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郑州地铁5 号线牵引制动指令同时存在故障分析

2020-06-22赵晓宽

科学技术创新 2020年12期
关键词:零位低电平记录仪

赵晓宽

(郑州地铁集团有限公司运营分公司,河南 郑州450000)

牵引系统是电客车运行的动力系统,主要功能是为电客车运行提供牵引力。特殊情况下,会采用紧急牵引应对正线的无法动车故障,确保正线的运行畅通。牵引系统在ATO 模式下由信号控制,在NRM模式下由硬线指令控制。

郑州地铁5 号线列车为A 型车,动力布置为四动两拖。采用的牵引控制系统由株洲中车时代电气股份有限公司提供,为车控布置,每节动车配置一个牵引箱,控制4 台牵引电机。通过DCU 对整车牵引动力进行控制。牵引和制动列车线采用继电器控制,保障了运行的可靠性。但也存在不少问题,比较典型的就是牵引制动指令同时存在故障,该故障主要由继电器卡滞引起,且带有一定的偶发性,一但在正线出现故障,就会导致无法动车,需要清客救援,造成正线晚点,降低运营服务质量。

1 故障现象

2020 年2 月19 日,0536 车在库内检修作业时,HMI 报出“牵引制动指令同时存在”故障,持续2 秒后消失,HMI 界面显示“快速制动”。故障现象如图1 和图2 所示。

图1 HMI 故障信息

图2 主界面显示工况“快速制动”

正线和库内共发生2 次牵引制动指令同时存在故障,导致列车无法动车、牵引封锁,故障具体统计如表1 所示。

表1 故障统计

2 故障原因分析

2.1 故障调查

2.1.1 故障数据分析

故障发生后,下载EDRM 事件记录仪数据进行分析,判断为继电器卡滞,导致牵引指令和制动指令同时存在,以2 月19日故障数据为例。制动数据中1 代表缓解,0 代表施加。

下载EDRM 事件记录仪数据进行分析,23:49:45 秒Tc1 车占有,方向手柄在向前位时,紧急制动EBRD1 为低电平,说明此时列车已处于紧急制动状态,此时ATC 切除,紧急制动EBRD1 指令仅用于监视,TCMS 根据紧急制动监视指令来判断列车紧急制动状态,所以HMI 上未显示紧急制动信息,只显示“快速制动”。

图3 故障时间段记录仪数据

查看故障时间段数据,发现列车处于紧急制动状态,因此推牵引手柄时,TCMS 同时检测到牵引指令和紧急制动指令,报“牵引制动同时有效”。

23:49:47 秒,牵引指令变为低电平,查看视频此时牵引手柄回到零位后,与故障履历中显示的故障消失时间基本一致。因此可知0536 车报“牵引制动同时有效”故障原因为1 车紧急制动无法缓解。

图4 牵引手柄回零记录仪数据

2.1.2 故障报出逻辑分析

故障发生后,根据下载的数据进行判断,对牵引制动指令同时存在故障的报出逻辑进行分析。

牵引指令建立后,牵引和制动列车线全部贯通,此时列车具备牵引条件,可以正常牵引。如果制动列车线存在断路情况,会自动施加制动,此时牵引和制动同时存在,报出故障。牵引手柄回零位,牵引指令取消,牵引制动指令同时存在故障会消失,HMI 上工况信息会显示快速制动。

2.2 故障分析

2.2.1 电气原理图分析

查看紧急制动回路电路图(紧急制动/快速制动第五页,图号0205E00372),由故障数据可知方向手柄在非零位时,Tc1 车紧急制动监视指令为高电平,说明紧急制动继电器22-K125、22-K127 控制电路正常。

牵引指令和制动指令由继电器22-K125 的常开触点控制,牵引指令和制动指令正常,说明继电器22-K125 的供电正常,所以接触器22-K127 供电正常。

查看数据紧急制动EDRB1 为低电平,由电路图可判断接触器22-K127 的常开触点1-2/3-4/5-6 存在卡滞,导致1 车紧急制动无法缓解、快速制动22-K171 继电器不得电,快速制动无法缓解。

2.2.2 事件记录仪数据

再次对事件记录仪数据进行分析,找出了一定的规律,方向指令和EBRD1 前数据对应,可根据图4 的01:13:40 秒数据和01:15:51 秒数据得出:方向指令1 高电平,EBRD1 前数据就是1高电平,方向指令0 低电平,EBRD1 前数据就是0 低电平,如果不一致,则根据电路图判断继电器触点卡滞,从而导致制动无法缓解,此时给出牵引指令会报出同时存在的故障。

2.2.3 紧急制动继电器触点卡滞

根据5 号线库内检修情况,库内切除ATC,电客车激活后,方向手柄离开零位,紧急制动继电器得电吸和,=22-k127 继电器的1-2、3-4、5-6 触点吸合,=22-k128 继电器的1-2、3-4、5-6触点吸合,此时制动列车线得电,电客车可以缓解制动,正常牵引。

=22-k127 继电器的1-2、3-4、5-6 触点和=22-k128 继电器的1-2、3-4、5-6 触点任何1 处卡滞,则制动列车线失电,无法正常牵引。

3 结论及措施

造成0536 车牵引制动指令同时存在的原因为1 车=22-k127 继电器的1-2、3-4、5-6 触点有1 对或者多对卡滞无法正常吸合,EBRD1 前数据0 低电平,制动列车线失电。给出牵引指令后,报出牵引制动指令同时存在故障。

进行库内模拟试验,=22-k127 继电器的2 触点接线拆除,激活电客车,方向手柄离开零位,推牵引手柄,故障复现,与故障时状态符合。

3.1 更换继电器

将1 车=22-k127 继电器更换,多次测试功能正常。

3.2 对继电器进行清洁保养

为预防此类故障再次出现,在三月检及以上修程中加强继电器触点清洁,避免由于灰尘等外因导致继电器偶发卡滞,降低卡滞风险。

4 结论

对于牵引制动同时存在的故障,0536 车的故障处理带给我们很多启示,故障查找时需要首先弄清楚电气原理,从电路图和数据分析出发,了解不同系统之间的配合关系,这样才能彻底查清故障,确保地铁的运行品质。

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