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乳化沥青厂拌冷再生技术在内宜路应用探讨

2020-06-05

石油沥青 2020年2期
关键词:烘箱稳定度空隙

(1.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 成都 611141;2.公路建设与养护技术、材料及装备行业研发中心 成都 611130;3.四川省路面结构材料及养护工程实验室 成都611130)

厂拌乳化沥青冷再生是利用专用机械设备先将原沥青路面铣刨、翻挖、破碎,再加入适量的乳化沥青、新集料(如需要)、水泥和水等,按一定比例拌和成混合料,然后经摊铺和碾压形成路面结构层的一种技术。具有可充分利用RAP、常温施工、施工速度快、降低造价、节约能源、保护环境等优点,可用于高速公路和一、二级公路沥青路面底基层、基层及下面层[1~3]。因此,近年来在昌九高速、G60 沪昆高速、G4 京港澳高速、福银高速、京张汽车专用线等各等级道路得到了广泛应用,室内配合比设计研究、性能研究、工程应用效果均达到了预期效果[4]。四川省路面大中修仍然以挖出重建为主[5],每年都产生大量废旧RAP 材料,且没有得到很好的利用,造成了极大的浪费,推广乳化沥青厂拌冷再生技术,使路面养护走上资源节约型、环境友好型之路,实现交通可持续发展迫在眉睫。

本研究依托G85 渝昆高速公路(内宜路)乳化沥青厂拌冷再生试验段,对乳化沥青冷再生混合料性能开展系列研究,为四川省推广乳化沥青厂拌冷再生技术积累经验、提供参考。

1 项目概况

1.1 试验段

本次试验段选在G85 渝昆高速公路(内宜路)K251+000 ~K253+000 路段,本段于1999年底建成通车。原路面结构:5 cm 改性沥青AK-16B+7cm普通沥青AC-25I+20 cm 石灰粉煤灰稳定碎石+ 39 cm 石灰液态渣处治泥岩。2010年进行处治,处治路面结构:4 cm 改性沥青AC-13C+8 cm 普通沥青AC-20C+0.6 cm 稀浆封层+20 cm 水泥稳定碎石+严重病害处治后的原路面。本次冷再生路面结构:铣刨原沥青面层12 cm,在原基层上铺筑改性沥青同步碎石封层+9 cm 乳化沥青厂拌冷再生+5 cm 普通沥青AC-20+4 cm 改性沥青AC-13C。

1.2 拌和站

采用北京盛广拓公路科技有限公司SLPR4000 型沥青混合料冷再生拌和楼,如图1所示。主要包括骨料供应系统、粉料供应系统、乳化沥青供应系统、水供应系统、搅拌系统以及成品料输送系统等。

为更好控制冷再生混合料级配,确保施工质量,需要对现场铣刨的RAP 在拌和站进行破碎、筛分、分级。本项目采用颚式破碎机,将RAP分成0 ~5 mm、5 ~10 mm、10 ~30 mm 三种规格,如图2、图3所示。

图1 拌和站

图2 破碎机

图3 RAP 分级

2 原材料及成型方法

2.1 乳化沥青

试验段慢裂慢凝型普通乳化沥青,性能指标如表1所示,满足JTG F41—2008[6]技术要求。

2.2 RAP、新集料

对拌和站现场取的各档RAP 材料进行筛分,取施工现场10 ~30 mm 石灰岩新集料,筛分结果如表2所示。

2.3 配合比

施工现场确定的乳化沥青冷再生混合料配合比如表3所示,设计空隙率10%。

2.4 成型方法

取拌和站生产的乳化沥青冷再生混合料,采用大型马歇尔二次击实成型,具体方法如下:

(1)一次击实:混合料装入试模中,双面各击实150 次;

(2)养生:将试样连同试模一起侧放在60 ℃的鼓风烘箱中养生48 h;

(3)二次击实:将试模从烘箱中取出,立即放置于马歇尔击实仪上,双面各击实70 次,冷却至常温后脱模。

表1 乳化沥青性能试验结果

表2 原材料筛分结果

表3 乳化沥青冷再生混合料配合比

3 性能检测

3.1 高温性能

(1)马歇尔稳定度试验

马歇尔稳定试验可在一定程上反应沥青混合料的高温型,对60 ℃烘箱养生48 h 的试件,进行40 ℃马歇尔稳定度试验,试验结果见表4。由表4可以看出乳化沥青冷再生混合料马歇尔稳定度、残留稳定度满足规范要求。

