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高瓦斯煤巷掘进工作面瓦斯治理技术

2020-07-18毕远强

2020年7期
关键词:煤壁煤体风量

毕远强

(潞安集团 余吾煤业公司,山西 长治 046103)

据统计,我国国有高瓦斯矿井有1 100多座,约占煤矿总数的33.6%,高瓦斯矿井煤体具有透气性低、煤层松软、瓦斯含量高等特点,在掘进过程中经常发生瓦斯预警,甚至超限事故,尤其是近些年随着矿井开采水平不断延伸,煤体埋藏深度逐渐增加,而煤体瓦斯含量与埋藏深度基本呈正比,即煤体瓦斯含量也会上升[1],导致巷道在掘进过程中瓦斯浓度保持在较高水平,对安全生产造成了很大的威胁。

为较好地解决高瓦斯煤巷掘进工作面瓦斯高的问题,本文以潞安集团余吾煤业S5206胶带巷为例,从优化释放孔倾角、增加配风量、降低煤壁瓦斯涌出量等方面采取措施,为高瓦斯煤巷掘进工作面瓦斯治理提供新的思路。

1 工作面概况

余吾煤业为高瓦斯矿井,绝对瓦斯涌出量为352.53 m3/min,瓦斯治理全部为一级区域,为潞安集团瓦斯涌出量较高的矿井之一。S5206胶带巷设计长度为1 825 m,沿煤层底板掘进,巷道宽5.4 m,宽3.8 m,采用4台FBD№7.1/2×45 kW轴流式风机(两用两备)向迎头供风,掘进期间配风量为1 680 m3/min,巷道煤体平均厚度为6 m,底板标高为+405~+440 m,埋深494~561 m,掘进期间在迎头施工28个孔径为65 mm的瓦斯释放孔,孔深为15 m,同时每50 m施工1个迈步钻场施工边掘边抽孔,每个钻场施工6个钻孔,设计深度为140~142 m。

S5206胶带巷在掘进至1 600 m时,工作面风流、回风流瓦斯浓度出现快速上升,掘进期间瓦斯浓度保持在较高水平,风流最高瓦斯浓度达到1.0%,回风流最高瓦斯浓度达到0.82%,平均日进尺为3.6 m。其中迎头在割煤过程中有煤炮声,风排瓦斯量达到9 m3/min以上。

2 瓦斯涌出情况

为了解S5206胶带巷瓦斯涌出情况,从距离工作面迎头10 m开始,每100 m观测1次巷道风量、瓦斯浓度,其中选用中速风表测定风量,利用便携式瓦斯检测仪在巷道中间位置测定浓度。风机前瓦斯浓度为0.08%,巷道瓦斯涌出情况见表1,变化曲线见图1。

表1 S5206胶带巷道巷道瓦斯涌出情况

图1 S5206胶带巷道瓦斯涌出变化曲线

S5206胶带巷迎头10 m范围内瓦斯涌出量为2.69 m3/min,10~610 m范围内巷道百米瓦斯涌出量为0.67 m3/min,610~1 510 m范围内巷道百米瓦斯涌出量为0.32 m3/min。说明迎头煤体瓦斯含量较高,新暴露煤壁瓦斯释放量较大。随着煤壁暴露时间逐渐增加,煤壁瓦斯涌出量逐渐下降并趋向稳定。

S5206胶带巷距离迎头10~410 m范围内百米瓦斯涌出量为0.67 m3/min,在410~510 m范围内百米瓦斯涌出量为0.84 m3/min,510 m以后百米瓦斯涌出量逐渐下降。说明在距离迎头410~510 m范围内为瓦斯富集区域,通过在现场查看,发现在距离迎头445~447 m位置顶板煤体瓦斯浓度达到0.7%。

为降低S5206胶带巷掘进期间瓦斯浓度,分别从优化释放孔倾角、增加配风量、降低煤壁瓦斯涌出量等方面采取措施。

3 瓦斯治理措施

3.1 优化释放孔

S5206胶带巷道每天检修班施工28个释放孔,如图2所示,迎头按照4排、每排7个钻孔布置,孔径为65 mm,使用手持式风钻配合高螺旋宽叶片钻杆施工,每根钻杆长度为1 m,均垂直于煤墙施工,倾角为0°,两侧释放孔距离两侧煤帮均为600 mm,排距为600 mm。S5206胶带巷道煤厚为6 m,巷道高度为3.8 m,顶煤为2.2 m,通过现场跟班发现,煤炮声多发生在掘进机截割巷道上部煤体区域,当该区域煤体破碎时,顶煤发生煤炮声概率较大。推测为顶煤受采动影响,割煤瞬间应力重新分布,应力得到释放,因此出现煤炮声[2]。同时响煤炮时,顶煤瓦斯通过破煤产生的裂隙快速涌向工作面,导致风流瓦斯浓度急剧升高,易出现瓦斯预警事故。

