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热电厂除盐水装置的节水降耗技术应用

2020-08-16井立姣

装饰装修天地 2020年15期
关键词:节能降耗

井立姣

摘    要:随着我国经济在快速发展,社会在不断进步,环境污染以及环境承载力已经成为中国经济持续发展的瓶颈,尽可能降低能源消耗、减少污染物排放是中国经济发展、建设和谐社会的内在要求。

关键词:节能降耗;粉尘排放;锅炉热效率;循环热效率

1  引言

某热电厂6台60MW汽轮发电机组和6台410t/h煤粉锅炉于1988年1月投产和2005年10月投产;2台65MW汽轮发电机组和2台410t/h煤粉锅炉于1998年12月投产,主要担负向炼油、化工装置供热和供电任务。锅炉氨法脱硫超低排放工程2015年3月份改造完成开工,到2018年2月份,历时23个月完成超低排放任务,实现了8台燃煤锅炉的超洁净排放改造任务。热电厂配套水处理装置包括1800t/h双室浮床离子交换水处理装置、860t/h三室浮床离子交换水处理装置、400t/h反渗透水处理装置、200t/h污水回用装置、1×24000t/h循环水装置、2×16000t/h循环水装置,依托现有水处理装置和水源实现对脱硫装置的供水。氨法脱硫是用液氨或氨水作为脱硫剂,脱出燃煤电厂烟气中SO2,分为吸收、氧化、浓缩、离心分离和干燥等几个步骤,把烟气中的SO2转化成可利用的(NH4)2SO4固体。氨法脱硫原设计使用新鲜水作为工艺补水,主要用于塔内循环、设备冷却、设备冲洗等,无生产废水产生,新鲜水带入的钙镁离子在脱硫系统内循环,被不断浓缩、结晶,其中一部分结晶同硫酸铵产品带出,另一部分结晶在锅炉超洁净排放改造运行过程中存留在系统中,导致系统局部存在结垢、堵塞,降低了设备运行的可靠性,部分管线结垢问题尤为突出,成为制约装置长周期稳定运行的瓶颈问题之一。

2  基本状况

某热电厂共有90t/h立式旋风燃煤锅炉5台,6MW背压式汽轮发电机组3台、12MW抽凝式汽轮发电机组1台,总装机容量为30MW(以上不包括新上的电站三期工程)都属于小容量机组,2013年共消耗原煤约30万吨左右,在为公司的供热发电做出贡献的同时不可避免的造成了大气的污染。虽然公司的发电机组规模很小,但是不等于小火电,在综合能源利用方面热电厂的能源利用率要远远高于火力发电机组,属于热电联产,是国家鼓励的节能减排项目。近年来,中国热电联产的规模不断扩大,单台热电联产的汽轮发电机组的规模已达到300MW或者更高。新上马的热电联产项目向着大容量、高参数的方向发展,机组的效率更高,除尘脱硫设备更先进、污染物排放更低、相比大容量、高参数的供热机组,公司的供热发电机组规模小、蒸汽参数、整体的热循环效率、设备的自动化程度都很低,面临需要解决的问题很多,要面对现实针对设备、工艺上存在的问题有针对性地加以解决,提高整体运行水平。

3  热电厂除盐水装置的节水降耗技术应用

3.1  離子交换器再生水和顺洗水回用标准的确定

通过再生水优化的分析试验,酸、碱度试验,Na+含量试验,SiO2含量试验,电导率试验,硬度试验等方式,确定阴离子交换器、阳离子交换器和混合离子交换器再生水优化利用的标准。由于Na+、硬度和pH值指标在再生水中具有代表性,所以确定其为再生优化利用标准。当pH值<3.6、pH值>10.5时酸碱性很强,会造成水质波动,因此阴阳床再生水回收确定pH值<10.5、pH值>3.6。Na+>5mg/L时,其他离子含量增加,也会造成水质波动。因此在保证水质以及系统稳定的情况下,可最大限度地回收这部分水。

