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板一联合站大罐抽气工艺优化研究

2019-09-10朱艳

石油研究 2019年12期
关键词:降耗安全环保节能

朱艳

摘要:板一联合站现有大罐抽气工艺具有节能降耗、安全环保的优点,由于设备设施达到设计年限,部分设备腐蚀较严重,给安全生产及生态环境带来隐患。为实现该工艺“节能”、“降耗”、“高效”运行,本文结合运行潜力,从新增安全保护措施实施双重保护、推进数字化管理降低人员劳动强度、优化设备选型节约运行成本、新建空冷系统节约资源四方面进一步提高工艺适应性水平,实现提质增效的目的,适宜在其余联合站推广应用该技术,保障油田持续稳健发展。

关键词:大罐抽气;节能;降耗;数字化;安全环保

板一联合站始建于1978 年,占地面积约为14.5×10m,隶属大港油田公司第四采油厂(滩海开发公司),主要担负着所属板桥、塘沽、长芦、白水头等油田的油、气、水的处理、储存和外输、卸油任务,具有油气分离、原油脱水、原油稳定、污水处理、天然气脱水、大罐抽气、原油储存及原油外输、卸油等功能,是一座综合性集中处理站。

板一聯合站1999年采用大罐抽气工艺,抽气设计规模为4×10Nm/d,该工艺主要是将原油储罐中挥发出的轻烃成分进行收集、压缩,再输送到天然气站处理,达到节约能源、实现原油密闭集输的目的。抽气工艺运行20年来,累计回收挥发气1512×10m,实现经济效益2268万元,“提质、降本、增效”效果显著。

1抽气工艺运行潜力分析

1.1大罐抽气装置安全运行仅由水封罐定压,可增加辅助保护功能

大罐抽气装置设计最高工作压力500Pa,仅有水封罐一处保护措施,水封罐一旦出现问题失去安全保护作用时,大罐抽气装置将无法正常工作,安全保护功能还有提升空间,其余油田多数安装双重安全保障系统。

1.2 压缩机在气量不稳情况下频繁启停,自适应功能可进一步提高

使用“大罐抽气装置”的油田多数采用自动化技术控制压缩机启停,而板一联大罐抽气工艺:(1)员工观察气囊鼓起高度而频繁启动压缩机,巡检2小时一次,存在启机时间误差,增加员工劳动强度;(2)补气系统手动调节阀调压,可将压力由0.12MPa降至350-450Pa,但不能稳压,造成压缩机进口压力波动大,不能平稳运行,影响压缩机性能,仅2017年就维修6次,维修费15万元;(3)压缩机平均日抽气4小时,因冬季大涨坨来液(1650m3/d)挥发气量较多,为保证来气压力稳定,实施24小时补气连续抽气,增加运行成本4.6万元。

1.3 往复式压缩机结构复杂易损件多,压缩机类型可进一步优选

往复式压缩机属于活塞式压缩机,主要适用于中小排量、中压、高压或超高压条件,适合低压不低于0.3MPa的场合。在目前出口仅为0.12MPa情况下运行,好比大马拉小车,不但机型自身优势无法正常发挥,反而存在易气体液化,易引起液击的高风险高隐患。

1.4 工艺设备使用年限超时,部分设备腐蚀严重

大罐抽气工艺运行至今长达19年,依据TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》中“7.1.7 达到设计使用年限使用的压力容器(未规定设计使用年限,但是使用超过20年的压力容器视为达到设计使用年限)”,水封罐、分离器已达到设计使用年限,结构老化腐蚀,基础、抽气管道腐蚀变形严重,存在较为严重的安全隐患。

2 优化调改技术措施

2.1 新增2#、4#罐顶微压呼吸阀,提升安全保护性能

当系统超压,水封罐放空不及时或者不能解决时,在抽气管道设置微压呼吸阀(呼入压力295Pa,呼出压力500Pa),当压力超过500Pa时向外打开进行排气,在压力低于295Pa时,向内打开进行吸气,从而确保大罐储存压力295-500Pa,与水封罐双重保护大罐抽气装置。

2.2 新上PLC自控系统控制压缩机运行频率,推进数字化管理

完善PLC自控系统,数字化控制压缩机运行频率。罐顶抽气管道设置微压差变送器,当压力升至350-450Pa时,自动启动压缩机,变频运行,使压力维持在400Pa。

若气量下降,当压力降至350Pa,启动低报警,并联锁自动补气阀开启;压力继续降低至295Pa时,启动低低报警,停运压缩机;若气量增大超出压缩机设计输送能力,当压力升至500Pa时,启动高报警,联锁打开大罐微压呼吸阀;压力继续升至1765Pa时,启动高高报警,停运压缩机,并联锁打开大罐呼吸阀。

2.3 优选螺杆式压缩机,优化抽气工艺

螺杆式压缩机适用于低入口压力(或负压)、高压缩比,但出口压力不能过高。根据《油田油气集输设计规范》GB50350-2015 4.4.1条 气量较小、进气压力为微正压或者负压、排气压力不高时,可选用螺杆式压缩机。5.5.4条 抽气压缩机宜选用螺杆式压缩机。

2.4 更新达到设计年限压力容器,提高本质安全

更新达到设计年限的水封罐、入口分离器、出口三相分离器,提高了设备设施的本质安全,满足安全生产的需要。根据最大运行气量、液量、压力等参数,并配套相关管道、阀门,具体规格参数如下表所示:

3 结语

板一联大罐抽气工艺经优化调改后,数字化管理可达到节能降耗的目的,降低员工劳动强度;双重安全保障系统,确保系统安全平稳运行;采用空冷系统减少能源浪费,节约水资源。升级后的工艺即达到环保要求,消除安全隐患,又具有节能降耗、提质增效的优点,适宜在其余联合站推广应用该技术,保障油田持续稳健发展。

参考文献:

[1] 库庆伟,李继述.原油密闭输送工艺技术研究[J].油气田地面工程,1998,17(01):13.

[2] 陈刘杨.大罐抽气装置在塔河油田三号联合站的应用[J].长江大学学报(自然科学版)2011,8(05):86.

[3] 秦琴.活动式大罐抽气装置在首站的应用[J].通用机械,2005(04):69.

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