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封箱机全自动条包储存装置技术改进研究

2020-01-20赵淑华

中国设备工程 2020年13期
关键词:输送带全自动入口

赵淑华

(河南中烟安阳卷烟厂,河南 安阳 455000)

目前我厂卷包车间的CTJ800全自动条包储存装置,为全自动条包储存装置的早期产品,设备规格为1800*880*4150mm,最大存储是为800条包烟。该设备在使用过程中存在一些弊端,频发的故障严重影响了该装置的运行效率。同时为适应先进的质量检测设备,通过技术改进对设备进行升级改造,排除了设备功能性弊端及与先进的质量检测设备联机运行功能。

1 技术改进的必要性

1.1 自动条包储存装置的作用

卷包车间的设备布局由卷包接机组、包装机组、条烟输送系统、条包储存装置、封箱机等设备组成。条包储存装置作为条烟输送储存的一个重要节点,直接关系到整个卷包机组的生产效率,当下游封箱机出现故障时封箱环节停止,此时条烟输送系统上的条包烟无处存放,只能被动停止输送工作,同时包装机组与卷接机组都将进入停机待机状态,严重影响到日产计划的完成,由此可知,条包储存装置是整个卷包生产线的关键设备。

1.2 自动条包储存装置的功能参数

卷包车间的CTJ800全自动条包储存装置技术参数如下:

(1)规格:1800*880*4150mm。

(2)最大存储容量:储条器设计的最大储烟量是50 层即50X16=800 条。

(3)储烟速度:320条/分。

(4)放烟速度:320条/分。

(5)电控功率:1.1kW。

(6)储烟条件:储条器储存还有空间,未存满,收集机正常运行,封箱机故障,出口气缸顶出,储条器当前层满烟时,开始储条动作。

(7)放烟条件:储条器内满烟,入口检测无烟延时到,入口气缸顶出,放条开始动作。

1.3 存在的问题及需求

首先,CTJ800全自动条包储存装置是封闭式设计,内部故障发生时不便于观察排除故障,对使用、维护均造成很大影响。另外,此装置还存在严重功能性错误,即储烟时入口卡烟:此故障是因为储条器每层托盘存储16条烟,当前拖盘存满后延时触发托盘提升1层,然而每当托盘存满条烟提升时,入口积压的烟太多,传输条烟的输送带却处于快速运行状态,这些烟在皮带的带动下“使劲”地往前“挤”,储烟格子内的烟和格子外的烟挤得太紧,储条机上升就会把储烟格子外的烟挂得立起来,使之卡在储烟格子和入口护栏管之间,造成提升托盘挤压烟条的情况。第三,为了保障条包外观质量需在封装箱前加装视觉检测系统,以及时检测剔除不合格条包,但车间空间有限,本装置体积太长,影响安装质量检测设备。综上所述,为提升设备运行效率,有效降低设备故障,同时为适应先进的工艺质量要求,亟须对全自动条包储存装置进行改进研究。

2 改进方案

2.1 技术方案

针对前面所述的存在的问题及条包外观检测设备的对接联机需要,对CTJ800全自动条包储存装置进行整体拆除再加工制造,改造后除保留原机储存功能的基础上,并进行了以下重大升级更新改进:

(1)改造后机身长度缩减为1200mm,宽度880mm,高4150mm,为外观检测设备对接联机预留足够的安装空间。

(2)改造后淘汰老旧的钢制墙板,整机更换为可视透的高透明亚克力材料,考虑维修便利性,下部两侧托盘四周设计开启式透视门采用机械联动门锁,上下传动轴轴端部位采用开启式透视,锁闭快捷及开闭便利的强磁门吸方式。整体保证维修维护的可视性、便利性。

(3)通过优化系统程序的方式,控制托盘提升时禁止输送带工作,待提升完毕再启动输送带。同时,在机械方面改变托盘端部切口倾斜率,使条烟更顺利进入托盘;重新设计制作托盘,采用“小托盘”方式,即托盘总长度略小与10条烟包的总宽度,精确储存托盘的长度及护栏位置,以防止入口积压过多的条烟挤入提升托盘。通过优化机电协同方式,彻底消除托盘挤烟故障。

全自动条包储存装置的改造加工包含机架、主轴传动机构、托盘拖链输送装置、亚克力开启式门等多类别配件再设计、再加工。加工设备需要用到线切割、铣床、车床、钻床、攻丝机、亚克力折弯机等多种大型加工设备,具有较强的设计难度与加工精度。

2.2 改进后的功能参数

技术改进后将全自动条包储存装置分为提升主机组件、4轴联动同步机构、提升托盘装置、电控系统等4部分组成。改进后技术参数如下:

(1)规格:1200*880*4150。

(2)最大存储容量:储条器设计的最大储烟量是50 层即50X10=500条。

(3)观察窗:整机全透明可视化设计,整机无死角故障观察。

(4)储烟速度:200条/分。

(5)放烟速度:200条/分。

(6)电控功率:1.1kW。

(7)储烟条件:储条机储存还有空间,未存满,收集机正常运行,封箱机故障,出口气缸顶出,储条机当前层满烟时,开始储条动作。

(8)放烟条件:储条机满烟,入口检测没烟延时到,入口气缸顶出,放条开始动作。

(9)提升条件:单层托盘储满10条烟,输送带停止运转,托盘提升完成后启动输送带。

3 结语

全自动条包储存器整机外协加工时间约3周,调试运行时间约1周。改造后经过1周的在线运行观察,彻底解决了托盘入口卡条包烟故障,改造后采用的“小托盘”方式,有效解决了入口卡烟的频发故障,当入口过多积压条包烟时,由于托盘长度略小于10条烟的总宽度,多余的烟条无法挤入托盘,托盘每次提升不会受其他多余条包烟的影响。通过设置调节护栏的合理位置,通过改变输送带的运行控制等辅助配合,提升、储存、放烟运作协调一致,准确无误。由于需要对接联机条包外观检测设备,所以储存尺寸改进后储存烟支总量减少为500条,但是经过运行依然可以满足储存需求。受储烟量及提升时输送带短时停顿的影响,改进后储存、放烟速度为200条/分,有效解决了提升卡烟的功能性故障,设备运行可靠性进一步提升。改造后的整机采用高透明亚克力墙板、门板,整机外观精致美观,不仅增加了设备内部结构的透明度,又便于维修人员对故障的直观判断,设备维修效率显著提高,大大降低了设备故障率和运营维护成本,对企业深入推进提质降耗工作具有重要的作用。

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