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导流洞出口消力池试验研究及数值模拟

2019-01-14

水利科技与经济 2019年1期
关键词:导流洞消力池边墙

(新疆水利水电勘测设计研究院,乌鲁木齐 830000)

0 引 言

底流消能[1-3]不但适用于低水头、大单宽流量的平原河道或通航河道,而且适用于高水头、大流量的泄水建筑物。为了充分认识消力池内详细的水流流场及水力学特性,本文利用ATS水利枢纽导流洞出口消力池物理模型和流体力学计算软件FLUENT,对导流洞出口消力池进行物理模型试验和数值模拟研究。

1 工程概况

ATS水利枢纽是以生态、灌溉、防洪、发电为开发目标的控制性水利枢纽工程。水库总库容22.45×108m3,枢纽主要建筑物有混凝土面板砂砾石堆石坝、1#和2#表孔溢洪洞、中孔泄洪洞、1#和2#深孔放空排沙洞、发电引水系统、电站厂房、生态基流发电系统和发电厂房等。设计水位1 821.65 m,校核水位1 823.64 m,正常蓄水位1 820 m,死水位1 770 m,最大坝高164.8 m。

导流洞布置在左岸,由进口明渠段、封堵闸井段、洞身段、扩散段、消力池段、泄槽段组成。进口明渠段长633.553 m,底宽17 m,纵坡0.5%。封堵闸井底板高程1 666.0 m,布置1道封堵平板闸门,孔口尺寸11.0 m×13.5 m,洞身段长805 m,出口底板高程为1 656.36 m,纵坡:0+000.0~0+318.0 m段为0.015,0+318.0~0+805.0 m段为0.01。扩散段长92.586 m,底宽由11 m渐变至30 m,平面扩散角5.29°,其中前段64.283 m长纵坡为1/100,后段28.303 m纵坡为0.167,消力池池长80 m,纵坡为0,底宽30 m,池深6.0 m,边墙高度20 m,边坡1∶0.3,底板高程1 651.0 m。泄槽段长15 m,底宽33.6 m,纵坡为0,底板高程1 657.0 m,边墙高度14 m,边墙坡度1∶0.3。导流洞出口消力池体型布置见图1,导流运行工况见表1。

图1 导流洞出口消力池体型布置

导流标准P/%洪峰流量/m3·s-1挡水建筑物泄水建筑物型式水位/m型式下泄流量/m3·s-15(全年)5 590上游围堰1 702.28导流洞全开2 739.30

2 水工模型试验成果

试验结果表明,导流设计洪水工况P=5%(全年)下,水跃跃首基本发生在消力池进口,即在消力池内发生接近临界水跃,水流旋滚剧烈,但未超过边墙高度。消力池内最大水深发生在桩号导0+967.586 m处,即消力池尾坎附近,最大水深19 m。边墙高度有一定的富裕。消力池内最大流速发生在桩号导0+883.435 m处,即消力池陡坡段处,最大流速20.55 m/s。出池水流呈急流状态,产生冲击波。消力池底板脉动压力均为正值,无负压出现。因消力池内水流旋滚剧烈,水面波动较大,利用流体力学计算软件 FLUENT对消力池内水流进行三维数值模拟,认识消力池内详细的水流流场。见图2。

3 数值模拟过程

3.1 计算方法及原理

在紊流模型中,采用Yakhot和Orszag建立的RNGk~ε紊流数学模型,其考虑了平均流动中的旋转及旋流流动情况,可以更好处理高应变率及流线弯曲程度较大流动,使得RNGk~ε模型具有更高的可信度和精度。其连续方程、动量方程和k、ε方程分别表示如下:

连续方程:

∂uj/∂xj=0

(1)

动量方程:

(2)

紊动能方程(k方程):

(3)

紊动能耗散率方程(ε方程):

(4)

式中:i=1,2,3,即{xi=x,y,z},{ui=u,v,w};j为求和下标;方程中通用模型常数Cμ=0.09,Cε1=1.44,Cε2=1.92,σk=1.0,σε=1.3。

