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某变电站主变保护动作分析

2020-02-28冯建伟

水电站机电技术 2020年1期
关键词:录波相电流主变

冯建伟,万 路

(华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂,云南 大理672708)

0 引言

某水电站装机容量4×225 MW,保证出力151.3 MW,年发电量40.41亿kW·h,年利用小时数4 490 h。工程主要任务以发电为主,按无人值班设计。110 kV某变电站作为该水电站建设时期的施工电源,在电站建设结束后作为该水电站厂用电系统外来电源,对于厂用电系统可靠性具有重要意义。

笔者通过对110 kV某变电站2号主变低压侧短路故障现象、影响及理论分析,综合主变差动保护装置在故障时刻电气量、故障录波电气量的相互印证,计算分析、判断主变差动保护动作的正确性及可能的故障点。

1 事件经过

2018年12月24日10:56,110 kV某变电站监控报出“<坝区>计算机监控系统UPS 2号整流柜异常、400 V 1号机组b段进线断路器4312分闸、400 V 1号机组自用电a、b段联络断路器4310合闸、400 V第1组照明用b段进线断路器4512分闸、400 V第1组照明用a、b段联络断路器4510合闸、400 V第4组公用电b段进线断路器4642分闸、400 V第4组公用电a、b段联络断路器4640合闸、400 V第1组公用电b段进线断路器4612分闸、400 V第1组公用电a、b段联络断路器4610合闸”、信号报出后立即通过监控画面检查发现10 kV厂用电Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ段电压均为零。

运行值班人员随即对全厂设备进行检查,检查发现,12月 24日 10:56:15,某变电站 110 kV 2号主变差动保护动作跳开变电站10 kVⅡ段进线002断路器及110 kV 2号主变高压侧102断路器,导致10 kV厂用电Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ、变电站10 kVⅡ段失电。

2 现场检查情况

该变电站110 kV 2号主变转为冷备用状态后,专业人员对某变电站110 kV 2号主变保护屏内保护装置运行情况及二次接线、电流互感器至保护屏二次回路进行了检查。

2.1 继电保护装置检查情况

该变电站110 kV 2号主变配置南瑞继保型号为PCS-9671 N的变压器差动保护装置,装置于2015年5月投入运行后未发生任何回路、硬件缺陷与异常。

依照编号为《110 kV某变电站-110 kV 2号主变-PCS-9671 N差动-201501》的定值单对该变电站110 kV 2号主变保护装置定值进行检查,装置现行定值与定值单完全一致。

经现场校验,该变电站110 kV 2号主变配置南瑞继保型号为PCS-9671 N的变压器差动保护装置比率差动保护及差动速度保护功能正常。

2.2 保护电流回路检查情况

PCS-9671 N变压器差动保护装置使用的两组电流量分别为主变高压侧电流互感器1 LH线圈(100/5 10 P20级)和主变低压侧12 LH线圈(1000/5 10 P20级)。经现场检查,电流互感器1 LH线圈二次接线经102断路器端子箱转接后接入2号主变保护屏,端子接线紧固,主变低压侧12 LH线圈二次接线经002断路器柜内端子排转接后接入2号主变保护屏,端子接线紧固。

为确保CT二次回路正常,采用继电保护测试仪由102断路器端子箱、002断路器柜内端子排进行保护装置采样测试,保护装置采样正常,CT二次回路并不存在异常。

主变高低压侧电流分别接入保护装置一侧、三侧电流通道,进行差动计算,主变为YD11接线方式,保护装置设备参数定值项与此一致,如图1所示。

图1 差动保护定值

2.3 差动保护动作正确性检查

由PCS-9671 N变压器差动保护装置整组动作报告可见(图2),保护动作时,A、B相差动电流为6.624Ie和6.628Ie,均大于差动速动定值6.5Ie。

图2 差动保护动作报告

3 故障类型分析

3.1 继电保护波形分析

通过检查保护动作时的保护波形,见图3,主变高压侧电流在故障时刻突然增加,A、B相差流幅值相等、相位相反,主变高压侧电流A、C相电流幅值、相位均相等且为B相一半,判断为A、B相间短路故障。

图3 差动保护波形

3.2 故障录波波形分析

通过检查保护动作时的保护波形,如图4,故障时刻主变低压侧A、B相电压下降,主变高压侧电流A、C相电流幅值、相位均相等且为B相一半,低压侧三相电流均为0,则从波形取点计算如下:

IA=9 A∠0°,IB=17.4 A∠180°,IC=8.45 A∠0°;

Ia=0 A,Ib=0 A,Ic=0 A。

则高压侧校正电流为:

可见,A、B相电流幅值基本相等,且方向相反,C相电流较小,符合A、B相相间短路故障的特点。

4 故障位置判断

通过查看故障录波,如图5、6所示故障时刻主变高压侧三相电压正常,无明显畸变,低压侧A、B相电压降为0。故障时刻主变高压侧电流A、C相电流幅值、相位均相等且为B相一半,低压侧三相电流均为0。

图4 故障录波波形

图5 主变高低压侧电压波形

首先主变差动保护动作,故障点位于主变差动保护范围内,主变高压侧三相电压正常,无明显畸变,故障点位于主变低压侧CT以上区域,结合现场实际情况,封闭母线桥是重点检查区域。打开封闭母线桥发现主变低压侧架空母线存在A、B相短路的现象。

图6 主变高低压侧电流波形

5 结语

本文通过对保护装置录波、故障录波装置录波数据以及其他故障电气量的综合分析,计算故障时的主变高、低压侧电流,判断故障区域与故障类型,有助于准确判断故障范围,方便对于电气设备故障点的查找。

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