为解决割煤期间响煤炮,杜绝顶煤瓦斯快速释放引起瓦斯过高问题,对释放孔施工倾角进行了调整,其中第一排孔倾角与巷道倾角一致,第二排孔倾角为巷道倾角加3°,第三排倾角为巷道倾角加7°,第四排倾角为巷道倾角加10°。通过将释放孔布置在顶煤中,可以使顶煤卸压,透气性增强,煤体瓦斯解吸速度加快,达到降低工作面煤体应力和瓦斯压力,提前释放煤体内部游离瓦斯,见图3。

图2 S5206胶带巷迎头释放孔正视图(mm)

图3 S5206胶带巷迎头释放孔剖面(调整角度)(mm)

3.2 增加配风量

S5206胶带巷配风量为1 680 m3/min,风机为FBD№7.1/2×45 kW轴流式风机,风筒直径为1 000 mm,每节风筒长度为10 m。由于巷道掘进距离较远,供风距离达到1 400 m,在工作面实测风量为900 m3/min,风筒漏风量为780 m3/min,风量利用率为67.6%。迎头工作面生产期间,主要依靠通风排出落煤瓦斯,工作面前方煤体赋存大量的高压瓦斯,未得到有效释放,割煤时造成瓦斯的集中涌出,当掘进面的有效风量不足时则引起致瓦斯预警事故[3]。因此在风速符合要求的情况下,迎头风量越大越好。

通过调研,将4台FBD№7.1/2×45 kW风机全部更换为FBD№7.1/2×55 kW风机,风筒直径为1 000 mm,每节风筒长度由10 m增加为20 m。通过现场实测,配风量达到1 860 m3/min,工作面风量达到1 350 m3/min,风筒漏风量为510 m3/min,风量利用率为72.6%,风机参数对比情况见表2。

3.3 降低煤壁瓦斯涌出量

S5206胶带巷在距离迎头445~447 m位置顶板煤体瓦斯浓度达到0.7%,导致距离迎头410~510 m百米瓦斯涌出量出现上升,与310~410 m单元相比,百米瓦斯涌出量增加了0.34 m3/min·hm。为降低445~447 m位置顶板煤体瓦斯浓度,分别在445 m、446 m、447 m位置施工小直径抽采孔对顶煤瓦斯进行抽采,小直径抽采孔为径向抽采,能够抽采顶煤中的游离瓦斯,同时可以促进吸附瓦斯转变为游离瓦斯连续不断抽入抽采系统,从而降低煤体瓦斯含量,弱化煤壁瓦斯涌出强度。

小直径抽采孔利用锚杆机垂直于顶板施工,孔深与顶煤厚度一致,即2.2 m,每排施工8个,共计24个,孔径为65 mm,钻孔排间距为1 m,钻孔间距为600 mm,钻孔距离两帮距离均为600 mm。小直径抽采孔施工完毕后,在距离孔口0.1 m处安装65 mmPVC弯头,并利用水泥封堵孔口,弯头上焊接有瓦斯浓度观测铜嘴,见图4。

表2 FBD№7. 1/2×45 kW与FBD№8.0/2×55 kW参数对比

图4 S5206胶带巷顶板小直径抽采孔俯视图(mm)

钻孔施工完毕、封堵后,及时并入巷道抽采系统进行抽采。24个钻孔中平均抽采浓度为26.2%,最高瓦斯浓度达到40.2%,同时巷道顶板瓦斯浓度由0.7%下降至0.13%,中间位置瓦斯浓度由0.37%下降至0.3%。

4 应用效果

通过采取优化迎头释放孔施工角度、增加工作面风量、降低煤壁瓦斯涌出量等措施,S5206胶带巷道瓦斯浓度出现下降,保障了工作面安全掘进。

1) 未采取措施前,S5206胶带巷工作面风流平均瓦斯浓度为0.13%,回风流平均瓦斯浓度为0.56%;采取措施后,风流平均瓦斯浓度为0.10%,回风流平均瓦斯浓度为0.49%,风流瓦斯浓度下降了0.03%,回风流瓦斯浓度下降了0.07%。

2) 通过采取上述瓦斯治理措施,S5206胶带巷风量由1 680 m3/min增加为1 860 m3/min,瓦斯涌出量由9.41 m3/min下降至9.11 m3/min,掘进进尺由3.6 m增加为5.4 m。

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