基于难浮煤泥二次浮选工艺的研究与应用
2020-09-03陈超
陈超
冀中能源股份有限公司葛泉矿洗煤厂 河北邢台 054102
1 问题的提出
随着矿产资源的日益枯竭和机械化采煤程度的提高,井下原煤日趋“贫、细、杂”化,需要分选和分级的细粒级物料越来越多,浮选是目前公认的细粒煤泥分选最有效、最经济的分选技术之一,但在浮选过程中,在追求产品指标的同时,往往牺牲精煤产品质量和产品结构组成,使煤泥浮选工艺技术面临一个新的挑战[1]。
2 二次浮选工艺的确定
随着采煤机械化程度的提高、开采深度的加深,细粒和超细粒煤泥在原煤中所占的比例逐年增加,而市场对产品质量日益苛求,现有浮选工艺凸现出其致命弱点。
提出二次浮选工艺,即将一次浮选的精煤进行二次精选,浮选过程中通过调整药剂用量克服煤泥不同可浮性的浮选,降低浮选精煤的灰分,实现浮选精煤产率的最大化。
煤泥浮选试验结果进一步表明,煤泥二次浮选工艺具有很强的优势,在指标相同的条件下,除二次浮选比一次浮选消耗更多的浮选药剂外,二次浮选可得到更高的精煤产率,尾煤灰分和浮选完善指标。二次浮选精煤灰分相比一次浮选精煤灰分可有效降低,一次精煤为二次浮选的入料,煤泥的可浮性为易浮或极易浮,极大的降低了浮选的难度。二次浮选时,加入循环水对一次精煤进行稀释,稀释后的浮选精煤在浮选过程中脱除高灰细泥,二次浮选进一步强化了药剂的选择性和气泡矿化几率,强化煤泥浮选过程,稳定精煤产品质量[2]。
3 工艺改造
经试验验证及现场考察,浮选系统最终改造方案为:二次浮选+精煤快开压滤+均质化给料。
4 效果分析
二次浮选工艺在葛泉矿洗煤厂投入使用后,在浮选效果方面显示了其特有的优势。在入料性质相近、目前尾矿灰分55%条件下,进行了一系列工业试验。
4.1 快灰检查
表1 一次浮选工艺浮选效果
表2 二次浮选工艺浮选效果
表3 浮选入料、产物粒度组成及各粒级分选效果(整机)
从试验结果来看,当一次浮选尾矿灰分为55%时,一次浮选浮精灰分在10.8%左右,要想获得合格的总精煤灰分,必须降低重介精煤灰分,使重介精煤“背灰”。通过二次浮选,浮精灰分可稳定降至10.5%以内,提高了浮选稳定性的同时,可避免重介精煤“背灰”现象[3]。
4.2 单机检查
由单机检查可知,一次浮选精煤灰分为10.86%,超出精煤内控指标,经二次浮选后,浮精灰分降到10.20%,达到控制指标,整机浮选完善指标较一次浮选也有所提高。
5 经济效益
通过二次浮选,浮选精煤灰分10.20%,达到内控指标,浮选精煤产率51.27%;浮精产率降低0.68%,浮选入料占原煤比例按13%计算,则浮精产率降低后,精煤产率降低:
13%×0.68%=0.09%
一次浮选情况下,重介精煤处于“背灰”状态,重介精煤平均灰分9.22%,经二次浮选后,浮选精煤灰分降到10.20%,则在保证总精煤灰分的前提下,重介精煤灰分可提高至9.78%,重介精煤回收率提高约0.35%,进入重介旋流器的原煤占总原煤的比例按67.86%计算,则重介精煤产率增加后,总精煤产率增加:
67.86%×0.35%=0.24%
合计增加精煤产率:
0.24-0.09=0.15%
按年入洗量60 万吨,精煤回收率32%,精煤价格1300 元/吨计算,则增加效益
60×32%×0.15%×1300=37.44 万元
6 结语
煤泥粒度组成、煤与矸石的嵌布特点决定煤泥可浮性的差异,葛泉矿洗煤厂一系列工业试验表明,对于难浮煤泥,二次浮选可以有效降低并稳定浮选精煤灰分到10.5%以内,相比较一次浮选优势明显,最大限度实现企业效益最大化。