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气相COA脱硝在兖矿新疆煤化工有限公司锅炉烟气达标排放中的应用

2019-07-12常淑华尤加强孙清涛

煤炭加工与综合利用 2019年6期
关键词:氧化剂干法流化床

常淑华,尤加强,吴 章,孙清涛

(兖矿新疆煤化工有限公司,新疆 乌鲁木齐 830011)

1 概 况

兖矿新疆煤化工有限公司3×220 t/h煤粉锅炉烟气脱硫脱硝除尘采用循环流化床干法脱硫除尘一体化(LJD)+低温循环氧化吸收(Circulating Oxidation and Absorption,COA)液相脱硝技术,炉内配置低氮燃烧+选择性非催化还原(LNB+SNCR) 脱硝技术。烟气经过(LNB+SNCR)脱硝后NOx质量浓度可控制在200 mg/m3以内,再经过炉后循环流化床干法脱硫的COA(液相)协同脱硝装置后,NOx质量浓度小于100 mg/m3。SO2和烟尘质量浓度均达到了超洁净排放要求,NOx质量浓度没有达到超洁净排放要求。通过进一步升级提效,采用气相COA脱硝技术,使烟气NOx质量浓度小于50 mg/m3,实现环保指标超洁净排放的目标,即大气污染物排放质量浓度达到:NOx小于50 mg/m3,SO2小于35 mg/m3,烟尘小于10 mg/m3。

2 改造状况

2.1 (LNB+SNCR)脱硝

2014年9月,对3×220t/h煤粉锅炉进行了脱硝改造。脱硝工艺采用成熟可靠的(LNB+SNCR)烟气脱硝技术。锅炉实际原始烟气NOx排放质量浓度高达600~700 mg/m3,经过(LNB+SNCR)脱硝后,NOx质量浓度控制在200 mg/m3以内,2015年7月投入使用,运行正常。

2.2 干法脱硫脱硝除尘一体化设施

2015年4月,进行“干法脱硫脱硝除尘一体化设施”改造项目。烟气脱硫脱硝除尘采用(LJD+COA)脱硝技术,2015年11月投入使用后,SO2质量浓度不大于35 mg/m3,烟尘质量浓度不大于10 mg/m3,NOx质量浓度不大于100 mg/m3,运行正常。

2.3 气相COA脱硝

2018年4月,在现有基础上,对3×220 t/h锅炉实施进一步的烟气脱硝改造。工艺路线采用福建龙净的循环氧化吸收(气相COA)脱硝工艺,采用气相氧化剂。2018年12月投入使用后,NOx质量浓度不大于50 mg/m3,运行正常。

3 气相COA脱硝技术

3.1 工艺原理

低温循环氧化吸收(COA)脱硝工艺,是在循环流化床干法脱硫装置的基础上,协同的低温脱硝工艺。

烟气中氮氧化物主要为NO。NO难溶于水,难以被吸收反应。COA脱硝技术的基本原理是,通过额外添加的脱硝剂的氧化作用,将烟气中难溶于水的NO转化为高价态易溶于水的NOx,再以循环流化床反应器内激烈湍动、拥有巨大表面积的吸附剂颗粒作为载体,使高价NOx与钙基吸收剂快速反应后脱除,完成脱硝过程。

本项目COA拟采用气相脱硝剂,是以臭氧为主的高效氧化剂。臭氧是最强氧化剂之一,高效转化NO至高价态的过程中不遗留任何二次污染物,见式(1)~(4)。

NO+O3→NO2+O2

(1)

NO2+O3→NO3+O2

(2)

NO3+NO2→N2O5

(3)

3NO2+ H2O+Ca(OH)2→Ca(NO3)2

(4)

3.2 工艺流程

气相COA工艺流程由氧气源供应及补氮系统、氧化剂制备系统、冷却水系统、氧化剂/烟气混合均布系统、压缩空气系统及电气仪控系统等组成,如图1。

图1 气相COA工艺流程

3.3 脱硝技术特点

(1)更强氧化,更快氧化,脱硝效率最高可达80%以上;

(2)对脱硝温度、粉尘等没有限制,工况适应性强,适应锅炉负荷范围:30%~110%,可满足锅炉出温度在80~200 ℃以内使用;

(3)系统简结,运行可靠;

(4)辅助脱除重金属(特别是汞)及二噁英等污染物。

3.4 脱硝效果

煤粉锅炉烟气经LNB+SNCR、COA(液相)脱硝和COA(气相)脱硝前后效果对比见表1。

表1 气相COA脱硝前后NOx质量浓度对比

3.5 运行成本估算

气相COA脱硝时,NOx质量浓度由200 mg/m3脱除到 50 mg/m3,原 COA (液相)仅作为应急安保设施。

气相COA脱硝主要耗氧气、电以及循环水、人工等费用,运行模式3台炉2开1备,氧耗量2台×525m3/h、单价0.55元/m3、年运行以8 000 h计,则年运行 耗氧气费用:2台×525 m3/h ×0.55元/m3×8000h=462万元;电耗按2台×600kW·h、单价0.36元计,则年运行电耗费用:2台×600 kW·h×0.36元×8000h=345.6万元。由此估算气相COA脱硝运行成本约(2台炉):462万元+345.6万元=807.6万元。

由运行成本对比可知,气相COA脱硝的运行经济性远超现有COA(液相)脱硝,因此应最大限度利用气相COA脱硝。

但实际运行时,若单纯依靠气相COA实现200 mg/m3脱除至50 mg/m3以下,不仅要大幅增加氧化剂和NO的摩尔比,而且稳定性不够,无法保证全工况达标排放,尤其是当前端的低氮和SNCR装置出现波动时。气相COA和COA(液相)组合,才是最稳妥、可靠的运行模式。

综上所述,气相COA和COA(液相)组合兼顾了运行的经济性和可靠稳定性。发生器按照满足脱硫入口平均NOx质量浓度180 mg/m3直接脱除至50 mg/m3以下进行选型,为气相COA脱硝留有足够拓展余量。即后期实际运行时,当前端锅炉段低氮燃烧和SNCR脱硝稳定,脱硫入口NOx质量浓度低于180 mg/m3甚至接近于150 mg/m3时,只开启气相COA即可满足达标排放;而脱硫入口NOx质量浓度较高时,也可以最大限度的利用气相COA脱硝,减少液相COA脱硝投用率,在保证排放稳定达标的前提下,做到运行经济性最优。

4 结 论

综上所述,在循环流化床干法脱硫装置的基础上采用气相COA脱硝技术后,3×220 t/h煤粉锅炉烟气NOx质量浓度小50 mg/m3,达到环保超洁净排放的指标,即大气污染物排放质量浓度达到:NOx小于50 mg/m3,SO2小于35 mg/m3,烟尘小于10 mg/m3。同时降低了环保运行成本,在煤粉锅炉烟气治理中采用(LNB+SNCR)、液相COA、气相COA脱硝组合工艺,取得了很好的应用效果。

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