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采煤机摇臂行星头损坏原因分析及改进研究

2020-08-21郭晓明

机械管理开发 2020年7期
关键词:摇臂垫片端面

郭晓明

(潞安集团常村煤矿, 山西 长治 046102)

引言

由于模块采煤机的摇臂连续出现星头迷宫槽严重磨损损坏、浮动油封损坏、大轴承质量不达标经常性损坏等故障。主要星头若出现故障则可能导致煤矿采集受到严重影响,进而导致停产事故。对出现问题的星头进行分析检查,发现损坏的原因并对星头进行了重新设计,避免了此类事故的发生。

1 造成摇臂行星头损坏的原因

根据调查发现,行星头出现损坏的地方主要是:位于盖板上的迷宫槽严重磨损损坏,支撑摇臂的大轴承严重损坏,油封垫圈断裂密封性受损,导致漏油。采煤机摇臂行星头的结构如图1 所示。

图1 摇臂行星头结构

从损坏的零件来看,导致零件出现损坏现象的主要原因是轴承稍大,端盖无法将轴承覆盖,而轴承之间的间隙过大,无法调整垫片与端盖之间的安装位置,进而使星头的锥形轴承无法进行定位。在采煤机进行切割工作时,由于滚筒的旋转会导致行星头较大的反向切割力,同时也会对星头产生一个很大的轴向力。安装执行轴承时没有进行定位,轴承杯与锥形轴承外侧径向的间隙过大,滚筒方榫产滚动产生的力传导至行星架上,然后星架会在径向上产生振动,星架的振动也进而导致了方桦的共振,并且两个零件会绕着轴承转动,而安装在轴承杯上的端盖无法振动,进而导致星架上的迷宫槽全面接触磨损,进而导致损坏。而大幅度的振动摆动旋转造成浮动油垫片断裂,无法保障密封性,断裂的碎片也能导致轴承的损坏。从上述情况分析得知,轴承缩在轴承杯下,而调整轴承于垫片之间的距离无法解决问题,造成行星头损坏。因此需要对行星头的尺寸进行计算[1]。

1.1 从壳体核算轴向尺寸链

安装在采煤机摇臂壳体的轴承Ⅰ底部的大端面轴向尺寸为145 mm,上下偏差分别为0.1 mm 与0。相应的安装在下面的大端面到内齿圈的距离为28 mm,上下偏差分别为0 与-0.1 mm。经过公式计算可以分别计算出I 底部到内圈齿数的最大距离与最小距离分别为117.2 mm(145+0.1-28+0.1=117.2 mm),117 mm(148-28=117 mm),内圈齿数轴向长度为195 mm,相应的上下偏差分别+0.072 mm 与0。

轴承杯的内圈轴向长度为130 mm,相应的上下偏差分别为0 与-0.16 mm,由公式计算可得出相应的轴承杯上端面到轴承Ⅰ的最大与最小距离为442.272 mm (117.2+195.072+130=442.272 mm)与441.81 mm(117+195+130-0.16=441.84 mm)。

1.2 从轴承处核算轴向尺寸链

由轴承的普通精度等级(0 或6)确定轴承Ⅰ的尺寸为87 mm,相应的上下极限偏差分别为+0.35 mm 与0.25 mm,由轴承的普通精度等级(0 或6)也可以确定轴承Ⅱ的尺寸为100 mm,相应的上下极限偏差分别为+0.4 mm 与-0.4 mm。轴承Ⅰ于Ⅱ距离为255 mm,相应的上下极限偏差分别为0 mm 与-0.081 mm,从而计算出轴承Ⅰ下底面到轴承Ⅱ上端面的最大与最小距离分别为442.75 mm 与441.269 mm,由于轴承上端面与轴承杯上端面在理论上是平整的,所以可以取442 mm 为其公差值。

通过计算得出各个工件的上下公差之后,可以推断出:第一壳体通过计算得出的尺寸最大值与轴承计算得出的最小值相减442.272-441.269=1.003 mm,由计算的结果可以看出轴承上端面比轴承地面低了1.003 mm;第二,测量的壳体最小值与轴承测量的最大值之差441.84-442.75=-0.91 mm,计算后的结果为-0.91 mm,说明轴承杯上端面比轴承上端面低0.91 mm。

从上述计算的结果来说,每个零件的尺寸都在合理的范围内,但由于极限偏差过大,造成煤壁侧支撑轴的上端面距离轴承杯内侧1.003 mm,导致在机器开工时各个零件严重磨损,因此造成了无法定位与间隙过大,从而导致了故障的发生[2-3]。

2 摇臂行星头的改进方案

1)改进端盖,如图2 所示,可以加工一个深3 mm 的凹槽于端盖与轴承杯之间,保证端盖与轴承之间无间隙,为保障端盖与轴承杯在尺寸链极限公差有间隙,可以将端盖的长度减少1.5 mm。

图2 端盖改进前后对比(单位:mm)

2)如图3 所示,可以将加厚的调整垫安装在轴承杯与端盖之间相应增加垫片的厚度,为节约成本可以在安装时将轴承压紧,然后测量轴承杯端盖之间的距离并适当调整。

图3 改进后的行星头结构

3)为到工作地点后能够及时调整轴承之间的距离,可以将端盖与垫片组合在一起,避免在现场调整不方便的问题,进而引起端盖损坏、漏油故障的发生[4-5]。

3 结语

通过上述方法对采煤机的摇臂星头进行改进,可以有效避免无法定位而导致摇臂星头磨损损害故障的发生,提高了采煤的采集效率,充分节约了采煤机的生产制造成本。通过改变垫片的安装位置,有效提高了采煤机的安装效率,有效减少了生产制造星头的成本。将调整垫安装在外部,可以提高安装的效率。而为了减小间隙与提高安装效率,将端盖和调整垫有机组合起来,满足了客户的要求。对星头的结构进行调整后有效避免了事故的发生。

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