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ϕ 57 mm及以下抽油机井油管双次防喷技术研究与应用

2019-09-12姚丽红大庆油田有限责任公司第一采油厂

石油石化节能 2019年8期
关键词:销钉阀座管柱

姚丽红(大庆油田有限责任公司第一采油厂)

2015年新《环境保护法》实施后,国家对环保工作的重视程度和监管力度前所未有,大庆油田提出了“井口不出液、地层无伤害、地面无污染”的绿色作业发展方案,要求在油水井作业过程中必须避免对环境造成污染。而大庆油田年作业超过5.7万井次,由于地层压力高,作业过程中井筒流体溢出或喷出,不但影响人员安全,而且污染环境[1-5]。目前,ϕ 57 mm及以下抽油机井主要采用活堵或帽型活门实现初次下入时防喷,但无法实现二次作业时防喷[6-8]。

为了解决初次下入和二次起出时油管液体喷溅的问题,开展了抽油机井油管双次防喷技术研究,研制了双次防喷固定阀,利用内部设计的活堵机构实现下泵时防喷;利用压差滑套启动二次防喷机构,实现起泵时防喷。

1 工艺管柱

油管双次防喷工艺管柱由抽油泵、双次防喷固定阀、筛管、尾管、丝堵等部分组成(图1)。其中,技术核心是双次防喷固定阀的设计,集一次防喷和二次防喷功能于一体,下管柱时将其连接在泵筒下端代替固定阀,利用内置活堵密封油管通道,实现一次下井防喷;完井时,将柱塞提出泵筒,通过油管打低压,憋掉活堵,开启生产通道;二次作业时,通过油管打高压,启动二次防喷机构,再次密封油管通道,实现防喷。

图1 油管双次防喷工艺管柱结构示意图

2 核心工具及工作原理

2.1 双次防喷固定阀

双次防喷固定阀由上接头、压差滑套、二次防喷销钉、锁环、锁环套、挡板、连接套、上阀座套、阀、阀座销钉、阀座、下阀座套、活堵、一次防喷销钉、弹簧、下接头等组成(图2)。其中,上接头内部设有台阶,防止调防冲距时,柱塞下行将二次防喷销钉剪断,导致工艺失效;阀、阀座与抽油泵原装固定阀、阀座的规格型号相同,确保抽油泵在抽吸过程中的泵效;压差滑套底端挡板设计足够大的进液孔,保证生产时过流量满足泵抽液量,实现正常生产;二次防喷销钉的剪切力需远远大于一次防喷销钉的剪切力,防止憋堵时二次防喷销钉剪断;同时阀座销钉与二次防喷销钉,需设计足够大的剪切力,防止在正常生产时受力剪断,导致泵失效。

图2 双次防喷固定阀结构示意图

2.2 工作原理

1)一次防喷原理。初次下泵作业时,将抽油泵原有固定阀拆除后,泵筒下端连接双次防喷固定阀,内置活堵与下阀座套通过O型盘根密封,封堵生产通道,实现一次油管内防喷;按设计要求下至泵挂深度,调好防冲距后,将柱塞提出泵筒,通过井口油管正打压至5 MPa,剪断一次防喷销钉,憋掉活堵,使油套连通,实现正常生产。

2)二次防喷原理。二次起泵作业时,先将柱塞提出泵筒,通过井口油管正打压至15 MPa,二次防喷销钉剪断,压差滑套下行,下端的挡板将阀压紧在阀座上;同时锁环与锁环套咬合锁紧,通过阀与阀座配合密封,再次封堵油管通道,从而实现二次作业时油管内防喷。

3 室内试验

3.1 单个工具试验

通过单个工具的一次反向承压、各销钉剪断力、二次反向承压等原理性试验,验证了双次防喷固定阀一次防喷,固定阀、二次防喷等性能。

将组装好的双次防喷固定阀夹紧在台钳上,下端连接打压头,施加液压至15 MPa,稳压5 min,观察到工具上端无出液情况,说明一次防喷效果良好。

卸掉打压头,连接于上端,施加液压至5.2 MPa时,一次防喷销钉剪断,活堵憋掉;卸掉打压头,连接于下端,施加液压,观察到上端出液正常,说明满足固定阀功能。

卸掉打压头,连接于上端,施加液压至15.5 MPa时,二次防喷销钉剪断;卸掉打压头,连接于下端,施加液压至15 MPa,稳压5 min,工具上端无出液情况,说明二次防喷效果良好。

3.2 整体管柱模拟试验

在模拟井中模拟现场试验过程,验证工艺管柱的可行性及现场适用性。将组装好的双次防喷固定阀连接于ϕ 57 mm泵筒下端代替原有固定阀,下入100 m深模拟井中,坐油管挂,关闭套管闸门。

通过套管施加液压至15 MPa,稳压5 min,观察到工具上端无出液情况,说明一次防喷有效。

油管连接打压头,施加液压至4.8 MPa 时,压力突降后上升,说明活堵憋掉;卸掉打压头,通过套管施加液压,观察到上端出液正常,说明满足固定阀功能。

油管再次连接打压头,施加液压至18 MPa,稳压5 min;卸掉打压头,施加液压至15 MPa,稳压5 min,工具上端无出液情况,说明二次防喷有效。

室内单个工具试验与整体管柱模拟试验结果表明,双次防喷工艺可以有效控制抽油机井油管内溢流,实现一次、二次作业防喷,达到反向承压15 MPa的技术指标。

4 现场应用

截至2018 年底,油管双次防喷工艺用于现场19口井中,防喷工艺管柱下入时套管有溢流,油管均无溢流,一次作业均防喷有效。其中二次作业8口井,起出时套管有溢流,油管均无溢流,防喷成功率达100%。现场试验表明,油管双次防喷工艺现场应用效果良好,可以有效解决ϕ 57 mm及以下抽油机井作业过程中油管出液问题,减少对环境的污染,施工简单方便,可进一步推广应用。

5 结论

1)针对ϕ 57 mm 及以下抽油机井油管无法二次防喷的问题,研制了油管双次防喷工艺管柱,解决了检泵作业过程中油管液体喷溅时污染环境问题,为大庆油田绿色清洁作业提供了有效的技术支持。

2)双次防喷固定阀集一次防喷、固定阀、二次防喷三种功能于一体,具有功能全面、结构简单、布局合理、操作方便等优点。

3) ϕ 57 mm 及以下抽油机井油管双次防喷工艺现场已取得较好的应用效果,但憋堵和二次防喷是通过油管打高、低压实现;现场憋堵时有可能存在误操作导致二次防喷机构启动,从而造成工艺失败。下一步将在工具上端增加平衡滑套机构,提高工具及工艺可靠性。

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