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燃煤660MW机组CEMS测量偏差分析及处理

2019-10-21蔡可迪

名城绘 2019年6期
关键词:燃煤

蔡可迪

摘要:本文对燃煤660MW机组存在的CEMS测量偏差问题进行分析,发现其采用的冷干直抽法存在维护工作量大,易堵、易腐蚀等问题,特别是在低负荷状态,测量偏差尤为明显。为适应日益严峻的环保需求,从根本上减少偏差的产生,决定采用内稀释法对烟气进行测量。内稀释法虽然初期设备投入成本大,但提高了系统的可靠率和运行稳定性,降低了系统的运营和维护成本。

关键词:燃煤、CEMS、冷干直抽法、内稀释法

烟气连续监测系统(简称CEMS)作为对最终污染气体排放量的监控,是燃煤电厂加强自身监督和环保部门开展减排工作的重要装置。CEMS系统能否正常运行对脱硝、脫硫系统至关重要,准确的测量结果既可为脱硝、脱硫的调整提供参考,也能有效避免污染物排放超标。本文对乐清电厂#3机组CEMS测量偏差原因进行分析,针对问题提供处理方法,提高该660MW机组的CMES系统测量准确性。

1系统介绍

1.1 CEMS系统

CEMS系统是通过采样方式或直接测量方式,实时、连续地测定固定污染源排放的烟气中各种污染物浓度的监测系统,测量对象包括了污染气体、燃烧过程气体以及燃烧过程参数等。污染气体主要为SO2、NOx和烟尘;过程气体包括了O2、CO2等;过程参数主要为烟气流量、烟气温度、烟气湿度等。

2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,明确提出大气可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)的治理目标。在《GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准》上规定了污染物的排放限值,要求燃煤电厂实现超低排放[1]。系统排放标准参数如表1所示:

1.2脱硝系统

乐清电厂#3机组烟气脱硝采用选择性催化还原(简称SCR) 技术。

SCR脱硝的原理是,在一定温度条件下( 300~400℃) ,通过催化剂的作用,将喷入的NH3与NOx 反应生成N2和H2O,从而达到脱硝的目的[2],脱硝率不低于70%

1.3脱硫系统

乐清电厂#3机组烟气脱硫采用石灰石-石膏湿法(简称 FGD)技术。

FGD工艺原理是将石灰石浆液作为脱硫吸收剂,在吸收塔内与烟气中的SO2反应后生成亚硫酸钙,同时鼓入氧化空气将其氧化为石膏,从而达到脱除二氧化硫的目的,脱硫率不低于95%。其烟气出口温度在 80-90℃之间,水汽和颗粒物含量较高。

1.4测量方法及设备

1.4.1测量方法

乐清电厂#3机组采用冷干直抽法对烟气进行在线监测,冷干直抽法是将烟气从烟道抽出后进行加热,接着用滤器除尘后,再将样气快速冷却并除水,最后把常温状态的样气送入分析仪器进行分析。

1.4.2分析仪器

乐清电厂#3机组使用ABB的AO2020连续气体分析仪,采用非分散红外光测量,测量范围0-20000mg,测量对象SO2/NOx/O2,测量精度±1%,电源220V/3A。

2偏差状况分析

通过对乐清电厂#3机组CEMS偏差情况分析来看,烟尘的测量偏差出现不频繁,以下用NOx,SO2、O2含量以及浮子流量计的流量作为主要参数进行分析,研究故障情况。

2.1 NOx、SO2含量为零,流量为零

可能是由于采样探头的滤网堵塞、探头通气口堵塞、采样探杆堵塞,需要将入口采样探头取出,对其进行清理;也可能是由于冷凝罐堵塞,需对冷凝罐用压缩空气进行吹扫。

2.2NOx、SO2含量为零,O2含量偏高

可能是由于入口采样探头滤芯有裂纹、探头反吹管路漏气所导致,需要反吹管路进行更换;也可能是由于采样泵泵体处有漏气,需要对采样泵进行更换。

2.3NOx、SO2含量偏低

若流量没有偏高,可能是由于取样管线因烟气中水分凝结导致管道积灰堵塞,需对管路进行反吹。

若流量偏高,可能是由于取样管线因电伴热温度太高而导致管线在反吹时被吹坏,需要对管线进行更换;也可能是由于蠕动泵漏气,需要将蠕动泵与管线接口进行防漏处理;还可能是由于冷凝器漏气,需要对冷凝罐与管线接口处硅胶垫进行检查并紧固,若硅胶垫损坏则需要更换。

