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综放工作面突发来压原因分析和处理方法

2020-07-18

2020年7期
关键词:刮板输送机立柱

王 莹

(大同煤炭职业技术学院,山西 大同 037003)

1 工程背景

大同煤矿集团某矿为千万吨级矿井,8107综放工作面倾向长200 m,可采走向长2 080 m,平均煤厚18.7 m,开采深度450~535 m。开采煤层为C3~5号层,该煤层属于复合层煤层,有4~6层夹矸,煤层结构复杂,其赋存呈波浪状。工作面共布置ZZ15000/27.5/42型支架118架,配套艾克夫SL500AC型采煤机,前部刮板输送机选用卡特彼勒PF/1142型,后部刮板输送机选用卡特彼勒PF/1342型,工作面设计生产能力为1 000万t/a。

2 来压经过

8107工作面于2019年6月14日夜班21:45工作面支架显现增阻(采位头696.5 m、尾694.2 m),压力显现不强烈,为本工作面第30次周期来压,距上次来压步距为34.8 m。工作面35~101号支架前煤壁多数片帮,片帮深度1.0~2 m,局部顶煤间隔破碎,35~100号支架已超前移架,支架立柱行程0.8~1.1 m,采空区不断有垮落响动。15日凌晨3:00~4:00,割完第三刀煤后,工作面压力显现强烈,割完第四刀煤后,约凌晨6:40,由于主井胶带事故再未开机,早班现场查看工作面情况为35~75号支架增阻明显,阻力值33~49 MPa,个别支架显示51 MPa,支架立柱小流量安全阀50%开启,立柱大流量安全阀个别开启,支架立柱下降明显。其中55~75号支架立柱剩余行程0.1~0.4 m;35~101号支架煤壁片帮明显,其中45~71号支架片帮深度达1.5~2.5 m,局部大于3.0 m;50~75号架对应前刮板输送机底鼓成上弓形,中心部位底鼓0.7 m,两边底鼓0.2 m,前刮板输送机由于底鼓而向上倾斜15~20°,致使前刮板输送机无法推移,见图1;45~75号架对应后刮板输送机底鼓成上弓形,中心部位底鼓0.6 m,两边底鼓0.2 m,后刮板输送机由于底鼓而向上倾斜5~10°,后刮板输送机前边与支架四连杆贴住,52号支架侧护板卡住后刮板输送机刮板。工作面35~101号支架对应机道顶煤较破碎,多数地点有滑面,其中70~80号支架机道顶煤破碎严重无完整滑面,因此对35~56号支架和68号支架到尾部支架全部进行超前移架,中部45~75号支架由于底鼓刮板输送机推移无法前移,支架也无法超前移架,但所有支架前伸梁已伸出,护帮板已打开;工作面40~55号支架和65~75号支架向刮板输送机头方向倾斜3~5°,支架底座和支架顶梁出现了台阶错差,错差高度0.1~0.2 m,支架底座有下陷现象。

图1 工作面片帮和底鼓现场照片

3 工作面来压原因分析

1) 工作面顶板岩性为砂岩,属于坚硬顶板,基中含砾粗砂岩和粗砂层数多,累计厚度大(10.02~13.83 m),开采后采空区顶板不易自然垮落,悬板面积大,导致工作面压力显现强烈。

2) 本工作面对应上覆有侏罗系14号层煤柱,与本层层间距为130~135 m。本面采位700 m附近时,上方煤柱对应本面50~70号支架位置,由于上方煤柱压力传递导致工作面压力显现较强烈[1]。

3) 工作面留有0.5~1 m厚底煤,且直接底为炭质泥岩和高岭质泥岩,底板较软,抗压强度小,故工作面受压时导致支架底座下陷及前方机道和后方底板鼓起严重。

4) 工作面煤层为复合层煤层,煤层结构复杂,机采范围内的煤体疏软,煤壁受压屈服而支撑力小,易出现机道随机顶煤垮落和煤体片帮,导致支架接顶不实和初撑力较低,当工作面周期来压时,顶煤和顶板会超前煤壁而断裂、离层、破碎。

