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CR400AF型动车组恒速过分相超速故障分析

2019-10-21刘馨遥

科学与财富 2019年12期
关键词:动车组

刘馨遥

摘要:针对CR400AF型动车组恒速过分相时,HMI屏弹出“列车超出目标速度5km/h(故障代码6000)”报警并触发最大常用制动的情况,根据实际故障案例进行分析,得出结论,并提出应急处置建议。

关键词:CR400AF;动车组;过分相

1故障案例

2019年1月14日,G187次(北京南青岛北)CR400AF 2089+2087动车组,CR400AF 2089列01车主控。16时13分,动车组运行至红岛站至石家村线路所问下行线K6+285处停车,随车机械师接司机通知CR400AF 2089列动车组01车报故障:列车超过目标速度5km/h(故障代码6000)。同时车辆输出最大常用制动,司机未进行操作,动车组停车。随车机械师确认故障后立即赶往司机室。16时15分,随车机械师赶到主控端司机室后,发现VCB为断开状态,网压显示正常,HMI屏故障己消除。16时24分,司机操作手动闭合VCB,闭合正常。16时27分,司机重新操作动车组开车。

2故障调查

2.1线上应急处理情况

HMI屏弹出“列车超出目标速度5km/h(故障代码6000)”报警后,司机未进行任何操作,动车组自动施加最大常用制动至停车,司机操作司控器至制动扇区施加常用制动。随车机械师接到司机通知后,立即确认故障并赶往主控端司机室,检查确认网压显示正常,VCB断开,故障己消除,司机操作VCB闭合正常。

2.2故障数据

2.2.1远程监控状态

2019年1月14日,通过PHM远程监控系统发现CR400AF 2089动车组01车在16:12:01、16:12:02分别报出“列车超出目标速度5km/h(故障代码6000)”故障提示,16:12:36该故障恢复。

2.2.2WTD数据分析

下载CR400AF 2089动车组WTD数据。根据WTD数据显示:16:11:46动车组接收ATP过分相信号,此时动车组过分相目标速度设定为88km/h;16:11:52动车组VCB自动断开,司控器处于牵引扇区,司机未对司控器进行操作,属正常操作要求,此时动车组速度为90.73km/h;VCB断开后动车组应无牵引力,但数据显示动车组速度仍在增加,16:12:()(】动车组速度增加至93.29km/h,超过动车组过分相目标速度5km/h以上,此时满足“列车超出目标速度5km/h”的故障判断逻辑,网络输出最大常用制动指令;16:12:02动车组施加最大常用制动,此时数据显示司控器处于牵引区,司机未对司控器进行任何操作;16:12:11动车组接收到ATP发出的出分相信号,此时动车组处于最大常用制动状态,VCB后续未自动闭合。16:12:29动车组速度降为O.7km/h,此时数据显示司机操作司控器手柄从牵引扇区拉至制动扇区,施加常用制动。因司控器手柄经过零位,此时网络接收到该信号后,停止输出最大常用制动指令,接收并输出司控器手柄所处的相应制动级位。16:12:32列车速度降至Okm/h,动车组输出由司控器施加的B2级制动。16:24:40,司机手动操作闭合VCB,闭合正常。16:27:41司机操作司控器施加牵引,动车组重新启动。

2.2.3线路状况调查

经调查,动车组报故障时刻所处分相区为红岛站至石家村线路所问下行线K6+841m前后区域,该分相区附近存在16%o的坡度。

3原因分析

CR400AF型动车组关于该故障的控制逻辑如下:当实际速度大于目标速度5km/h后,动车组报出“列车超出目标速度5km/h(故障代码6000)”故障,输出最大常用制动,当动车组减速到实际速度小于目標速度O.5km/h时,司机操作司控器手柄回到零位,动车组网络停止输出最大常用制动,恢复正常状态,后续按正常操作即可。

动车组在ASC(恒速)控车情况下,VCB断开后动车组应无牵引力,但因分相区附近存在16%o的坡度,导致动车组VCB断开后仍然处于加速状态,致使动车组速度超过过分相目标速度5km/h以上,报出故障并自动施加最大常用制动;当动车组速度下降到小于目标速度0.5km/h后,司机仍未对司控器手柄进行回零位操作,动车组继续减速至停车;停车前司机操作司控器手柄从牵引扇区置于制动扇区,该过程中司控器手柄会经过零位(如图1所示),网络监测到司控器手柄回零后,停止输出最大常用制动,动车组恢复正常状态。

4结论

CR400AF型动车组设定恒速过分相遇下坡时,动车组运行速度会不断增加,当真实运行速度超出设定的目标速度5km/h以上时,动车组HMI屏会报出“列车超出目标速度5km/h(故障代码6000)”故障并施加最大常用制动。该问题属正常现象,在运行过程中报出该故障时,在应急处置过程中,司机无需停车,只需待动车组实际运行速度降到设定的目标速度O.5km/h以下时,操作司控器手柄回到零位,重新建立牵引后即可恢复正常运行。

5结束语

复兴号动车组作为我国标准化动车组,在检修和运用过程中还需要不断的根据实际情况进行优化,不断地建立新的标准,提高动车组的操作性,提升旅客的体验感,让旅客的出行更美好。

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