(2)车辙试验

研究表明,车辙试验能较好地反应沥青混合料高温抗变形能力,为此对乳化沥青冷再生混合料进行车辙试验,试验结果见图4、图5所示。

1)碾压成型的车辙板试件分别60 ℃烘箱养生24 h、48 h、72 h 后,分别进行60 ℃车辙试验;

2)碾压成型的车辙板试件在60 ℃烘箱养生48 h 后,分别进行60 ℃、70 ℃车辙试验。

图4 60 ℃动稳定度随养生时间变化

图5 不同温度动稳定度

从图4可以看出,随着养生时间增加,乳化沥青冷再生混合料动稳定度不断增加,48 h 后,增加幅度开始减缓。从养生时间由24 h 增加到48 h,动稳定度增加了39.6%,养生时间由48 h增加到72 h,动稳定度仅增加了8.9%。

从图5可以看出,60 ℃动稳定度满足规范要求,温度增加到70 ℃,动稳定度下降了89.6%,这可能与使用的乳化沥青为普通乳化沥青有关。

3.2 劈裂试验

劈裂强度是沥青路面结构设计参数之一,可反映沥青混合料的抗拉性能,JTG F41—2008 中规定可采用劈裂强度进行冷再生混合料的配合比设计,为此实验室对乳化沥青冷再生混合料劈裂强度进行了研究。

(1)不同龄期劈裂强度

对一次击实成型后的试件,在60 ℃烘箱进行不同龄期(24 h、48 h 及72 h)养生后,进行二次击实成型,试件冷却脱模,测试15 ℃劈裂强度,试验结果见图6。

图6 15 ℃劈裂强度随养生时间变化

从图6可以看出,随着养生时间增加,乳化沥青冷再生混合料15 ℃劈裂强度不断增加,养生时间由24 h 增加到72 h,劈裂强度增加了42.9%,养生48h 劈裂强度为0.86 MPa,满足规范使用求。

(2)15 ℃干湿劈裂试验

对60 ℃烘箱养生48 h 后的试件,分别进行15 ℃干、湿劈裂强度试验,试验结果如图7所示。

(3)25 ℃劈裂试验

对60 ℃烘箱养生48 h 后的试件,分别进行25 ℃干、湿劈裂强度试验,试验方法如下:

一组试件放入25 ℃±0.5 ℃的水中保温1.5 h ~2 h,然后进行干劈裂试验;另一组试件放入25 ℃±0.5 ℃的水中浸泡24 h,然后进行湿劈裂试验,试验结果如图7所示。

图7 不同温度劈裂试验结果

从图7可以看出,25 ℃干、湿劈裂强度分别约为15 ℃干、湿劈裂强度60%,15 ℃干湿劈裂强度比为95.7%,25 ℃干湿劈裂强度比为104.2%,满足规范使用要求。

3.3 水稳性能

为了更好评价乳化沥青冷再生混合料水稳性能,采用冻融劈裂试验、水敏感性测试、飞散试验进行试验。

(1)冻融劈裂试验(F-T)

冻融劈裂试验试验广泛用于评价沥青混合料的水稳性能,操作简单,易于推广。对60 ℃烘箱养生48 h 养生后的两组试件,按照JTG E20—2011 方式进行冻融劈裂试验。

(2)水敏感性测试

由于冻融劈裂试验所需试验时间较长,国外开发了快速评价沥青混合料水稳性能试验仪器——MIST 水敏感性试验仪,可在数小时时间内完成水稳性评价试验,并可模拟轮胎压力对潮湿路面的冲刷,如图8。

图8 MIST 水敏感性测试仪

对60 ℃烘箱养生48 h 养生后的两组试件,一组试件采用ASTM D7870 / D7870M-13 标准参数进行试验[8]:试验温度为60 ℃,最大冲刷应力为40 psi,冲刷次数3 500 次,另一组试件不经处理,两组试件一起放入25 ℃恒温水浴中2 ~3 h,测试劈裂强度,试验结果如图9。

