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闸控系统减速机的应用和改造

2019-09-10赵庆升王学海

科学导报·科学工程与电力 2019年24期

赵庆升 王学海

【摘  要】本文介绍闸控系统减速机进行恒减速制动补偿装置改造的技术方法和应用情况,实验和应用表明,闸控系统恒减速补偿装置性能可靠,维护和维修简便,使用成本较低。是一项可行的技术提升的方法,符合现场实际,具有应用前景。

【关键词】矫平机;恒减速;闸控系统;研究改造

减速机是目前矿井矫平机普遍采用的一种制动系统,它是矿井提升系统正常减速停车,或故障情况下实施紧急制动停车的最终手段,是保证矫平机安全运行的重要安全装置。

目前,矫平机闸控制动系统控制方式主要有两种:一种是恒力矩制动控制系统,一种是恒减速制动控制系统。恒力矩制动控制系统在安全制动时采用的制动方式通常为二级制动。二级制动力矩按满载下放工况来确定,其数值确定后就不再改变,所以,采用恒力矩制动方式存在以下问题:(1)对于缠绕式矫平机,若井筒较深,受钢丝自重的影响,提升容器在井口和井底位置,矫平机张力变化较大,导致减速度变化幅度较大、冲击力也大,易造成相关部位机械结构损伤或损坏。(2)对于摩擦式矫平机而言,当提升系统中不平衡负载过大时,在紧急制动时钢丝绳容易出现打滑现象。

因此,恒力矩安全制动并不是理想的制动方式。解决上述问题的办法是采用恒减速制动方式。

1恒减速制动原理和现状

恒减速制动方式是在矫平机运行时对速度进行实时检测,计算获得矫平机实时减速度,并以恒定的减速度为控制目标,对制动油压进行实时调节,以消除实测减速度与预设减速度之间的差值,从而实现实时控制。这种制动方式能够有效避免外界负载变化带来的影响,并且能够显著减少紧急制动时对提升设备以及罐笼内人员的冲击,是一种较为理想的控制方式。

但是目前国内煤矿提升系统制动方式大多依然采用恒力矩制动方式,主要原因如下:

(1)由于恒减速制动系统技术难度增加,再加上对其原件和功能的可靠性要求极高,所以不管是国外产品还是国内制造,恒减速制动系统价格昂贵,国内制造的其液压元件也多采用进口元件,而且其制动性能与国外同类产品相比还存在一定差距。所以若想在现有恒力矩制动控制系统实现恒减速制动而进行整套更换提升系统,工程量大、费用高、用时长,并且原恒力矩制动系统闲置,造成资源浪费。

(2)国外生产恒减速制动系统的厂家主要是德国SIEMAG和瑞典ABB两家公司,其所生产的恒减速制动系统,虽然性能稳定、可靠性高,但由于其系统的价格均超过主矫平机的价格,特别是设备维护和维修成本很高,不符合国情。

综上所述,采用恒力矩制动方式制动效果并不理想,而更换恒减速制动方式成本又太高。现在已经开发出一种折中的技术来解决这个问题,即在原恒力矩制动方式基础上添加一套装置,进行少量改造,使之既具有原恒力矩制动系统,又兼具恒减速制动功能。

在现有闸控系统减速机进行恒减速制动补偿装置进行改进。该附加系统成本较低、结构简单、维护方便,并极大地提高了原制动系统的可靠性。同时也可以带来较大的经济效益和社会效益。

恒减速制动方式是现有老式矫平机系统制动完善的趋势,完善的途径有多种,其中以不更改原恒力矩制动系统,仅添加恒减速制动系统使整个液压系统同时兼有两种制动方式,则既能完善液压站制动系统的功能,又能节约成本。

2恒减速补偿原理

制动系统主要包括执行装置、传动装置和控制系统三部分。执行装置是产生制动力矩的装置,一般称之为盘闸;传动装置是调节制动力矩的机构,一般多为液压站;控制系统控制着整个矫平机系统的工作过程,主要为电控柜。

在电控系统中,编码器检测矫平机实时运行速度并将该速度值传送至下位机,計算机经过计算得出制动所需要的制动减速度,根据恒减速制动系统预设减速度与实测减速度的偏差大小来控制电液比例溢流阀,调节油压,实现根据需要调整盘闸作用到矫平机上的制动力矩的目的。若实际工作中矫平机实测减速度与预设减速度的偏差值在误差允许范围内时,系统控制达到稳定状态,并会以当时的减速度让矫平机稳定减速,直至停车,在恒力矩制动系统失效切换至恒减速制动补偿装置后10S,还未达到稳定减速不论当时矫平机速度是否为零,盘闸充分回油,保障矫平机完全停车,既满足了行业规定中制动力矩不得小于三倍静力矩的要求,又能实现零残压,而且还提高了矫平机制动的可靠性。之后电磁换向阀G.、G:、G。均失电,制动方式切换至原系统。

3应用效果

安装后进行了恒减速制动系统静态实验,主要的内容包括:各电磁换向阀的响应时间实验,电液比例溢流阀的响应时问,以及控制性能测试,系统全泄压响应时间测试,系统贴闸响应时间测试。从5V电信号改为0V电信号,到系统油压由4MPa达到稳定值0.3MPa,系统所用时间大约是o.07S,其中电信号所占用时是o.01S,液压动作用时是0.05S,其中滞后时间为0.01S;系统贴闸响应时间测试,自原恒力矩制动系统掉电失效与电液比例溢流阀从0V电信号改为3.5v电信号,到系统油压由5.5MPa达到稳定值4.8MPa,系统所用时问是0.26s,其中电信号所占时问是0.0lS,液压部分动作用时是0.23S,其中滞后时间为0.03S。

在静态实验基础上又进行了恒减速制动系统动态实验:测定矫平机能否按照预先设定的减速度来进行减速停车,以及达到给定减速度值所需要的响应时间和减速度值达到稳定所需要的建立时间。恒减速制动测试,设定目标减速度为一2.3m/s2,系统的贴闸响应时间为0.21S,恒减速制动建立起来用时为0.76S;设定目标减速度为一3.2m/s2,系统的贴闸响应时间为0.17s,恒减速制动减速度建立起来用时为O.79S。测试结果表明该恒减速制动补偿装置响应时间及制动效果均满足((AQl033—2007煤矿用JTP型提升绞车一安全检验规范》中对于系统响应时间以及控制性能的相关要求。

4.结论

通过现场的应用,在现有的闸控系统减速机进行恒减速制动补偿装置改造的技术方法和应用情况,是一项可行的技术提升的方法,改进工程量小、费用较少、用时较短,维护方便、维修简单,符合现场实际,具有应用前景。

参考文献:

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