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习水电厂机组启动全负荷脱硝达标排放

2019-10-21余富

科学导报·科学工程与电力 2019年27期
关键词:脱硝环保

余富

【摘  要】在国家"十二五环保规划"中,氮氧化物将成为继二氧化硫之后的实行总量控制的污染物。对于总量控制消减主要来源于电厂的烟气脱硝、燃煤锅炉的烟气脱硝、机动车尾气治理等方面。工业中主要使用还原剂(氨气、尿素、烷烃等)与氮氧化物发生化学反应中和掉氮氧化物,工艺主要有选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)等,氨气与氮氧化物反应后生成氮气与水,从而达到无污染排放。

【关键词】NOx;还原法;脱硝;环保

引言

“NOx”物是指由氮、氧两种元素组成的化合物。氮氧化物可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者,会较易受二氧化氮影响。空气中的NO和NO2通过光化学反应,相互转化而达到平衡。在温度较大或有云雾存在时,NO2进一步与水分子作用形成酸雨中的第二重要酸分——硝酸(HNO3)。

基本情况:习水电厂4×135MW机组分别于2001年9月、2002年1月、2002年7月、2002年10月建成投产。由于机组原设计未考虑建设脱硝系统,锅炉实际运行时NOx排放浓度已不能满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的氮氧化物排放限值。为积极适应最新颁布实施的《中华人民共和国环境保护法》,履行央企社会责任,延续习水电厂生存寿命,于2015年3月至11月进行了脱硝改造。

烟气脱硝改造工程采用低氮燃烧器+SCR还原工艺,为了保证NOx达标排放,系统设备在设计煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量的條件下,2层催化剂运行(无备用层)脱硝效率按不小于71%设计,即SCR反应器入口NOx浓度≤700mg/Nm3、SCR反应器出口NOx浓度≤200mg/Nm3(干基、6%O2)。在高温燃烧条件下,NOx主要以NO的形式存在,最初排放的NOx中NO约占95%。但是,NO在大气中极易与空气中的氧发生反应,生成NO2,故大气中NOx普遍以NO2的形式存在。在有催化剂存在时,如加上合适的气象条件,N02转变成硝酸的速度加快。特别是当NO2与SO2同时存在时,可以相互催化,形成硝酸的速度更快。

2015年11月技改完成后机组相继启动投运,因对新加装脱硝设备无实际运行经验,多次机组启动过程均未能达到全负荷投脱硝要求。在国家对环保要求日趋严格的背景下,将“全负荷投入脱硝不可能”变为可能,综合对机组启动参数、脱硝反应器温升率、反应器吸热能力、机组启动缸温及胀差要求、反应器要求最低投入温度等分析,再对同类型火电厂进行咨询,全力攻关实现了“机组启动全负荷脱硝达标排放”。

制定机组启动流程图

制定机组启动流程图――就是机组启动各环节的配合、顺序图。接到开机命令后,提前6小时投入炉底加热及汽轮机加热预暖。将汽包壁温加热至155℃左右,减少烧油时间,较短时间内提高主汽参数;汽轮机高压内缸上内壁温加热至240℃减少暖机时间。按启动流程图的节点工作倒排机组启动时间,只能推前。

脱硝改造后,进行修编相应的运行规程及图纸,加强对运行值班员培训工作,充分对新设备、新工艺的了解、掌握,根据机组启动流程图,安排机组的各节点环节,紧盯关键环节绝不能漏项。

作好粉仓空仓快速制粉、投粉机时机

习水电厂制粉系统是中储式制粉系统,因粉仓严密性差,机组停运后煤粉粉易发生自燃或结块,因此每次机组停运时几乎都要求烧空粉仓。对于中间储仓式制粉系统来说,在粉仓无粉情况下,启动投油,应器热容量大,温升很慢,机组启动过程无法满足要求快速投运喷氨系统。因此在机组启动前,制粉系统必须确保可靠备用,制粉系统各辅机在机组启动前必须试运正常,发现问题才有充分时间处理,辅助设备出问题会影响制粉系统启动及制粉系统出力;制定机组启动煤质要求,包括发热量、硫分、水分、挥发分等,启动前按照要求将原煤仓按启动煤质、煤位要求进行上煤;锅炉点火后,调整好各油枪出力,保证油枪燃烧良好,炉膛出口烟温尽量调平,提升炉膛出口烟温以快速提升锅炉热风温度;当烟温、风温达到制粉系统启动条件时,及时启动排粉机,调整好暖磨风量,当球磨机出口温度达125℃以上充分同时启动球磨机慢传装置进行暖磨,暖磨正常后启动球磨机,以达到快速启动制粉系统条件,在机组启动并网前,粉仓粉位能达2米以上,为及时投煤粉创造条件。

