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吸收塔泄漏原因分析及处理措施

2020-07-25冯虎林

化工设计通讯 2020年7期
关键词:漏点硫酸铵吸收塔

冯虎林

(河南省新乡市新乡中新化工有限责任公司,河南新乡 453800)

目前中新化工有限责任公司动力岛有4台高压循环流化床锅炉,型号为UG-150/9.8-M5无锡华光锅炉,烟气SO2处理采取炉内钙法脱硫和湿式氨法脱硫相结合的方式。吸收塔直径为10.76m,高度为45.2m,塔内采用玻璃鳞片防腐。吸收塔自下而上可分为五个功能区:1)浓缩区:该区为脱硫塔浆池区,主要功能是将浆液中的水分蒸发,浓缩浆液的作用,并且可以用于硫酸铵的结晶和亚硫酸铵的氧化,此区设置两台浓缩循环泵,一台脉冲搅拌泵用于塔底浆液池的脉冲悬浮搅拌;2)吸收区:该区包括三层吸收喷淋层,其主要功能用于吸收烟气中的酸性污染物及飞灰等物质,循环浆液由喷淋层下方的积液盘收集,再自流至塔外的吸收循环槽内;3)水洗区:该区包括两级水洗,主要目的是为了降低氨逃逸及气溶胶现象的出现,每级水洗喷淋层下方均有积液盘,将水洗水收集至塔外的水洗水槽里。集液盘上方设置了填料,加强对气溶胶的捕捉。4)除雾区,设置三级屋脊式除雾器和一级除沫器,用于分离烟气中夹带的雾滴,将烟气颗粒物控制在10mg/Nm3以内,降低对下游设备的腐蚀,节约用水;减少结垢,降低吸收剂的消耗。

自2019年4月以来,吸收塔12m浓缩喷淋层筒壁陆续出现不规则点状泄漏,同时发现浓缩喷淋泵入口过滤器内有大量玻璃鳞片碎片等异常情况,根据工艺运行特点及湿式氨法脱硫设备结构,对吸收塔泄漏的原因及处理措施进行分析。

1 分析原因

1.1 塔内壁防腐层脱落,脱硫浆液腐蚀碳钢塔体

吸收塔塔内衬附着不牢固为主要原因。本吸收塔采用碳钢+玻璃鳞片防腐设计,金属和鳞片的结合面先做喷砂处理,鳞片内衬包括基底涂层、增强层、耐磨涂层和外涂层。如在防腐施工时,出现筒壁基体喷砂除锈不彻底,以及玻璃鳞片刮涂未按施工工艺进行施工,固化时间短,将导致防腐材料与金属面黏结不良。在运行过程中,一旦玻璃鳞片防腐层出现膨胀开裂或被浆液冲刷掉,吸收塔塔壁金属基体就会与浆液直接接触,产生严重的化学腐蚀,使破损部位的塔壁被快速腐蚀,最终导致塔壁变薄穿孔,造成吸收塔浆液泄漏。

1.2 浓缩喷淋层喷嘴角度安装偏差,喷淋浆液冲刷塔壁

吸收塔本次泄漏的位置处于浓缩喷淋层,2019年4月底在塔西侧出现第一个漏点,5月在塔的四周频繁出现新漏点,漏点数量不断增加,6月以来,漏点发展速度放缓,主要集中在已泄漏区域贴补钢板的焊缝处。由此看出,该区域防腐层长时间受喷淋浆液冲刷,出现机械磨损,喷嘴角度偏差引起防腐层破损程度不同,导致吸收塔先后出现局部泄漏情况。

1.3 浓缩喷淋层玻璃钢管线泄漏,浆液冲刷塔壁

因吸收塔喷淋层玻璃钢管质量有缺陷,未添加防磨剂SiC,导致管道耐磨性达不到要求,随着运行时间的增加,浓缩喷淋管磨破泄漏,浆液冲刷塔壁,造成吸收塔玻璃鳞片防腐层损坏,筒壁金属基体直接接触浆液产生严重化学腐蚀 泄漏。

1.4 烟气含尘量偏高

取样发现浆液颜色偏黑灰色,沉淀物中含尘量在8%以上,说明烟气中含尘量较大,不仅不利于硫酸铵出料,含尘浆液还加剧了对吸收塔玻璃钢喷淋管及塔壁的冲刷。高度怀疑除尘器滤袋存在漏灰情况,经对每台除尘器出口烟气粉尘检测,发现1#、3#锅炉除尘器滤袋有漏灰现象,1#除尘器出口含尘量为72mg/m3,3#除尘器出口含尘量为240mg/m3,均超过正常运行指标。

