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含醇采出水工艺优化探讨

2020-04-11李永军宋金虎王振荣

石油化工应用 2020年3期
关键词:结垢氢氧化钠涡流

李永军,慕 蓉,刘 壮,陈 星,宋金虎,王振荣

(中国石油长庆油田分公司第一采气厂,陕西靖边 718500)

1 含醇采出水预处理工艺流程

长庆油田分公司第一采气厂共有五个净化厂。目前第一采气厂有含醇采出水装置共7 套,对天然气采集及净化过程中产生的含醇采出水进行处理,其中,针对含醇采出水进行。对第一、二、四、五净化厂含醇采出水来水的水质特性进行分析,具体情况(见表1)。

表1 净化厂来水水质组成分析结果

表1 净化厂来水水质组成分析结果(续表)

由表1 可以看出:(1)四个净化厂的来水水型相同,都为CaCl2水型;(2)矿化度范围在55 000 mg/L~120 000 mg/L;(3)钙离子含量偏高,在11 000 mg/L~20 000 mg/L;(4)铁离子在24 mg/L~280 mg/L;(5)都含有钡锶离子;(6)氯离子含量较高,在35 000 mg/L~72 000 mg/L。

1.1 第一、三净化厂预处理流程

第一净化厂、第三净化厂的预处理流程设置较为相似,含醇采出水卸放至粗滤池,过滤掉其中较大的机械杂质后经压力除油器进行除油处理,在管道混合器中加入NaOH,调节pH 值,同时除去水中溶解的CO2和H2S 气体;加入H2O2,使水中的大量Fe2+被氧化为Fe3+,以Fe3+作为无机絮凝剂,同五方反应罐后加入的有机絮凝剂一起,增强含醇采出水絮凝效果,继而打入含醇采出水罐进行沉降处理,沉降时间为24 h(见图1)。

图1 第一净化厂含醇采出水预处理工艺流程

1.2 第二、四、五净化厂预处理流程

第二净化厂、第四净化厂、第五净化厂的预处理流程设置较为相似,从集气站汽车拉运来的含醇采出水,卸入接收水罐,经初步分离,凝析油浮于水表面,定期回收。收油后的含醇采出水经过泵提升进入“涡流反应沉降罐”,药剂依次加入中心涡流反应区与采出水混合反应,采出水在该罐内经过反应、沉淀后,净化水自沉降罐上部溢流进入原料水罐,罐底污泥定期排往污泥干化池(见图2)。

图2 第四净化厂含醇采出水预处理工艺流程

2 含醇采出水预处理工艺存在问题

(1)预处理后含醇采出水pH 偏高(见表2);

(2)加药管线与转水管线连接处结垢堵塞;

(3)双氧水稀释加药容易失效;

(4)涡流反应沉降罐进水口结垢堵塞;

(5)涡流反应沉降罐出水管线结垢堵塞。

表2 含醇采出水预处理后的水质特性

3 含醇采出水预处理工艺优化

3.1 pH的适度调节

表3 不同氢氧化钠加量下的采出水结垢量

图3 6 %氢氧化钠调节后的结垢现象

取含醇采出水的滤液200 mL,加入不同量的氢氧化钠,确定氢氧化钠加量对采出水结垢量的影响。结果(见表3、图3)。从表中可以看出,无论氢氧化钠浓度在6 %和10 %时,在加量相同(即pH 相同)情况下,采出水的结垢量基本相同(见图4)。

图4 氢氧化钠加量与结垢量的关系图

通过调节含醇采出水(钙离子含量25 000 mg/L)的pH 值可知,随着氢氧化钠加量的增大,含醇采出水的沉积物也越来越大,即污泥产生量越来越大。那么对实际操作中的pH 值进行精细调节,可以减少污泥的产出,同时,降低设备、管线(尤其是加药管线与转水管线)的腐蚀速率。

