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40万t/a离子膜烧碱盐酸合成技术优化

2019-03-07魏占鸿魏羚宇

中国氯碱 2019年2期
关键词:氯化氢纯水吸收塔

魏占鸿,魏羚宇

(金川集团化工新材料有限责任公司,甘肃 金昌 737100)

金川集团化工新材料有限责任公司(以下简称公司)40万t/a离子膜烧碱12台盐酸合成炉,采用循环水对氯化氢冷却。由于新水中钙镁等杂质多,造成氯化氢冷却器经常堵塞,吸效率低,还存在合成炉爆炸隐患。盐酸合成运行中火焰监控系统不完善,水流泵抽空不易操控,易造成盐酸储槽变形、易燃易爆气体富集和爆炸。正常生产中单台合成炉开停车,抽空时空气易进入炉内,影响安全运行。

该公司研究应用了合成炉火焰监控联锁、“两级塔串联+尾气塔”吸收工艺、单炉开停车抽空、置换及吹扫、合成炉高效冷却防堵等技术,提高了盐酸合成的冷却、吸收率和本质安全化水平,增加了盐酸产量,延长了设备寿命,降低了检维修费用,实现了合成炉的安全稳定运行。

1 工艺技术研究及应用

盐酸合成采用二合一石墨合成炉,圆块孔式降膜吸收器由上下封头、分配头、吸收石墨块及冷却夹套组成。尾气吸收塔由石墨筒体和石墨填料环组成。通过分析工艺问题后,从4个方面进行了改进。盐酸合成工艺流程图见图1。

1.1 火焰监控联锁技术

盐酸合成是液氯、PVC生产企业以及液氯用户的平衡器,起着消化尾气、平衡液氯库存的作用,工艺要求设备安全本质化。

1.1.1 现状及问题

图1 盐酸合成工艺流程图

盐酸合成炉大多通过观察火焰,调节手动阀来控制氯、氢气流量配比,自动化水平较低。如火焰突然熄灭,手动紧急关闭氯氢给料阀并打开氮气吹扫阀;手动调节氯氢配比不易控制盐酸质量,停炉后打开氮气吹扫比较滞后,存在安全隐患;生产时氯氢气配比失调,均可能会发生事故;氢气过量使尾气含氢易爆炸;氯气过量使尾气过氯,污染环境,造成人员伤害;特别是火焰熄灭后,如不及时处理,可能会造成氯氢气、氯化氢混合爆炸。

1.1.2 火焰监控联锁技术

根据盐酸合成易出现的问题,如氯气、氢气安全阀突然关闭、氮气置换阀突然打开、吸收水及循环水流量突然下降等,现场人员若不能及时处理,将会造成合成炉灭火爆炸,因此,该公司对火焰监测进行了改进。

(1)将原直接观察火焰改为潜望镜式。在炉体视镜上安装观测点,通过潜望镜降低观测高度,操作室直接观察,避免给操作人员带来伤害。在炉体视镜外加装了火焰检测器,当系统大幅波动或流量检测失效、火焰异常时,急停合成炉。还设置了合成炉火焰熄灭联锁,火焰异常声光报警,保证合成炉的安全运行。

(2)增加双向火焰监测联锁系统。将原单向火焰监测改为双向火焰监测系统,在原火焰监测系统增加一个与之垂直的监测点,实现双向监测,当两个监测点的火焰同时观测不到火焰时,合成炉联锁紧急停炉。

(3)增加火焰视频监测系统。将火焰监测影像引入DCS监控系统,操作人员可随时观察合成炉火焰颜色及变化,结合双向火焰监测联锁,准确判断合成炉的运行情况,提升合成炉的安全性能。

合成炉火焰监控联锁控制系统的应用,实现了现场操作与DCS系统的有效结合,保证了异常情况下合成炉安全自动停炉,提升了自动化水平和劳动生产率。

1.2 “两级串联吸收+尾气吸收”工艺

1.2.1 氯化氢吸收现状

(1)吸收原理

盐酸合成采用二合一石墨炉与降膜吸收塔相匹配的工艺,氯化氢进口浓度10 000 mg/m3,出口浓度15 mg/m3,吸收率99%。由于使用石墨材质,受热不均匀时易出现设备胀裂现象。氯化氢吸收系统工艺图见图2。

降膜吸收塔固定管板以上为气体与吸收剂传质的场所,由浸渍石墨封头、稳定环和吸收剂分配器组成,固定管板以下为吸收、冷却及气液分离部分。

降膜吸收是传热、传质和反应的过程,从反应器顶部的下降液膜吸收氯化氢,这是氯化氢从气液界面进入液膜的过程;氯化氢吸收是放热过程,吸收热需要被冷却水带走。如降膜吸收器内液体分布不连续、不均匀就会出现干壁现象,降低传热传质效率。降膜吸收塔换热原理图见图3。

