剂是运行的关键,既关系到处理效果又关系到生产成本。故工程设计了一套pH自动控制加药系统,通过该系统,可以监测到预调节池、一级混凝池、二级混凝池、中提泵站内实时pH,并通过pH自动系统控制加药泵的频率或者启停,大大提高了加药的精度和工作效率,保障了生产工艺的稳定以及降低了生产成本。

6 结论

根据现场实际运行数据,废水处理站出水pH值为6~9,铁为0.22~1.68 mg/L,锰为0.17~1.71 mg/L,铜为0.06~0.42 mg/L。故工程设计采用“预调节池+一级混凝反应池+一级沉淀池+二级混凝反应池+二级沉淀池+中提泵站+一体化铁锰滤池+清水池”的工艺切实可行,能够满足出水pH值为6~9,铁≤2.0 mg/L,锰≤2.0 mg/L,铜≤0.5 mg/L的要求。废水经处理后达标排放,能够有效地减少废水对周边水体环境和居民生活的影响,保护了环境。工程设计中的一些思路对其他类似项目提供了参考作用。

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