NaOH 是常用的水质pH 调节剂,本实验旨在确定含醇采出水最佳加注NaOH 的方案。实验加入6 %的氢氧化钠溶液分别为5.0 mL、7.0 mL、9.0 mL、11.0 mL、15.0 mL、20 mL。搅拌、混凝、静置沉降30 min 后,分别测定实验杯中采出水的pH 值,最终确定氢氧化钠配制浓度为6 %的最佳加药浓度(见表4)。

3.2 涡流反应沉降罐运行分析及改进

涡流反应沉降罐工作机理(见图5)。涡流反应沉降罐配套中心反应桶,中心反应桶上端封闭,下端敞口,进水切向进入中心反应桶后,与依次投加的药剂混合呈涡流状态自上而下完成反应沉降,中心筒外的水流自下而上,沉降罐上方溢流出水,底部排泥。

表4 氢氧化钠加量对采出水pH 值的影响

图5 涡流反应沉降罐工作机理示意图

沉降罐配套污泥循环泵,部分污泥由沉降罐底抽出返回中心反应桶中段,返回点紧靠混凝剂投加点之后。由于投加混凝剂、助凝剂后形成的污泥本身也是一种良好的絮凝剂,在污泥回流时,增强了中心反应桶内的搅拌,污泥与污水均匀接触,既可缓冲来水负荷,减少药剂投加量,又可进一步利用回流污泥的吸附、架桥和网捕作用,拦截由于聚合物影响难以沉降的悬浮物质,使反应过程更稳定。同时利用高密度反应沉降原理,使沉降污泥进一步浓缩,实现无机化、减量化。

图6 加入10 %NaOH 形成的白色垢状物

3.2.1 进水口堵塞问题 在调节水质pH 值一致时,加药NaOH 浓度对污泥产量不产生影响,但当NaOH浓度为现场配制浓度10 %时,在进水口处氢氧化钠加入瞬间,会形成白色Ca(OH)2垢状物(见图6)。而在进水口水因为水的流态发生变化,导致垢状物在此聚集。因此建议NaOH 配制浓度不大于6 %。

3.2.2 涡流反应罐出水管线结垢堵塞 在污水处理中形成的结垢物通过充分的沉降应可以从水中去除。分析原因可能是涡流反应沉降罐内管腐蚀穿孔,导致水中结垢物未经过沉降处理直接进入到出水口,在出水管线中沉淀堵塞管线,应及时进行更换处理。

3.3 双氧水稀释加药

双氧水稀释加药容易失效(实际加药情况见表4),建议原液加药。同时增加一套小型的加药装置,装置配备10 L/h 的加药泵。原有加药装置作为2B 絮凝剂的备用配药装置。

3.4 小结

3.4.1 现有处理工艺及运行工况下解决管线堵塞的具体措施 调节水质pH 用液碱(30 %NaOH 或45 %KOH)配制,建议配制浓度不超过6 %,从而降低排泥量,减少设备、管线堵塞。

3.4.2 现有处理工艺及运行工况下解决加药装置短板的具体措施 更换氢氧化钠加药泵的额定流量,最好配制300 L/h~500 L/h 的加药泵。

双氧水建议原液加药,增加一套小型的加药装置,装置配备10 L/h~25 L/h 的加药泵。原有加药装置作为2B 絮凝剂的备用配药装置,这样才能保证2B 絮凝剂的连续配制及运行。

3.4.3 现有处理工艺及运行工况下解决涡流反应沉降罐短板的具体措施 建议涡流反应罐生产周期为正常4 h,最大6 h;4 d 排泥一次,每次打开排泥阀排泥30 min。

表5 五净三种药剂的实际加药情况

3.4.4 现有处理工艺及运行工况下解决污泥量大及难处理的具体措施 为预防预处理后含醇采出水pH 偏高,污泥产量增高,处理后水质pH 建议为7.5~8.0。

4 结语

通过净化厂含醇采出水预处理工艺现状分析及评价,进行净化厂含醇采出水的水质特性及变化规律研究,计划下一步对研究结果进行测试,充分结合现场实际,继续深入研究含醇采出水处理设备优化方案,同时进行在线pH 监测系统安装的实验,进一步研究智能化药剂添加的可行性。

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