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高浓度浮选在低品位辉钼矿选矿中的应用

2019-10-19吕阿丽

科技创新导报 2019年13期
关键词:水耗回收率浓度

吕阿丽

摘   要:为摆脱同行业中低于0.085%的原矿,回收率低于88%问题,在现有设备及生产工艺条件下,高浓度浮选可增大气泡和矿物颗粒的碰撞概率,增加浮选时间,进而增强浮选效果,节约用水量和电量,保证低品位矿石的选别指标。

关键词:低品位  浓度  水耗  回收率

中图分类号:TD456                                文献标识码:A                        文章编号:1674-098X(2019)05(a)-0052-02

我公司投产以来,钼入选原矿品位从2009年开始呈上升趋势,2012年达到最高品位0.1346%,2013年逐步下滑, 2017年下降至0.0955%,2018年已降至0.080%。随着原矿品位的逐渐降低,选矿比逐渐增高,回收率逐渐下降。

目前球磨机处理量处于历史最高,入选原矿品位逐渐降低,造成矿物浮选时间缩短、实际回收率下降。为摆脱同行业中低于0.085%的原矿品位,回收率均低于88%问题。在现有设备及生产工艺条件下,高浓度浮选可增大气泡和矿物颗粒的碰撞概率,强化黏附,增加浮选时间,进而提高浮选速度、节约药剂成本和用水量。但浓度过大会影响气泡在矿浆中的分散及有用矿物的上浮,恶化浮选环境。该项目就是通过不断探索,寻求最佳的“高浓度浮选”范围,提高浮选速度、增强低品位矿石的选别效果,降低选矿成本。为我公司今后将长期处于低品位选矿的技术问题,探索一条可行之路。

为解决低品位钼矿石在现有生产条件下,回收率会相应降低的难题,磨浮车间从2018年3月份开始不断探索, 查阅大量资料,同时借鉴同行业先进选矿经验,结合自身实际,提出了高浓度浮选技术方案。

1  项目实施

1.1 最佳补加水位置的确定

入选之前的磨矿循环作业,有三处补加水位置可调节矿浆浓度,分别为:磨机入料口、磨机出料口、旋流器溢流至入选之前的原矿缓冲池。经过现场工业试验,班中勤检测磨矿浓细度情况,观察浮选系统平稳运行状况,结合当班工艺指标,结论如下。

从磨机入料口补加水调节矿浆浓度,水量大小的调节对磨矿效果影响较大,直接影响磨矿浓度、细度、磨矿时间等。致使磨矿效果不稳定,对生产工艺容易造成不良影响。

从磨机出料口的泵池内补加水,从泵池内调整补加水量大小,调节矿浆浓度,会直接影响旋流器分级效果,致使旋流器溢流和返砂量不稳定,造成浮选效果不佳。

经过充分论证,为保证磨矿分级效果,必须保障磨机入料口和出料口的水量平稳,最佳方案是调整入选前原矿缓冲池的补加水量。

1.2 最佳浮选浓度的确定

在实验室进行开路试验,探索最佳浮选浓度范围。

固定条件:一次粗选,磨矿细度-200目59%,用1.5L单槽浮选机。固定药剂用量:煤油150g/t,2#油35g/t。

变化条件,试验号及浮选浓度:①C=30%  ②C=32.5%   ③C=34.5%  ④C=37%   ⑤C=38.5%   ⑥C=40%

试验结果表明:随着浮选浓度的逐渐加大,产率逐步升高,由试验①的3.44%上升到试验⑥的4.76%;粗精精矿品位随之下降,粗精品位由试验①的2.03%下降到试验⑥的1.50%。回收率在试验①至④时随着浓度增加逐渐升高;试验④浓度37%时回收率最高为79.9%;到试验⑤浓度≥38.5%时指标开始下滑,不仅精矿品位降低,回收率也呈下降趋势。综合分析,最佳浮选浓度在37%左右为宜。

1.3 工业试验

在实验室最佳浮选浓度条件基础上,于2018年4月~12月进行工业试验。2018年各项生产指标见表1。

以上生产数据可以看出,自2018年1月份开始,原矿品位呈现下滑趋势,至10月份原矿品位低于0.085%,选矿比随之升高。

从4月份实行高浓度浮选以来,浮选浓度由1~3月份的33.7%,上升到4~12月的37.3%,浓度提高3.6%。处理一吨原矿水耗由原来1.9681吨水/t原矿,下降到1.6802t水/吨原矿,比原来节约0.2879吨水/t原矿。提高浮选浓度后,浮选效果向好发展,尾矿品位逐步下降到0.0075%,精矿品位保持在47%以上。实际回收率由1~3月份的88.19%,上升到4~12月的88.32%,回收率提高0.13%。达到入选原矿品位≤0.085%时,回收率≥88%的预期目的。

2  效益分析和效果评价

2.1 效益测算

根据2018年处理每吨原矿生产用水比例和公司耗电量定额,实行高浓度浮选后,处理1t原矿节约0.2879t水/t原矿,可节省电量如表2。

即处理1t原矿节约用水0.2879t,节约用电0.4562度。

2018年实行峰谷电价,平均电价为0.56元/度。按年处理量420万t矿石计算,每年可节约电费:0.4562 *0.56 *420 =107.3(万元)

即每年可节约用水120.9万t,节约用电191.6万度,节约电费107.3万元。

2.2 效果评价

通过提高浮选浓度增加浮选时间,增强浮选效果,达到提升回收率的目的。经过连续9个月的运行,浮选浓度提高了3.6%,浮选效果良好,尾矿品位逐步下降,精矿品位保持在47%以上,实际回收率达88.32%,与之前相比提高0.13%。達到入选原矿品位≤0.085%时,回收率≥88%的预期目的。每年可节约用水120.9万t,节约用电191.6万度,节约电费107.3万元,取得了良好的经济效益和社会效益。为我公司今后将长期处于低品位选矿的技术问题,探索一条可行之路,有利于公司的长远发展。

3  结语

高浓度浮选可增大气泡和矿物颗粒的碰撞概率,强化黏附,增加浮选时间,改善浮选效果,提高回收率,适用于低品位辉钼矿选矿。不仅节约用水量和用电量,同时对节能减排有积极影响,创造一定的经济效益和社会效益。

在实际生产中应保持适宜的浓度范围,避免浓度过大对浮选工艺造成负面影响。

参考文献

[1] 胡为柏.浮选[M].北京:冶金工业出版社,1992.

[2] 沈旭.浮选技术[M].重庆:重庆大学出版,2007.

[3] 杨建.利用高浓度浮选提高技术指标的工艺研究与实践[J].有色金属(选矿部分),2014.

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