图2 氯化氢吸收系统工艺图

图3 降膜吸收塔换热原理图

(2)吸收存在的问题

盐酸合成吸收系统存在以下问题:由于纯水流量波动、压力不稳会导致酸浓度不稳定;合成反应氢气过量,以调整氯气流量为主调整酸浓度,吸收易出现吸收水量过小,不能充分吸收,氯化氢外溢造成污染等情况;炉压过高,盐酸浓度不达标,存在事故隐患。

1.2.2 “两级串联吸收+尾气吸收”工艺

“两级串联吸收+尾气吸收”工艺见图4。

盐酸浓度通过调节吸收水量、氯气和氢气流量来控制,吸收水量的大小影响炉压与盐酸浓度。为了提高盐酸浓度,保证安全生产,从以下几方面进行改造。

(1)在两级降膜吸收塔后,安装与炉压联锁控制的吸收水装置,通过监测炉压调节吸收水量。在循环泵与尾气塔之间设计安装1台自动阀,以便控制吸收水流量,并与炉压信号联锁,将炉压信号反馈给吸收水调节阀,适时控制吸收水量来稳定炉压及盐酸浓度。

图4 “两级塔串联+尾气塔”吸收工艺图

(2)配置填料尾气塔,保证尾气达标,采用吸收水分段循环、多塔串联提高了传质效果,降低塔高及塔径。

1.2.3 应用效果

实现水利现代化是一个动态发展的长期过程,不可能一蹴而就、一劳永逸。我们要深入贯彻落实科学发展观,努力践行可持续发展治水思路,以高度负责的态度、开拓创新的精神和求真务实的作风,团结拼搏、积极进取,奋发努力、扎实工作,全面推进水利改革创新,着力加快水利现代化建设,在新的起点上谱写江苏水利事业发展新篇章。

“两级塔串联+尾气塔”吸收工艺的应用,提高了吸收率,稳定了炉压及盐酸浓度,避免了炉压异常发生安全事故,提升了盐酸吸收工艺自控水平。

1.3 单炉开停车抽空及吹扫技术

1.3.1 单炉开停车抽空问题

(1)单炉开停车抽空吹扫工艺。氯化氢经二级降膜吸收,一级尾气吸收,尾气经水流喷射器吸收微量HCl后,不凝气经循环液槽顶部阻火器放空。

(2)水流泵问题及原因分析:尾气吸收塔至水流喷射泵气相管道振动大、温度高;水流喷射泵抽酸,循环液含酸高;水流喷射管道容易冻结、堵塞,吸收系统正压。

(3)原合成工艺未设置氮气吹扫,停炉后通过水流喷射泵对炉内氯化氢、氢气、氯气抽空置换,因氯气、氢气均通过手动阀门操作,在异常情况下易造成合成炉爆炸。

1.3.2 单炉抽空及吹扫技术

(2)单炉开停车氮气吹扫技术。在氯氢入口管道上加装氮气自动吹扫装置,将循环水压、炉压等与氮气吹扫装置联锁,当工艺指标超标,需要紧急停炉时,氮气自动吹扫,防止合成炉氯含氢超标爆炸。

图5 风机抽空工艺流程图

1.3.3 应用效果

合成炉点炉前抽负压30 min,确保炉内负压,正常生产后即可停风机,提升了合成炉本质安全化性能。

1.4 合成炉高效防堵冷却技术

1.4.1 循环水冷却问题

(1)合成炉炉体设置冷却水套,冷却水下进上出,生产时石墨炉体完全浸泡在水中。

(2)循环冷却水水质标准:水量应根据最大小时用量确定,温度应根据工艺要求并结合气象条件确定;冷却水侧管壁的污垢热阻值和腐蚀率应按工艺确定。循环冷却水的水质标准表见表1。

表1 循环冷却水的水质标准表

(3)循环水水质指标(见表2)

由表2看出,循环水中钙离子及悬浮物超标,这些杂质在高温环境中易结垢,堵塞炉体水道,降低换热效率。

1.4.2 高效防堵冷却技术

该公司地处西北,风沙大,循环水水质不好,含钙高,大量泥沙沉积在炉体夹套和氯化氢冷却器中(尤其是底部两节),炉壁冷却水流道孔易堵死,影响水流动及换热,形成干烧,造成炉壁裂纹,石墨块脱落,炉体漏水等。

