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冶金10#高炉降低软水用量的实践研究

2019-08-13谢小辉

中国金属通报 2019年7期
关键词:高炉冶金水量

谢小辉

(新余钢铁集团有限公司,江西 新余 338000)

冶金10#高炉炉体冷却采用联合软水密闭循环冷却,技术从2009年开炉至今2017年底高炉冷却水量为4280m3/h,远远的超过冷却设计用量,不利于高炉降本增效,且带走热量较多,增加了高炉消耗,甚至加剧了高炉炉墙结厚结瘤。为了降低软水用量,缓解高炉结厚,10#高炉在2017年进行了攻关实践,既满足高炉冷却需求,又降低了高炉软水循环水总量,确保高炉生产稳定顺行,达到节能降耗的目的。

1 高炉软水量调整前状况

冶金10#高炉开炉以来一直高炉顺行、炉况稳定,但为了维护高炉本体,软水冷却水量为4280m3/h,冷却强度较大。2016年受到原燃料波动烧结中碱负荷、锌负荷偏高,炉身8段、9段冷却壁区域已形成结厚结瘤,影响可燃性气流分布高炉顺行较差,崩料、管道不断渣皮脱落时有发生。同时,因为冷却强度过大,加剧了结厚。降低软水用量,减少冶金高炉结厚区域的冷却水量不仅有利于处理炉墙结厚,而且有助于降低生产成本。

2 密闭循环冷却流程

10#高炉采用软水密闭循环冷却系统,系统设计30个风口,3个金属口,呈半岛式布置,采用薄壁内衬;炉缸四段、炉腰、炉腹、炉身5段、6段、7段采用铜冷却壁冷却,8段、9段、10段为双层球墨铸铁冷却型,11段、12段、13段单层镁砖球墨铸铁冷却壁,14段、15段单层带沟头球墨铸铁冷却,总设计15段,586块冷却壁。

高炉采用先进的软水密闭循环冷却,其工艺流程是:软水通过泵组加压,送到高炉配水管,依次向炉底和冷却壁直冷管(1段~15段)供水,炉底供水冷却后再串联冷却壁蛇形管(8段、9段、10段),冷却壁蛇形管和垂直管的出水约70%,分别用泵组加压供给风口中套、小套,直吹管和热风炉的热风阀,起回水再经过脱气罐,脱气后头部过板式换热器降温,然后用泵组加压供给高炉循环使用。1段~15段冷却壁直冷管冷却区域分四个区域,每个区域分4路水,每个区域水量可以调整。

3 降低软水用量的必要性

冶金高炉从2016年6月份以来,一方面受到原燃料碱负荷、锌负荷偏高影响,炉身已经形成结厚结瘤;一方面冷却水量过大,冷却强度过大,加剧了结厚的程度(如图1所示)。因此降低软水用量,也是目前处理高炉结厚的重要手段。

图1 高炉结厚炉喉段

4 攻关前软水用量状况

自2009年高炉开炉以来,一直采用4280m3/h为供水总量,其中二次水流量为3100m3/h,旁通约为1140m3/h,冷却壁直冷管和炉底总共为4260m3/h,分别为3690m3/h和590m3/h,二次水3100m3/h,分别为高压水1381m3/h、中压水1621m3/h,其中中套1100m3/h,直吹管116m3/h、热风阀578m3/h,都约偏高。

在这样的冷却水分布下,冶金高炉冷却强度过大,给高炉高炉带来的不利因素较多,增加动力成本,增加燃料消耗,导致了高炉炉身结厚、结瘤,操作困难,影响产量。需采取有效措施,降低生产成本,促使高炉稳定顺行,来达到高炉高产、稳定的目的。

5 降低软水用量过程

2017年1月6日开始首次降低软水循环水量降到100m3/h,由4280m3/h降到4180m3/h,观察各部位参数和各段的冷却水温差一段时间后,炉身侧壁温度没有上升趋势。

2月1号再次将水量由4180m3/h降至3800m3/h,二次水没有变化,其它水量都有较大变化,直冷管由3500m3/h降至为3200m3/h,炉底由660m3/h降至540m3/h,供水总压力下降了0.03MPa。观察一段时间后发现,炉底冷却强度有所减弱,炉底温度升高,而冷却壁直冷管由原来每组集水管220m3/h降到200m3/h,降幅较大,但温差没有变化。

2月17日为了确保冶炼高炉寿命,保证炉底足够冷却强度;经讨论后,必须确保炉底冷却水量,降低冷却壁直冷管水量,再次将水量进行了调整,将4个区域冷却水量降低,东南西北四个区域分别控水,各路水量确保在189m3/h左右,由此来确保炉底用水量在600m3/h;保障了炉底温度不升高反而降低,这样炉底水量最终上升到620m3/h,而压力也有所增加

从冶金高炉结厚情况,对东南西北四个方向的结厚不同,再进行对四个区域16组集水管的水量分别进行了局部的调整。在总水量不变的情况下,把16组集水管调为180-210m3/h不等。

这次定向分配水量的原则是把结厚严重的水量再降低减少,没有结厚的或结厚较少的、热负荷大的水量增大,进入二次分配。这一控水达到了预期的效果,配合炉内操作,使得冶金高炉炉内结厚慢慢的消失,得到了稳定的操作炉型。

6 产生的效果

(1)水量由原来的4260 m3/h,降到3800 m3/h,每小时节约水量为480 m3/h,按吨水量0.9元计算,每日节约水量产生的效益为10368元/天,每月效益为31万,直接产生年效益372万。

(2)冶金炉身各段结厚部位的温度逐渐上升,8段温度稳定在70℃~80℃,之后炉型逐步与煤气流达到平衡,可燃性气体利用率回升到49.7%,燃料比稳定在515kg/t,较结厚时下降10kg/t。

(3)促使冶金高炉结厚渣皮脱落,恢复冶金高炉的操作炉型。

(4)保障了高炉冷却强度,使各部位温差在规定范围内运行。

7 结语

针对炉墙四个区域结厚程度的不同,通过冷却支管将四个区域水量区别对待,是此次降低软水量的一个特色;此次攻关实践,证明了冶金高炉操作,不是千遍一律,每个高炉有自己的特色,在遵循规律的同时,结合实际,降本增效。

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