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垃圾焚烧发电厂喷雾塔积灰原因分析与改造

2019-09-06赵巧荣

资源节约与环保 2019年8期
关键词:脱酸积灰烟道

赵巧荣

(重庆丰盛三峰环保发电有限公司 重庆 401338)

1 概况

重庆丰盛三峰环保发电有限公司共4台600t/d垃圾焚烧炉,脱酸采用SDA旋转喷雾脱酸工艺,设计为一炉一塔,处理烟气量为95000Nm3/h,喷雾塔入口烟气温度为210℃,工况烟气量约为168000m3/h。

喷雾塔采用顺流旋转喷雾塔,喷雾塔顶部正中心配置一台旋转雾化机,烟气自喷雾塔顶部侧面进入,顺流向下的烟气与高速旋转喷射出的石灰液滴发生碰撞,继而发生化学反应,生成固体产物;另一方面烟气将热量传递给吸收剂,使之不断干燥,在塔内脱酸反应后形成的产物为干粉,其部分在塔内分离,由锥体出口排出,另一部分随脱酸后烟气进入除尘器收集。

2 发现问题

自2012年投运以来,喷雾塔积灰情况十分突出,已严重影响到环保设备稳定运行,存在巨大环保隐患,也增加了现场维护检修工作量。

为适应当前日益严格的环保要求,喷雾塔雾化机喷浆浓度逐步提高,喷射流量3m3/h左右,喷雾塔入口烟道及筒体积灰情况加剧。高浓度大流量喷射石灰浆液,运行一段时间后,入口烟道积灰扩大,继而造成喷雾塔布风板部分堵塞,烟气阻力增加,烟气排放浓度存在超标风险,只能降低负荷以满足环保排放要求。同时,停炉检修频率增加,给生产造成较大损失,改造迫在眉睫。

3 问题分析

原因一:增大喷浆浓度和喷浆量是造成喷雾塔堵塞的原因之一。喷浆浓度和喷浆量增大后,液滴粒径偏大,雾化效果变差,由于气流分布不均,造成石灰浆液不能与酸性气体充分接触反应,脱酸效率下降;部分浆液由于雾化效果差,来不及蒸发干燥,滴落至喷雾塔下端,造成锥斗板结,结块结垢持续增加,继而堵塞下灰口,影响正常下灰。

原因二:流场不均,是造成布风板前段烟道底部积灰的主要原因。立管处急弯90°弯头直径为2200mm,按照烟气量95000Nm3/h、烟气温度210℃计算,弯头处流速12.3m/s;弯头后直段长度2700mm,再经过方圆接变为2400mm×1400mm,喷雾塔入口处流速为14m/s,流速接近该温度下烟道流速上限;流体经过90°弯头后流线突变,流线发生弯曲,由于惯性的作用,流体大量涌向外侧,从而导致烟道上部和中下部流体的速度相差较大,下部气流流速较小,容易出现灰分颗粒的沉降,而上部气流流速较大,与烟道壁发生剧烈摩擦,大幅降低烟道使用寿命,又造成大量的管道沿程能力损失。由于弯头段内外侧压力相差显著,导致大量二次流产生,造成大量的烟道能力局部损失。

烟气主流与管壁碰撞折射,使烟道内流场非常不均匀。烟气流速在逐渐增加,而弯头、整流段、方圆接内部均无设置导流板,造成烟气惯性加速冲向喷雾塔中心,造成喷雾塔入口段烟道底部为旋涡死角区。由于烟气流速为14m/s,速度较快,而入口烟道为105°向下倾斜,流体在下部烟道侧产生向心力,形成负压区,这使得一部分烟气出现回流,回流烟气携带喷雾塔雾化机喷射的液滴,在旋涡区降速、沉积。如图所示,旋涡区烟气流速低,故出现粉尘堆积。

当粉尘堆积不断扩散到布风板,继而堵塞布风板小孔,严重影响烟气通过,干扰塔内流场分布,影响脱酸效率。

4 解决问题的措施

(1)锅炉出口上升段烟道设有90度弯头,弯头后直段距离L=2700mm,烟道直径为 b=2200mm,弯头弯曲半径 Rw=3360mm,R=2250mm,Rn=1140mm,R/b=2250/2200=1.02,Rn/b=0.52;属非典型的急转弯头,流场分布不均,流场扰动较大,存在偏角,弯头内侧末端存在约1/5空流区域,故需增加导流板处理。导流板的增加,将减小内外侧烟气速度分布的差异,在一定范围内,合理增加导流板会改善流场分布,降低能量损失和压降,烟气速度差异缩小,甚至趋于均匀。如果进一步增加导流板,随着阻力的增大,压差和能量损失不会继续减小,反而会增大。本次改造选择90°弯头内增加两道导流板,并采取导流板尾部直板延伸;

(2)90度弯头内部增设两道导流板,使得烟道弯头外侧流场更加通畅,导流板尾部增加直段300mm,导流板间距740mm。导流板尾部直板的增加抑制了导流板尾部对速度场的扰动,消除了向心力,即起到引流的作用,又减小烟气离开弯头处的径向速度,从而有效的减小负压区,喷雾塔入口速度分布趋于均匀;

(3)烟道方圆接后端喷雾塔入口段增设导流板,三道导流板均分布置于喷雾塔入口段,导流板倾斜设置倾角度15°,导流板和喷雾塔入口段烟道底部保持平行,导流板长度300mm,保证进入喷雾塔的烟气均匀,流场合理。此导流板的增加将原有旋涡回流区域破除,通过烟气的自扫能力也可避免烟道底部积灰。

导流板安装图

未增加导流板前烟道流场速度分布图

结语

增加导流板后烟道流场速度分布图

通过对4台喷雾塔入口段烟道改造,进行增设导流板及其他辅助措施,有效使得喷雾塔入口流场趋于均匀,烟道及喷雾塔内部达到基本不积灰的效果。由于导流板引流的作用,降低了烟气动能损失,抵消了增加导流板对烟气阻力的增加,全系统阻力值并无明显变化。

通过流场优化,避免因雾化效果降低后造成结垢和积灰,保证了可靠的脱酸效率,降低了脱酸剂消耗量,同时避免因积灰堵塞清理以及雾化机维护带来的劳动强度增加。

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