投汽缸加热,让机组“冷态变热启”

汽机缸温在冷态下,采有投汽缸加热以达暖机目的,实现“冷态变热启”。第一阶段,利用快冷装置管道,将加热蒸汽从汽机快冷装置管道倒灌进入汽缸进行加热,可使汽轮机缸温加热到170℃左右,汽缸总胀在3.5mm左右。第二阶段,利用再热器系统,加热汽源由临机再热冷段至厂用汽母管,再至本机再热冷段,将再热器系统封闭,利用再热器的大容量满足流量压力稳定加热要求,保证加热汽源相对稳定。同时送上高、中压缸轴封汽进行抽真空,保证蒸汽不外泄,均匀进入汽缸。整个过程中,再热器压力控制在0.35MPa左右,凝结器真空维持在-0.025MPa左右,高压内缸上内壁温最高可达到240℃,汽缸总胀达到6mm。加热过程中加强汽缸温度、汽机转速、盘车电流等监视,防止温差过大、盘车脱扣、汽机轴端冒汽等情况发生。机组并网加负荷后,大大减少暖机等待时间,锅炉可快速投入粉机运行提升锅炉烟温,提升脱硝反应器温度,实现机组“冷启变热启”。

稳定投入炉底加热

在锅炉本体系统检修工作完毕后,及时关闭各烟风道人孔门,将捞渣机复位至正常位置,并注水正常,减少炉膛漏风。根据汽包壁温,选择上水温度,进水至高水位,在汽包壁温及上下壁温差满足情况下,提高上水温度进水,用水冷壁下集箱定期排污放水门进行换水,以达到对锅炉汽包及水冷壁的加热。确认锅炉侧具备加热条件时,及时投入炉底加热,初期加热时选用临机三段抽汽作为汽源。各分门开度尽量均匀,保证加热均匀减少管道振动,同时开出过热器向空排汽门及过热器系统各疏水门,保持系统畅通,并加强汽包壁温差监视,各点温度应均匀上升。当汽包壁温均升可至95℃左右发后,将加热切换汽源为临机再热冷段加热,同时将过热器系统疏水除高过出口甲、乙侧疏水门保持开启外,其余全部关闭,关闭过热器向空排汽门,随着汽包压力逐渐升高,汽包壁温逐渐升高,当汽包压力升0.55MPa左右时,汽包壁亦可达155℃左右,过热器管道管壁度均超过100℃,这时整个过热器系统已全部达到热状态,保持稳定加热,直到锅炉点火前。炉底加热的正常投入,大大缩短了锅炉点火后升温升压时间,节约大量燃油,且可尽早建立良好水循环。

启动引风机低风量运行对反应器进行预暖

在投入锅炉炉底加热,汽包壁温达150℃以上,过热器系统各管壁温度均在120℃以上,炉膛出口烟温达100℃以上时,开启过再热器烟气档板,启动一台引风机进行小风量通风,炉膛负压维持-5~10Pa运行,利用汽水系统管壁散热对脱硝反应器进行加热预暖,将反应器温度加热提升至80℃左右,按照反应器正常温升速率40℃/h计算,至少可减少1.5小时燃油时间,节省燃油且有利于机组快速启动。

确保喷氨系统备用良好

由于习水电厂脱硝采用尿素水解制氨,氨蒸汽易结晶,喷氨管道经常发生堵塞。机组启动过程中,在锅炉点火前至少提前6小时时间,全面对脱硝喷氨系统进行检查、吹扫、排污,确保管道畅通,稀释风机运行正常,在脱硝反应器烟温达到条件时能及时投入喷氨运行。

取得的成效

采用提前加热的方式,对机组热力系统进行加热,实现机组启动方式的“冷态变热启”,大缩短启动时间。自项目攻关成功并执施以,习水电厂机组启动全部实现“机组启动全负荷脱硝达标排放”目标,在确保环保指标达标排放的同时,机组启动每次节约燃油至少10吨以上,取得良好的经济效益、社会效益和环保排放。

参考文献:

[1]《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)

[2]《电力安全工作规程》(热力与机械部分)

[3]《习水电厂运行规程》

[4]《火电厂集控运行》

(作者单位:贵州西电电力股份有限公司习水发电厂)

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