从图9可以看出,与冻融劈裂试验的0.52 MPa相比,MIST 处理试件的劈裂强度下降为0.33 MPa,这也导致MIST 试验的TSR仅有63.2%,远小于冻融劈裂试验的92.6%。也即,对乳化沥青冷再生混合料,MIST 试验条件比冻融劈裂更苛刻,混合料抗水冲刷性能较差,MIST 是否能有效评价冷再生混合料还需进一步研究。

图9 冻融劈裂与MIST 试验结果对比

(3)飞散试验

对60 ℃烘箱养生48 h 养生后的两组试件进行试验,分别进行标准飞散试验和浸水飞散试验,其中标准飞散试验试件在室温中放置了4 d,浸水飞散试验试件在室温中放置了10 d,试验结果图10所示。

从图10中可以看出,乳化沥青冷再生标准飞散质量损失为12.1%,满足规范中对SMA 的要求;浸水飞散质量损失为13.9%,与标准飞散相比,略有增加,但仍然满足规范要求,可能与试件在室温中放置试件较长有关,需要进一步研究。

3.4 渗水试验

乳化沥青冷再生混合料空隙率较大,其渗水系数直接决定了水是否易于进入,也影响了混合料的耐久性。ASTM PS129-01,(2001)[9]依据达西定律,测定变水头压力下混合料的渗水系数,水在混合料内部只有竖向流动。将养生48 h 后的试件分别切割成约3 cm 和6 cm 两个高度,采用渗水仪对试件进行渗水试验,试验结果如表5所示。

图10 飞散试验结果

表5 渗水试验结果

从表5可以看出,渗水系数与试件厚度有一定关系,试件厚度越大,渗水系数越小;渗水系数与空隙率相关性不强。文献[10]给出了沥青混合料渗水系数的等级范围,如表6所示,并认为混合料渗水系数的上限为1.25×10-3cm/s。可以看出,试验室测得乳化沥青混合料渗水系数属于低渗透性范围,实际路面设计厚度通常大于10 cm,可见渗水系数应该更低。也即虽然乳化沥青冷再生混合料空隙率较大,但可能分布较广,未形成上下连通的空隙,渗水系数较小。

表6 热拌沥青混合料渗水系数分级

4 试验段铺筑

2015年10月15-21日,在K251+000 ~K253+000段现场铺筑了试验段,如图11所示。从现场施工效果来看,旧路面RAP 材料为卵碎石,吸水性较差,保水效果不好;施工气温较高,在25 ℃左右,混合料运至现场,到开始摊铺一般等待时间为2 h,混合料失水较多,比较干涩,钢轮压路机碾压过后,新集料表面沥青膜较薄,易被带走而形成“花白料”,有微裂缝出现,重型轮胎压路机碾压后,可有效消除微裂纹。

图11 试验段铺筑现场

碾压成型后,自然养生24 h、48 h 进行现场钻芯。养生24 h 后取芯,比较困难,个别位置能取出完整芯样,养生48 h 后,可完整取出芯样,如图12所示。对芯样测试空隙率及渗水系数,如表7所示。可以看出,现场施工厚度变异性较大,空隙率均匀较好,略大于目标空隙率10%,渗水系数小于室内试验结果。可见,采用合理的压实工艺、压实设备,乳化沥青冷再生混合料压实度能得到有效控制。

5 结论

(1)乳化沥青冷再生混合料强度随养生龄期的增加而增加,室内可采用60 ℃养生48 h 的试件评价乳化沥青冷再生混合料性能。

(2)乳化沥青冷再生混合料性能的高温性能、水稳性能等各项性能指标均满足现行规范要求,MIST、飞散试验用于评价水稳性能还需进一步研究。

(3)乳化沥青冷再生混合料渗水系数与高度有一定关系,与空隙率关系不明显。虽然混合料空隙率较大,但其空隙分布较广,连通空隙少,导致渗水系数较小。

(4)应根据原材料、天气情况,及时调整含水量,采用合理的碾压工艺,保证压实效果。现场高度控制变异性较大,渗水系数小于室内结果,乳化沥青厂拌冷再生技术长期使用性能还需跟踪观测。

图12 钻芯取样

表7 芯样测试结果

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