2.4低负荷状态NOx、SO2偏差大

通过查阅相关资料发现,冷干直抽法普遍存在冷凝水问题。如伴热管使用一段时间后电阻丝衰减使其加热效果下降,或柜内有部分样气管线没有伴热管等都容易发生冷凝现象。而含SO2的烟气通过一定量冷凝水后,烟气中部分SO2要被溶解吸收,特别是测量SO2浓度较低且含水量高的烟气时,测量误差问题尤为严重,如图1所示[3]。而在SCR和FGD的CEMS系统中会有氨逃逸及气溶胶发生。CEMS中气溶胶的发生或凝结下来的铵盐结晶,会导致监测分析结果出现误差,影响了实际的脱硝和脱硫效率[4]。所以在低负荷状态下,因为测量方法受到低温低浓度环境的干扰,烟气含量的测量会失准。

2.5 偏差原因归纳

通过对偏差原因进行归纳分析发现,探头堵塞、泄漏、取样管线吸附以及冷凝水的吸收都可能造成测量误差。冷干直抽法存在维护工作量大,易堵、易腐蚀的问题,并且在高温高浓度下进行烟气检测基本准确,但对于湿法脱硫后的高湿低温低浓度烟气测量偏差明显。

3问题处理

3.1测量方法更换

因为现有烟气分析系统所采用的冷干直抽测量方法,预处理系统结构复杂,易腐蚀、易损部件较多,采样探头易堵塞,存在故障率高问题,并且标准气体使用量大,维护费用昂贵。对于超低排放机组来说,气态污染物组份相对比较低,预处理过程中丢失部分被测成份对测量结果的影响就更大,特别是冷凝过程中SO2丢失率最大。由于非分散红外光对SO2、NOx与水气的吸收峰交叉重叠,水气的存在对测量结果的影响就很难消除,对低浓度SO2和NOx监测的影响将更加突出。所以为从根本上解决偏差问题,满足环保要求,对测量方法进行更换,准备采用内稀释法对烟气进行测量。内稀释法和冷干直抽法比较如表2所示:

内稀释法测量装置采用独特的预处理方式进行气体采集。在净烟气烟道至烟囱入口水平段开孔,增装采样探头。在采样探头顶部,通过一个音速小孔进行采样,并用干燥的仪表空气在探头内部进行稀释。样气进入分析仪之前不需要除湿处理,因为样品氣经过稀释后(稀释比通常选择在100:1),有效地降低了样气的露点温度,使之低于安装地的环境最低温度,从而避免了样气在环境温度下产生结露的现象。内稀释法可以彻底避免样气在采样管线中冷凝结水,这样就无需加热气体传输管线,同时也解决了烟气含尘量高而引起的堵塞问题,避免许多其他因采样技术伴随而来的麻烦。内稀释法CMES原理图如图2所示:

3.2设备选型

经过市场调研,准备采用美国热电(Thermo)的紫外稀释法CEMS系统,设备清单如表3所示:

3.3设备使用状况

乐清电厂#3机组CEMS采用内稀释法后,目前设备运行状态稳定。比较运维情况发现,内稀释系统的平均运营成本只有冷干直抽系统的1/3到1/2。其采用的探头内瞬间稀释技术,有效消除了冷凝水对SO2的影响。采样过程无需加热管线、采样管无需伴热,节省了厂用电。同时没有发生因为结露而产生的对仪器的损坏,延长了设备的使用寿命。总体满足了环保监测的需求。

4结论

在对燃煤660MW机组CEMS测量偏差的研究中发现,冷干直抽法在使用过程中不稳定因素出现频繁,为提高烟气检测设备监测数据的准确性,更改了CMES测量方法,消除了冷干直抽取样中出现的预处理问题和低浓度测量不准问题。

参考文献:

[1]发改能源(2093)-2014,煤电节能减排升级与改造行动计划(2014- 2020年)[S].

[2]马忠云,陈慧雁,刘振强,等.烟气SCR法脱硝工艺流程的设计与应用[J].电力建设,2008,29 ( 6) : 53-56.

[3]蒋雄杰,李峰.GASS预处理系统在燃煤电厂\“超低排放\”CEMS中的研究与应用[C]//2014燃煤电厂“超低排放”新技术交流研讨会论文集.浙江嘉兴,2014:325-336.

[4] 李峰.一种创新的冷干直抽法CEMS样气预处理技术的应用研究[J].分析仪器,2013(02):71-76.

(作者单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司)

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