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煤层气井动液面测算误差分析及新型考克设计

2018-12-13陈旭岗卫强强

中国煤层气 2018年5期
关键词:压力表液面音标

陈旭岗 卫强强

(山西西山蓝焰煤层气有限公司,山西 030200)

排采是煤层气生产中的重要一环,在各项排采参数中,井底流压不但能反映气井的运行状况,而且也是指导制定排采制度的重要参数。井下压力计可以准确便捷地得到流压数据,但成本较高,不具备大批装备的条件。因此在实际生产中,常用套压与动液面来估算流压。前者可以通过井口压力表轻易且准确地读取,后者需用仪器测得。因此,准确的动液面数据对指导煤层气排采有重要意义。

测算动液面的方法主要有:示功图法、接箍法、声速法和音标法。示功图法较复杂,不宜在基层班组大面积推广,而且误差也较大。另外三种是在回声测试仪测得液面曲线后,三种不同的解释方法。前人对测算原理和方法多有介绍。接箍法要求单根油管长度接近,实际生产中很难满足,声速法是首先通过大量生产经验得到了若干种温压条件下,声音在环空传播的速度,然后将经验值加以推广应用。但井内的状况较复杂,经验值不一定适用,不同区块间的差别更大,推广价值不高。音标法是通过特定深度的回音标标定声速,误差可控,应用较为广泛。

煤层气井动液面测算方法借鉴了油田的生产经验,前人对误差来源也进行了分析,但着眼于煤层气生产特殊性的研究较少,未能充分挖掘各项生产数据,无法满足精细化排采的要求。另一方面,在现有的工艺流程和测试方法的条件下,测液面作业效率较低,大量或频繁更新动液面数据时,班组的作业强度较大。

1 测算动液面误差来源分析及解决方案

结合现场作业经验及煤层气井的生产特点,分析认为动液面测算误差主要有以下几种来源。

1.1 井口自激波影响

动液面曲线是通过声波记录的,光杆和采油树之间,油管和油杆之间强烈的摩擦碰撞,以及信号线的摆动等因素,均会形成自激波。不但使得无法辨认曲线上井口波的起点,造成较大的误差,而且所产生的干扰波也会使曲线杂乱,无法解释。

解决方案:做好抽油机的维护保养,及时解决存在的磕碰振动问题,保持抽油机运行状况良好;若由于井身等原因,导致振动无法消除,可在测试时暂时停抽,消除自激波产生的条件。

1.2 回音标位置过浅

从测试原理中可以看到,音标法是用声波在井口到音标间的传播速度,来代替其在整个井筒中的传播速度。而声波在井内不同温度和压力条件下的传播速度不一样,当音标与液面间距离过大时,误差也会增大。下泵时静液面较高,通常将音标放在第十个油管上。而之后的调整泵挂和修井作业中,大都沿用这一做法,使得随着排采的进行,液面下降,与音标的距离越来越大,测试误差也就越来越大。而当音标离井口近,而液面较低时,还会出现音标波多次反射的情况,给解释曲线造成极大的困扰。

解决方案:根据井身实际情况,在避开射孔段的前提下,建议每隔一定距离下入一个音标,保证音标与液面距离不会过大。在某双音标试验井中,音标1和音标2深度分别为202.7m和447.8m,实际液面深度634.6m。根据音标1计算液面深度为641.4m,误差6.8m,根据音标2计算液面深度为635.7m,误差1.1 m。提高了测试精度。

1.3 解释方法不一

不同人对液面曲线的解释时,存在着个性化的解释习惯。音标波和液面波的时间点应该选择开始转折点,极值起点,极值中点,极值终点,还是转折结束点?井口波应不应该选,应该怎么选……这些不同的习惯在解释同一条曲线时,会产生不小的误差,而在计算液面变化值时,误差更大。