5) 工作面正处在周期来压强烈状态,而遇到了主井胶带事故(15日凌晨6:40~晚23:00时),停止生产影响了工作面正常推进,工作面在静止状态下承受着强矿压致使工作面底板受压继续底鼓、顶板继续受压而破碎、支架受压而歪斜[2]。

4 采取措施

4.1 调整采煤工艺

1) 采用单向进刀,从尾向头割实煤,从头向尾返空刀,之后从中部向两侧推移前刮板输送机、移支架和拉后刮板输送机。

2) 在此期间只割煤不放煤,支架后插板全部升出关闭放煤口,控制煤和矸石不能进入后刮板输送机,防止后刮板输送机卡住开不起。

3) 工作面尽量整刀推进,不准随意调采,工作面刮板输送机、支架、煤壁要达到一条直线,保证工作面“三直两平两畅通”,以防工作面不正时相对滞后区域形成压力集中区而出现压架、底鼓、顶煤破碎、片帮加大等事故。

4.2 处理底鼓和推移前刮板输送机

1) 底鼓段采用人工清理的方式清理前刮板输送机下方的底煤,从刮板输送机铲煤板前方和刮板输送机挡煤板后方两侧进行清理,清理支架底座前方的底煤。

2) 使用单体支柱“戗”和“压”前刮板输送机,使用千斤顶将刮板输送机配合锚链吊起,将刮板输送机放平,放平后用单体支柱配合支架推移板推移前刮板输送机。

3) 支架推移受压被卡影响推刮板输送机时,将支架前刮板输送机连接头摘开用铁链换成软连接,必要时将推移板受压的支架稍微降下进行推移,推过后及时将支架再升紧。

4.3 处理漏顶和加强顶板管理

1) 升紧支架保证支架达到规定初撑力(25 MPa)以上。加强底鼓区域两侧的顶板管理(50号~头部和80号到尾部),将支架前移到位,支架升紧,以防压力影响范围扩大。

2) 在工作面顶煤破碎区域,支架无法升到规定初撑力时,升架后支架高度达到3.6~3.8 m,相邻支架上下和左右不能有明显的错差,以防架间出现大量漏煤。机道顶煤破碎区域必须将支架移到位,升紧前探梁,伸出前伸梁将大块煤矸背住,以防机道顶煤大量漏下造成漏顶。升降和前移支架不能多架同时操作,必须操作一架到位一架再操作另一架。降架时要少降快拉擦顶前移,控制住机道顶煤,以防机道顶煤大量漏下造成漏顶和漏顶扩大。

3) 在工作面片帮的地点,将支架二次超前移架,伸出前伸梁,打开护帮板;片帮深大的地点,前伸梁全部伸出后还探不住煤帮,将护帮板升平护住机道顶板。

4) 在顶煤破碎和片帮处注入巴斯夫、永固S等煤体加固剂进行提前固化。注入位置先从15~35号和80号~尾部段加固两侧煤体固化,之后从两侧向工作面内部注入。工作面共注入巴斯夫约50 t,注入永固S 40 t,固化效果明显。

5) 在机道漏矸地点,用打眼爆破的方法将大块矸石破碎后,将支架升高升紧,不能将大块矸石全部放下。放炮前和放煤后用单体支柱将大块矸石顶住。

6) 做好工作面机道穿钢针、架工字钢、刹木梁等应急物资准备工作。加强矿压监测和分析,做好矿压预测和预报,提前采取防范措施。

5 结 语

8107工作面预计处理来压用时14 d,通过采取上述有力措施后,实际仅用9 d就处理完毕,期间工作面共推进了12个循环,比计划提前5 d恢复生产,技术经济效果显著。

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