(1)高效防腐防堵冷却技术

对3台合成炉的冷却系统进行了改造:

a.增加独立冷却水系统,分别进入合成炉燃烧段夹层和氯化氢冷却器,冷却水由循环水改为纯水,增加纯水管线。设62.8 m3纯水中间槽,2台扬程41 m,流量302.4 m3/h纯水泵,纯水经换热器与循环水进行换热,将纯水冷却至20℃。通过2根DN200管道分别进入合成炉燃烧段夹层和氯化氢冷却器,冷却后纯水回到中间槽循环利用。纯水冷却系统工艺流程图见图6。

图6 纯水冷却系统工艺流程图

b.纯水经换热器与循环水换热,在原设计中循环水主管道加装换热器,原设计循环水进合成炉管道改为纯水管道。

c.改造合成炉夹套和氯化氢冷却器,按3台合成炉满负荷计算,所需纯水量为 70×3×1.2=252(m3/h),纯水的流速按u=2(m/s)计算,所需纯水管道为D=SQRT((4×252/3.14/3600/2))×1 000=211,管径选取DN250,机泵额定流量 252×1.2=302.4(m3/h)≈300(m3/h),扬程41m(h=D+S+hf1+hf2+h3+Pd-Ps=13.9+0+5+8+10+0-0=36.9(m),36.9×1.1=40.59(m)。

表2 2014年1-12月循环水平均水质表

(2)纯水与循环水自动切换工艺

设计了纯水与循环水的自动切换,通过联锁切换实现合成炉的稳定生产,规避了合成炉炉体干烧爆炸的风险。

为保证在合成炉冷却纯水压力低时,循环水能及时介入,保持冷却水不断流,在纯水-循环水换热器的循环水入口连通一旁路,并加装A、B两道自控阀,在换热器纯水入口处C点设置水压检测点,并与自控阀A、B联锁,当C点水压小于设定压力时,自控阀B打开,自控阀A关闭(正常状态为A开启,B关闭),循环水通过旁路进入合成炉冷却水管道,保证合成炉的冷却水。当纯水压力故障排除后,自控阀A开启、B关闭,切回到纯水冷却合成炉。此时纯水中间槽混入了一部分循环水,须置换后方可正常循环。纯水与循环水自动切换联锁图见图7。

图7 纯水与循环水自动切换联锁图

(3)应用效果

高效防堵冷却技术解决了石墨合成炉冷却水因含钙高、泥沙量大,造成炉壁水侧结垢、夹套内冷却水流道孔被堵死,换热效率低损坏炉体的问题,纯水在纯水罐与合成炉冷却系统无损失循环,降低了水消耗,降低了停炉次数,备件及维修费用。

2 主要工艺改进点

2.1 合成炉火焰监控联锁技术

针对单向火焰监控,火焰偏移时易造成错误触发灭炉联锁的状况,应用了双向火焰监控联锁技术,当两个垂直监测点的火焰同时熄灭可执行灭炉程序,实现了火焰准确监测;将火焰由视镜观察改为潜望镜后,降低了人员的劳动强度和安全风险。

2.2 “两级吸收+尾气吸收”技术

针对氯化氢吸收率低的情况,应用了两级串联与炉压联锁的吸收水控制装置,提高了吸收率。应用了石墨填料尾气吸收塔,保证尾气达标排放。

2.3 单炉开停车抽空及置换技术

针对开启单台合成炉抽空不理想、炉压波动及停车后氮气吹扫不及时的问题,应用了单炉开停车风机抽空及氮气吹扫工艺,避免了点炉时抽空不完全造成爆炸的风险,实现了异常情况下合成炉的紧急停炉和自动吹扫。

2.4 合成炉高效防堵冷却技术

针对循环水造成炉壁水侧结垢严重的现象,应用了纯水冷却降温工艺,纯水与循环水联锁自动切换,提高了冷却效率,排除了合成炉干烧爆炸的隐患。

3 结语

公司针对40万t/a离子膜烧碱盐酸合成运行中火焰监控不完善、吸收效率不佳、单炉开停车抽空不理想、吹扫不及时、冷却系统频繁堵塞等问题进行了2年的研究。成功应用了合成炉火焰监控联锁技术,防止了灭炉联锁频繁执行,提高了作业率;“两级塔串联+尾气塔”工艺保证了氯化氢吸收率;单炉开停车风机抽空与氮气吹扫技术,避免了爆炸性气体的产生,增强了开停车的安全性。优化了盐酸合成工艺技术,尾气达标率100%,炉含氢合格率达98%以上,延长了设备寿命,保障了合成炉的安全稳定运行。

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