解决方案:部门内部统一解释方法,确保相对值准确。音标波和液面波选择开始转折点,当井口波为斜线转直线时,选择拐点为井口波,当井口波不规则时,不选择井口波。

1.4 上组煤对液面的干扰

合层排采在煤层气生产中很常见,不但给排采控制带来很大困难,也加大了动液面数据的误差。当排采进行一段时间后,液面会降至上组煤和下组煤之间,使得上组煤裸露。首先,裸露出的上组煤射孔孔眼造成了环空空间的变化,会引起声波的波动;其次,上组煤很有可能仍在产气,则孔眼附近小范围压力的变化,会形成干扰波;第三,井下窥视时发现部分裸露煤层有渗水甚至流水的情况,这样也会形成假液面波。

解决方案:当某井泵挂位置较大,泵效正常,产水量正常,而动液面解释结果却位于上组煤附近时,则判定为假液面波,应继续往下寻找真实的液面波。

1.5 泡沫段的影响

部分高产井由于气体运移速度快,导致油套环空液体密度减小,产生密度极小的泡沫状段塞。声波在泡沫段衰减严重,无法再继续往下传播,形成假液面波。这一现象在传统油气井和煤层气井生产中都得到了证实。假液面波距真实液面距离不一,给液面解释工作带来极大干扰。

解决方案:泡沫段是动液面测算中的难点,长期以来只能根据井产水情况和示功图进行定性地判断。若产水量低,功图显示供液不足,应考虑液面较低,曲线中的液面波是泡沫段形成的假液面。陈超等根据关闭阀门后,套压不再上升时,测得的液面为不含泡沫段的真实液面值的原理,通过套压-时间-动液面之间的关系,定量地得出了适用于高气油比的吐哈油田的动液面计算公式,并进行了工程验证,为解决泡沫段对动液面的影响提供了新思路。

2 对传统考克的设计改进

在现有的井场设备条件下,测动液面操作工序较多,测试井数较少时,劳动强度不大。但生产工区一般要求每月更新所有井液面数据,需重点观测井测试频率更高,极大地增加了劳动强度。现有的繁琐工序主要体现在装卸考克、压力表,并缠生料带上。

通过保留原考克在安全和功能上的要求,结合测液面操作中的具体问题,重新设计便于操作的新型考克(如图1所示)。

1—考克三通主体;2—压力表部分;3—堵头图1 新型考克三视图

它的结构主要有以下三部分组成:①三通。采用一公两母三个接扣,公扣连接井口,沟通环空,上方母扣连接压力表,外侧母扣连接堵头,测试液面时连接信号发射枪,减少声波入井前的反射次数,降低能量损耗;②压力表部分。保留原考克显示套压、锥形阀泄压和旋塞检查压力表好坏的功能;③堵头。位于三通外侧,包含圆形和菱形两部分,同时满足管钳和扳手的使用要求。

测试时,将原操作中的卸装压力表考克,简化为卸装丝堵,缩短作业时间,降低劳动强度。在需大范围或跟踪测液面时,可大大提高作业效率。在生产现场的对比试验中,使用新型考克缩短了28.6%的作业时间。

3 结论

(1)动液面的指导煤层气井排采的重要参数,准确的液面数据对排采有重大意义。另外,明确了测算误差来源,可以使技术人员正确看待解释结果,摆脱对其的盲目依赖,避免据此制定错误的排采制度。

(2)煤层气井动液面测算误差来源主要有自激波的干扰,回音标过浅,解释方法不一,上组煤的干扰和泡沫段的影响等五个方面。

(3)通过做好气井维护或暂时停抽,消除自激波产生的根源;改变回音标放在第十根油管的沉疴宿疾,根据实际情况灵活调整位置,而且可下入多个音标;统一解释方法,避免因人为因素产生的误差;结合上组煤深度数据、泵效和气井产水情况,越过上组煤煤层段的干扰,往下寻找真实的液面波。泡沫段对液面数据影响较大,生产中可结合示功图和产水情况进行定性判断有无,也可根据套压-时间-液面之间的关系,定量计算。

(4)新型考克在保留原考克安全和功能方面要求的基础上,大大提高了测液面作业的效率,有较大的推广价值。

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