1.5 脱硫浆液密度偏高,结晶颗粒析出较多

(1)氨法脱硫技术以水溶液中的 NH3和SO2反应为基础,在多功能烟气脱硫塔的吸收段,液氨与水将锅炉烟气中的 SO2吸收,得到脱硫中间产品亚硫酸铵或亚硫酸氢铵的水溶液。主要化学反应式:

上述反应式表明,在脱硫塔内烟气中的 SO2被吸收,生成亚硫酸氢铵或亚硫酸铵;生产过程中(1)式最先进行,(2)、(3)式是正常生产情况的反应。为有利于吸收反应持续进行,需在吸收液中注入氨使吸收液再生。再生反应式:

加氨同时还发生下列反应:

当部分吸收液流经氧化循环槽时,鼓入氧化空气使亚硫酸铵氧化成硫酸铵:

(2)吸收塔浆液密度较高,硫酸铵在塔内结晶严重,使浆液中固体颗粒增加,加剧喷淋管和筒壁的冲刷磨损,加快碳钢塔壁腐蚀,吸收塔漏点发展加速。

2 处理措施

2.1 计划做好吸收塔塔壁厚度监测及堵漏作业

及时做好吸收塔喷淋层区域塔壁测厚工作。定期对泄漏区域塔壁定点测厚,将数据制表做趋势变化图,对腐蚀发展情况进行风险评估,制订风险管控措施,确保吸收塔能够安全运行。同时加强吸收塔巡检力度,对新出现漏点及时检修消漏,对塔壁减薄区域提前焊接不锈钢板,防止漏点出现。

2.2 漏灰滤袋除尘器滤室暂时切出和倒炉更换滤袋

(1)暂时关闭1#除尘器、2#滤室提升阀,随后检测1#除尘器出口烟气粉尘含量为8.3mg/m3,烟气粉尘含量显著降低,待机会停炉后对泄漏滤袋进行更换。

(2)3#除尘器为过滤精度10mg/m3高硅氧覆膜滤袋,该滤袋不耐磨损,气流冲刷晃动导致覆膜磨损,容易漏灰。经倒炉后停3#除尘器,全部更换为PPS、PTFE混纺覆膜滤袋。

2.3 优化工艺,加大脱硫浆液置换

对生产工艺进行优化调整,在不影响浓缩喷淋情况下,减小浓缩喷淋量减轻筒壁的冲刷,但需确保浓缩区烟气温度不得超过60℃,避免烟气超温损坏设备。同时加大吸收塔浆液置换,通过沉淀池灰分沉淀,减少浆液含灰量以减轻对吸收塔玻璃钢喷淋管及塔壁的冲刷。

2.4 提高硫酸铵出料,降低塔内浆液密度

提高硫酸铵出料,确保吸收塔内浆液密度始终低于1.25kg/m3。若因设备故障或其他原因导致不能及时出料造成的吸收塔密度升高,应将吸收塔浆液打至老脱硫塔一部分,并向吸收塔内补充新鲜工艺水,降低吸收塔内浆液密度。尽量降低硫酸铵在塔内结晶,减少浓缩喷淋浆液含固量,减轻对管线及塔壁的冲刷。

2.5 超低排放装置计划检修

(1)为彻底解决吸收塔泄漏问题,本公司于2020年元旦全系统停车,对超低排放装置进行检修。经塔内检查发现主要问题有:①塔底积料较多,清料时发现脉冲悬浮搅拌母管崩断一段,多数喷嘴堵塞严重,导致脉冲搅拌不均,积料严重。②浓缩区喷淋层喷头堵塞约1/2,部分喷嘴喷射浆液直冲塔壁,造成塔壁严重冲刷,呈沟壑状破损,采取局部更换钢板方式修复筒壁,喷淋层玻璃钢管全部更换耐磨材质。③吸收塔入口原烟道事故喷淋区域防腐破损脱落严重,导致鳞片碎块堵塞过滤器及喷嘴,采用耐高温玻璃鳞片施工。④塔外脉冲悬浮搅拌泵入口安装蓝式过滤器1台,减少异物堵塞脉冲悬浮搅拌喷嘴,确保浓缩区搅拌均匀。

(2)吸收循环槽及一、二级水洗槽检修,清理内部大量积料及异物,保证水洗喷嘴及吸收层喷嘴的可靠运行。

3 结语

吸收塔是烟气氨法脱硫装置的核心设备,其内衬玻璃鳞片防腐因受运行环境、以及施工条件和质量的影响,运行一段时间会出现各种防腐层损坏情况。因吸收塔内防腐层面积大,运行情况复杂,加大了检查难度。为此,要在每次检修时,对易发生问题部位的防腐层进行详细检查,并采取对应的处理,这样可以极大减少吸收塔泄漏的风险,提高脱硫装置运行的可靠性,实现企业烟气环保达标排放。

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