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浅析矿用刮板输送机结构部件存在问题及改进方法

2020-01-17郝跃峰

煤矿现代化 2020年1期
关键词:煤尘链轮刮板

郝跃峰

(霍州煤电集团晋北煤业有限公司 ,山西 静乐 035100)

0 引 言

矿用刮板输送机在工作过程中,由于井下环境比较恶劣,常常是煤尘严重,灰尘大,通风不良等情况,从而导致刮板输送机的关键部件受损。而刮板输送机关键部件的状态直接影响整个矿井生产。尤其是工作面采煤过程中,刮板输送机在煤炭、矸石和采煤机复杂的环境中长时间运行,并且受到他们的冲击。这就使得中部槽磨损、链轮组件失效,影响到其他部件的正常使用[1]。其中,为了延长刮板输送机的使用寿命,将改进输送机部件的结构。针对输送机中部槽、链轮传动结构、机架进行改进,采用具有性能优良的中部槽、故障率低的链轮传动部以及密闭型的机架,通过这些方式可以显著改变输送能力,从而提高矿井生产的安全性和高效性。

1 中部槽存在问题及改进方法

1.1 中部槽缺陷

矿用刮板输送机中的中部槽结构如图1所示。受采煤机、煤岩石作用等影响,磨损是中部槽产生故障、发生失效的主要因素,中部槽磨损后主要表现形式有链道磨痕、穿透形貌、撕裂、变形[2],实物详见图2所示。

图1 刮板输送机的中部槽结构

1.2 中部槽改进

针对中部槽磨损问题,本次提出在中心和底部进行焊接处理,考虑到SGZ1000/3×1000型号刮板输送机,中部槽宽度改为宽1m和长为1.75m[3]。材料6BM的延伸率、断面收缩率、冲击韧性、硬度等性能均较好,还可以进行铸造工艺、热处理和焊接分级工艺,性能稳定可靠,因此,刮板输送机中部槽材料选用6BM。在采煤过程中,中部槽由于压缩和摩擦,轨道座椅经常磨损,变形严重,甚至断裂。对于磨损和变形较小的轨座进行局部修复焊接,或者是整体修复。对于严重变形和部分损坏的轨道座椅直接更换轨座。在中部槽维修过程中,最苛刻和最难以更换的是中部槽在高度方向上的定位,在更换时设置微调工具,使中心板和接口板在高度方向上定位。可以提高生产效率,同时提高维修的精度。

2 链轮传动故障及改进

2.1 链轮故障分析

刮板输送机链轮故障统计分析详见表1所示。链轮传动结构的故障类型主要为三类,分别为轴承故障、润滑不良和密封浮动。刮板链轮组件长时间工作,导致润滑效果下降而产生的磨损,固定螺栓的断裂,传动部件漏油等。常见的有接链环断裂、底链卡住等故障[4]。将链轮组件发生故障的原因进行总结,一是在运行中,链轮的强度不够,产生了疲劳磨损,从而缩小了使用寿命;二是一旦发生过载现象或者断裂等情况,会使链轮产生断裂;三是较多链轮的组件润滑效果较差,加剧了零部件之间的磨损。

表1 刮板输送机链传动系统链轮故障分析

2.2 链轮传动结构改进

因啮合原因造成刮板输送机链条断裂或者磨损,根据链条损伤情况采取更换或者调整。如果磨损程度较大,可以对调换链轮的方向,或者进行替换。轴承的损害程度过大,要及时更换轴承。经常检查机械的排气孔,若发生堵塞,要及时疏通排气孔。在日常保养中,要及时测定润滑油的温度。一旦发现油质变差,需要及时更换润滑油。针对润滑油密封不良,采取在链轮轴上加宽卡槽,链轮传动组件上安装油箱的花键轴端,保证链轮和减速器的端面距离在2mm,从而避免卡槽的脱离。安装O形密封圈,在O形圈存在下,密封效果良好,避免润滑油泄漏,从而阻止煤尘杂质的进入。

3 其他结构组件改进

3.1 存在的问题

随着生产能力的提高,刮板输送机输送量也随之增加,经常会出现电机压死等情况。这就导致大量原煤积聚在槽体中。此时,工人需要使用铁铲进行清理,不仅增加劳动强度,而且还严重制约了运输能力。刮板槽体的横截面积小,无法快速运煤,满足不了大量生产的需求。刮板是使用铸钢为材料,抗弯性能较差,尤其当煤量增加时,刮板需要承受较大的动态载荷和静态载荷,刮板的中间变形严重,更换比较频繁,影响了刮板的工作效率。另外,刮板的横截面窄、推煤量小,无法满足目前的运输要求。

3.2 结构组件改进

(1)改进型刮板。

为了使刮板轻量化,该设计基于材料少,强度高的原理,采用了多种方案,实现对刮板输送机刮板结构的优化。在改进设计中,改变了刮板的形状,重新计算了横截面所需的尺寸,其刮板强度显著增强,也考虑到了刮板的互相性使用要求[5],改进设计的刮板采用H型,详见图3所示。H型刮板钢的结构具有强度高、耐磨性和韧性好等优点,刮板的两面都可使用,延长了设备的寿命。

图3 改进刮板

(2)密闭型机架。

考虑到在煤炭的运输过程中有很多煤尘,因此工人的工作环境较差,在设备上也很容易产生煤尘沉积,从而造成机电事故,导致电路中断,也会造成输送机皮带打滑、影响照明等问题,这些现象都会影响机电设备的正常运行。根据实际的工作环境,论文提出了一种密闭型机架。图4表示的是一种全封闭框架,其头部和尾部框架由一个护罩进行密封,而中间槽体则使用了盖板,以实现全封闭操作,这减少了车间的灰尘,同时可以保护工作环境。

图4 密封式机架

4 运用效果

某矿在安装了改进后的SGZ1000/3×1000型刮板输送机,在1502工作面生产过程中,没有再出现过断链和堆煤的问题,刮板输送机跟机效率好。现在1502工作面已采完,中部槽受磨损较轻,均在合理范围内。1502工作面生产过程中对刮板输送机故障记录详见表2,从表2中可以看出中部槽选择的6BM综合机械性能好,采用微调工具对中部槽进行修理,保证了维修效果,通过对矿用刮板输送机中部槽、链轮传动、刮板等结构材料、工艺等方面改进,显著提高了刮板输送机的使用寿命、安全性、可靠性,减少了维护的次数。

表2 刮板输送机故障统计表

5 结 论

矿用刮板输送机常处于大煤尘、多潮湿、少风等恶劣工作环境,其结构部件容易受损,故障频率高。为了改善刮板输送机耐用性能,提高中部槽、链轮转动、刮板等结构使用寿命,分别浅析了结构存在问题,并提出了相应改进措施,其结论主要为:

1)中部槽磨损主要有链道磨痕、穿透形貌、撕裂、变形等形式,分别从中部槽尺寸、材料、维修工艺提出了改进措施。

2)链轮传动结构的故障类型主要为轴承故障、润滑不良和密封浮动,提高检修频率,加宽卡槽,安装油箱花键轴和O形密封圈,阻止煤尘杂质的进入,及时进行维修、疏通排气、更换等措施。

3)为了提高刮板抗弯能力、阻止煤尘入侵密封装置,刮板输送机结构件中刮板采用强度高、耐磨性和韧性好的H型刮板和密封性能优良的机架。

4)改进的刮板输送机在1502工作面生产期间表明,既满足了生产需求,而且具有强度高、寿命长、容量大、低故障率等优势。

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