采用VOF数值模拟方法[4-6]对自由液面进行处理。控制方程组离散方法为有限体积法,数值计算算法为PISO算法,采用欠松弛迭代方法对离散方程组进行求解。

3.2 数学模型及边界条件

通过利用前期建模软件建立导流洞出口消力池三维数学模型,模型计算区域范围为桩号导0+805 m~导0+992.586 m。采用六面体结构化网格对模型进行网格划分,共划分30 813个网格单元。导流洞消力池采用流速进口,进口流速19.38 m3/s;消力池出口边界条件采用压力出口,总压强值为大气压强。因消力池顶部与大气连通,其顶部边界采用压力进口边界,其值为大气压强。消力池边墙与底板采用标准壁面函数,壁面采用无滑移条件。导流洞出口消力池数学模型及模拟范围网格划分见图3。

图3 导流洞出口消力池数学模型及 模拟范围网格划分

4 数值模拟成果

4.1 消力池内水面线

通过对计算结果进行后处理,得出消力池内水面线及各典型断面的水深。消力池内典型断面水深计算值与模型实测值对比见表2。

表2 消力池内典型断面水深计算值与模型实测值对比

计算结果表明,消力池内最大水深发生在桩号导0+967.586 m处,即消力池尾坎附近,与模型实测值结果一致,消力池内各典型断面计算值与模型实测值基本吻合,由于池内水面波动的影响,两者最大误差在13%以内。

4.2 消力池内流速

消力池各典型位置的流速矢量和等值线见图4。消力池内典型位置的流速计算值与模型实测值对比见表3。计算结果表明,消力池内最大流速发生在桩号导0+883.435 m处,即消力池陡坡段处。与模型实测值基本一致,吻合较好,误差在17%以内。由于未建立消力池后的明渠段模型和紊流脉动的影响,导致消力池出口计算结果和模型实测值存在一定的偏差。

图4 各典型位置的流速矢量和等值线

桩号/m实测值/m·s-1计算值/m·s-1误差/%桩号/m实测值/m·s-1计算值/m·s-1误差/%0+805 17.2118.78.66 0+907.586 18.8519.533.61 0+815 17.8518.563.98 0+917.586 16.8417.151.84 0+825 18.818.720.43 0+927.586 12.5113.588.55 0+835 19.2419.310.36 0+937.586 8.879.8511.05 0+845 19.2419.642.08 0+947.586 7.67.323.68 0+855 19.8719.890.10 0+957.586 4.985.235.02 0+869.283 19.6921.237.82 0+967.586 2.733.0511.72 0+883.435 20.5519.743.94 0+977.586 3.143.6616.56 0+897.586 18.6119.685.75 0+987.586 4.965.7215.32

4.3 消力池内脉动压力

各典型位置的压强等值线见图5。消力池底板脉动压力均为正值,无负压出现,与模型试验结果一致,且数值模拟结果数据较全面,能够更详细反映流场内的情况,有效避免了物理模型试验测点布置不合理而产生的错误。

图5 各典型位置的压强等值线

5 结 论

通过对ATS水利枢纽导流洞出口消力池进行物理模型试验和数值模拟,得出以下结论:

1) 物理试验结果表明,导流设计洪水工况P=5%(全年)下,水跃跃首基本发生在消力池进口,即在消力池内发生接近临界水跃,水流旋滚剧烈,但未超过边墙高度。消力池内最大水深发生在桩号导0+967.586 m处,即消力池尾坎附近,最大水深19 m。边墙高度有一定的富裕。消力池内最大流速发生在桩号导0+883.435 m处,即消力池陡坡段处,最大流速20.55 m/s。出池水流呈急流状态,产生冲击波。消力池底板脉动压力均为正值,无负压出现。

2) 为充分认识消力池内详细的水流流场,通过流体力学计算软件FLUENT对消力池内水流进行三维数值模拟,得到消力池内详细的水力学特征参数,如池内水面线变化﹑流速分布﹑池内脉动压力等。

3) 数值模拟计算结果表明,消力池内水面线、流速分布、脉动压力等水力学参数的变化规律与物理模型试验基本一致,两者基本吻合。池内水面线两者误差在13%以内,消力池内流速两者误差在17%以内。消力池底板脉动压力均为正值,无负压出现。

4) 数值模拟计算结果弥补试验数据数量不足,有效验证了物理模型试验结果的准确性,能够为工程的设计及计算提供参考。

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