3.2  pH计电极结垢导致失效

pH计是氨法脱硫工艺中加氨量控制的主要仪表,主要测量单元为pH电极。对于pH电极,内充填有含饱和AgCl的3mol/Lkcl缓冲溶液,pH值为7。Ag/AgCl内参比电极的电位是恒定不变的,它与待测试液中的H+活度(pH)无关。当浸泡好的玻璃膜电极进入待测试液时,电极膜外层的水化层与试液接触,由于H+活度变化,将使电极表面外层的水化层离解平衡发生移动,此时,就可能有额外的H+由溶液进入水化层,或由水化层转入溶液,因而膜外层的固液界面上电荷分布不同,跨越膜的两侧界面的电势差发生改变,这个改变与试液中的H+有关。由于循环液结垢倾向严重,测量单元电极很快结垢或结晶,阻止电极表面外层的水化层离解平衡发生移动,使pH计指示失真,失去了加氨指导依据,只能改为其它仪表参数控制加氨量,导致氨法脱硫加氨量的控制精度低,pH值波动大,增加了浆液循环系统结垢倾向,降低了超低排放的可靠性。

3.3  制水装置设计产水量

进水主要包括工业新鲜水、回用水、冷凝水和循环水,产出一级除盐水、二级除盐水、软化水及再生水等,为热电、化工用水装置提供合格可靠的水源;同时为提高水的重复利用率,回收生产污水,处理后再利用,节约用水。

3.4  提高锅炉的燃烧效率、降低供汽煤耗。

造成锅炉热损失最大的一项是排烟温度和排烟量,通过控制锅炉的排烟温度和排烟量使之在合理的范围内,可以大大降低烟气带到大气中的热量,同时降低对大气的污染。为了做到对燃料的充分燃烧我们还应恢复对烟气含氧量的检测,这样才能做到根据不同的燃料进行合理的配风。另外还要对锅炉本体及烟道的漏风加以解决进而减小烟气的排放量,降低锅炉引风机的负荷、电耗和对引风机叶轮的磨损。同时加强对一次风、二次风、三次风风速、风量的调配及每台炉之间、锅炉与汽机之间的平衡,使运行参数得到最佳,从而提高锅炉的燃烧效率。

3.5  循环水冷却水对脱硫循环系统的影响

设计机泵机封冷却水、部分冲洗水使用电厂凝汽器用循环水,冷却水排地沟经地坑泵回收至脱硫塔。热电厂的循环冷却水水源为黄河水与地下水混水,采用浓缩倍率在4.0以上运行,2018年11月份上半月循环冷却水水质见表2,为阻止系统结垢腐蚀,采用加硫酸和低磷配方处理的循环水稳定、分散、缓蚀阻垢药剂技术处理,加硫酸控制pH值,加缓蚀剂防止金属腐蚀,控制氯离子小于1000mg/L防止金属材质不出现点蚀,加阻垢分散剂控制钙硬与碱度之和小于1500mg/L在换热器表面不出现结垢,在循环水系统稳定运行条件下不结垢。当循环水进入脱硫系统,水质稳定阻垢缓蚀剂很快失效且不能补加,过浓的循环水水质加快了脱硫系统结垢。

3.6  提高电气除尘设备的运行水平及脱硫设备的运行质量

该厂的除尘设备投入的时间较早,设备老化严重,除尘的电极板腐蚀严重。新的烟尘排放标准已要求不适应新形势的要求,加之这些年来对除尘器维修的投入也不够,使得烟气排放始终不能达标。虽然对1号炉的除尘设备进行了改造但是运行的管理没有及时到位。所以在以后的工作中要抓紧对电除尘的升级换代。另外烟气脱硫的运行也存在周期短、脱硫塔经常堵塞的现象,因此要下功夫去解决这些问题以减少大气污染物的排放。

4  结束语

某热电厂的各水处理装置通过综合利用其各类水质,并优化运行后,其节水减排效果明显。但目前也存在一些问题,由于设备老化节水能力减弱,主要表现在污水回用装置,污水回用超滤系统的超滤膜老化,致使制水能力降低。这需要在以后的工作中继续细化运行、不断创新,使节水工作再上新台阶。

参考文献:

[1] 栾金义,傅晓萍,主编石油化工水处理技术与典型工艺[M].北京:中国石化出版社,2013.

[2] 张辉俊.三室三层浮动床处理高含盐量黄河水技术改造[J].石油化工腐蚀与防护,2005(3):45~47.

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