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浅析提高盐22站外输污水水质达标率

2019-03-29杨军李志明高子欣王平

科学与技术 2019年10期
关键词:达标率

杨军 李志明 高子欣 王平

摘要:盐22联合站污水系统于2008年建成投产,2014年改造后采用“重力沉降+过滤”污水处理工艺。设计能力2100m3/d,水质指标达到含油≤6mg/L,悬浮物含量≤2mg/L、粒径中值≤1.5um。处理的污水来自油站三相分离器出水,处理后的污水输送至盐22注水站,主要担负着东辛盐家油田污水供水任务。

关键词:污水水质;达标率;联合站

正文

盐22联合站承担着盐22块采出液的处理,盐22块构造位置位于东营凹陷北带东段,其西北部为陈家庄凸起,东部为青坨子凸起,南临民丰洼陷。地质结构复杂,主要含油层段为沙四段的砂砾岩体。随着对盐22、盐161区块不断的深入开发,以及人们对环境污染认识的加深,污水的处理越来越受到重视。它不仅能够减缓腐蚀、延长油井、及地面油田工程的使用寿命,而且减少地层堵塞、提高原油的采出率,保护地下水源和生态平衡,所以提供优质合格的外输污水是一项重要工作。

自2016年8月5日盐22站正式投运了一级过滤系统,定期投加杀菌剂后,2017年的外输水质平均达标率为87.8%,总体较2016年升高,但从2018年1月开始,水质达标率出现下降趋势,外输污水达标率波动较大,尤其是2018年2月至2018年6月下降趋势明显,且幅度增大。在各项指标中,SRB还原菌多次超标;悬浮颗粒含量增加,悬浮物颗粒直径中值增大,盐22联合站外输污水水质情况恶化。污水水质符合率依据含油、悬浮颗粒含量、SRB还原菌等指标进行考核。在外输污水水质的各项影响因素中,流程弊端占45.9%,药剂投加使用占15.3%,设备运行管理占15.3%,人员操作占10.2%,明显看出,污水水质达标率低主要是站內的原有流程弊端造成的。

针对污水站流程弊端是造成污水水质达标率低的主要因素,从人员操作、设备设施、工艺流程、药剂投加使用等方面找原因,造成污水水质达标率低的原因有工艺流程不完善、生产运行衔接不到位、人员操作不规范、设备运行不严格等。

措施一:更改反冲洗回收流程。

现流程是污水回收罐的污水通过反冲洗回收泵进入斜板罐再次处理。该流程不仅增大了斜板罐的处理负担,而且提升泵运行压力在0.3-0.4MPa,反冲洗回收泵运行压力在0.1-0.2MPa,同时运行时,回收水只能很小流量进入斜板罐,回收泵与提升泵无法同时运行。6月份盐22站更改流程,将污水反冲洗回收泵出口连接到一次除油罐进口。

加强水质化验。由于条件限制,盐22站没有污水化验,为了加强节点控制,积极联系兄弟单位进行水质化验,及时掌握一次除油罐进口、污水提升泵前、滤后的水质化验情况,建立污水处理化验报表、污水站加药记录等档案,根据各项指标及时作出调整改进,倒推问题环节,加强管理控制。

措施二:药剂投加与使用

为了确保过滤效果,在反冲洗进口增加滤料清洗剂管线,对已投运的一级过滤罐滤料进行清洗。

增加投加杀菌剂的次数,调整加药量,将加药时间改为月初的0:00-8:00班,确保了取样前的水质。

根据盐22污水工艺流程,结合技术检测中心对盐22污水站水处理药剂室内筛选、评价及现场配方优化试验,确定了新的水处理药剂的投加技术方案

措施三:提升斜板罐进口水质,减少回收污水对污水处理流程水质的污染。

反冲洗回收水直接进入斜板罐,为了保证斜板罐进口水质,回收水在罐内需沉降3小时,避免泥砂再次进入系统,然后再启动反冲洗回收泵,同时保证回收水罐液位不能低于1m。

污水岗每班排泥后,含泥污水在回收池内沉降2小时,再进行回收。我们发现岗位职工虽严格按照规定沉降时间回收,但污水池自运行以来,未进行过清砂,池内泥面高度达30公分,泥沙通过回收泵再次被打入斜板罐流程,影响了悬浮物指标。协调相关方对污水池进行清理。

措施四:每周定时收油、排泥。

加强一次除油罐、污水缓冲罐、斜板罐的收油、排泥工作,确保一周一次,防止泥沙、原油再次进入流程,影响水质指标。

严格岗位操作,进行量化考核。

措施五:协调注水站,定时反洗。

积极协调盐家注水站。盐22站一级、精细过滤系统反冲洗水源是注水站一次注水罐,注水罐的水质直接影响反冲洗效果,水质不达标,同时会对金属膜产生腐蚀,造成设备的损坏。协调改用2#注水罐的水进行反洗,增加沉降时间,确保反冲洗水源水质。同时协调确保反洗时注水罐液位不低于3.5米,防止泥沙、杂质等进入反洗流程。

每天按时反洗。4月底,更换了10个电磁阀、2个气动阀,目前三个一级过滤罐都可以正常投运。因此可以按时反洗,延长过滤设备使用寿命,通过各项措施,确保一级滤罐出水水质合格。同时严格岗位操作,将反洗工作纳入日常考核。

对流程进行改造,增加反洗清水罐。将污水回收罐连接至2#注水罐进口,将其改造为反冲洗清水罐,保证60-80m3水量,增加沉降时间。协调联系安装一个60m3的小罐作为污水回收罐。

通过一系列的措施,较好的解决了药剂投加、设备投运及流程完善、收油排泥等问题,有效地降低悬浮颗粒含量、污水含油、SRB还原菌,提高了污水水质达标率。

经济效益:

原工艺流程滤料污染板结现象严重,滤料平均更换周期为一年,每次更换费用约为20万元。此次活动加装滤料清洗剂管线改造后,通过对来水水质控制及新投用的活性滤料装置,依据目前的使用情况,每年可节约滤料更换费用及维护费用约10万元。

加强污油回收后,一个月可多回收污油2吨,产生经济效益1870×2=3740元,一年可产生经济效益4.49万元。

社会效益:

提高污水水质达标率,使优质的污水回注到地层,可以保护环境和地下水资源,延缓腐蚀,延长油井及地面工程使用寿命,减少底层堵塞,降低注水压力,提高原油采出量。

(作者单位:中石化胜利油田东辛采油厂)

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