APP下载

地质监督对在靖某井水平段井眼轨迹调整中的应用

2018-12-05李绍董刘年超苟爱民韩宝财

石油工业技术监督 2018年10期
关键词:钻遇含气砂体

李绍董,刘年超,苟爱民,韩宝财

中国石油川庆钻探工程有限公司长庆石油工程监督公司乌审旗监督部录井专业组 (陕西 榆林 718500)

某井是长庆油田采气一厂部署在鄂尔多斯盆地伊陕斜坡的一口开发水平井,气田一级风险井,位于陕西省榆林市榆阳区补浪河乡点石村。目的层段为石盒子组盒8下段,设计井深4 680 m,水平段长1 500 m。石盒子组上部为暗棕色泥岩夹浅灰、灰白色砂岩,中部为暗棕色、浅灰色泥岩与灰绿、灰色砂岩互层,下部属半氧化环境下的内陆河流相沉积[1]。按岩性组合自上而下分为4个沉积正旋回:盒5段~盒8段[1],每个旋回一般都是由总厚度5~35 m的1~3个砂层,其上封盖20~60 m左右的泥质岩组成。盒7、盒8砂岩发育,厚度大、泥岩薄,砂岩以浅灰、灰绿色长石、岩屑质石英砂岩居多,中、粗粒、不等粒为主,自上而下由细变粗,由北至南变细,厚度140~160 m。

该井于2017年4月24日开钻,钻至井深3 250.00 m,井斜89°,方位187°中完。5月21日三开水平段钻进,钻至3 571 m发现灰色泥岩,找不到砂岩储层。根据施工井邻井资料对比分析判断[2],调整井斜为87°~88.5°,向下调整垂深可钻邻井某井(23#砂体)与G02-11井(32#、33#、34#砂体)连通的气层里。实施后遇到良好储层,完成水平段1 500 m进尺。

1 监督计划

1.1 监督方式

1)根据甲方勘探部要求,采取巡井、驻井监督方式,重点工序开工、二开、打开油气层验收由产建项目组会同监督检查验收[3-4]。油气层验收驻井监督,对各工序验收发现问题销项关闭,并收回整改回执单,负责施工全过程录井质量监督,按工序负责收集验收资料,按照油气显示钻时,伽马、全烃值核查岩屑,检验对应关系。

2)每日同施工队伍信息交流与沟通,及时掌握录井施工进度和生产动态,监督录井队配合做好关键工序的检查验收和旁站监督工作。

2.2 监督难点

1)由于本井设计水平段1 500 m,储层发育厚度无法明确,导致准确入窗、水平段轨迹稳定难度增大。

2)全程使用PDC钻头钻进,造成岩屑细碎,不好清洗,岩性辨识困难。

3)苏里格区域石盒子组为辫状河沉积体系,砂体呈近南北向展布,水平段如果平行河道走向,砂体存在局部突变的可能,保证实钻过程中砂体和储层钻遇率是本井钻探成功与否的关键。

2.3 监督措施

把握3个阶段的关键监督环节:①钻前准备工作是否到位;②入窗前地质导向是否准确;③水平段跟踪是否及时准确。监督指导现场做好信息汇报工作,信息汇报是及时掌握现场情况的有效方法[5-6]。

3 过程监督

3.1 邻井对比分析

通过已施工靖62-35井和G02-11井所钻的目的层构造表现、沉积发育以及周围邻井进行分析论证后可以发现:施工井所在区域目的层较发育且厚度相对较稳定,横向上延续较好,纵向上连续分布,目的层(石盒子组盒8段下2小层)为纯气藏,有效储层较为发育,且纵、横向展布稳定,水平井施工风险较小,适合水平井施工(图1)。

图1 靖62-35井、G02-11井气藏剖面图

3.2 着陆实施措施

钻至井深3 161.68 m(垂深2 973.73 m,海拔-1 771.34 m)本井目的层顶,与邻井G02-11井26#标志层顶井深2 980.80 m(垂深2 979.99 m,海拔-1 781.41 m)相对比浅10.07 m,与预测相对比浅4.67 m;钻至井深3 179.00 m见良好气测显示,岩性为灰白色含气中砂岩,现场监督向甲方建议落靶,由于本井进入目的层比邻井G02-11井提前10.07 m,甲方采纳建议,通知井斜控制84°;钻至井深3 226.00 m岩性为灰白色含气中砂岩,钻至井深3 250.00 m,预测井底井斜89.0°,预测井底垂深2 983.40 m,岩性为灰白色含气中砂岩,含气显示好,决定中完(图2)。

图2 靖59-38H2井垂深对比图

3.3 水平段钻进作业

1)2017年5月20日井斜以89°~90°水平段钻进,钻至井深3 571.00 m(垂深2 990.14 m,海拔-1 790.12 m),伽玛值明显变大,气测值降低,岩性为灰色泥岩、浅灰色泥质粉砂岩,现场通过跟踪实钻轨迹结合邻井资料对比分析认为钻穿28#砂体,进入下部泥岩。现场分析:监督建议调整井斜为87°~88.5°,向下调整垂深即可钻回储集层里,沟通后,下达指令将井斜调整为87°~88°向下探层。

2)钻至井深3 767.00 m(垂深2 996.05 m,海拔-1 795.67 m),伽玛值变小,全烃值无明显变化,岩性为浅灰色细砂岩,岩屑物性较差,泥质胶结。现场分析对比:认为实钻井底已经钻进相对于下部29#砂体,沟通后,继续保持井斜87°~88.5°,向下探层。

3)钻至井深4 062.00 m(垂深3 009.33 m,海拔-1 815.93 m),伽玛值变小,全烃值明显升高,灰白色含气中砂岩、浅灰色含气细砂岩。现场分析对比:认为实钻井底已经钻进相对于靖62-35井(23#砂体)与G02-11井(32#、33#、34#砂体)连通的气层里,调整井斜为90°向前钻进,钻至井深4 686.00 m(垂深3 022.17 m,海拔-1 820.78 m)时,达到设计要求,本井完钻(图3)。

图3 靖59-38H2井录井综合导向图(GR/ROP GAS/C1)

4 原因分析及处理措施

4.1 原因分析

目前该区主要产层是二叠系石盒子组盒8段,属于分流河道沉积相,河道的频繁迁移形成了大量分散的单砂体,储层物性变化大,非均质性明显[3-4]。目的层岩性存在局部突变,主要为辫状河沉积体系,沉积微相主要为心滩、河漫、河床充填和废弃河道,局部砂体会存在相变,造成储层不连续或含气显示变差。

1)砂体展布规律需要重新认识。从已实施井水平段地层钻遇情况来看,无论是富集区还是局部有利砂带,多口井不同程度钻遇河道间,水平段出现岩性相变,说明富集区砂体并非整体连片稳定,而是由多条河道砂体叠置而成,且砂体展布具有严格的方向性,即沿河道方向砂体展布稳定,反之则处于河道间,砂岩尖灭[5-6]。因此,邻井砂体厚度大并不代表本井砂层厚度一定就大。该区块河道规模小,砂体空间展布复杂,对砂体展布规律的深刻认识直接关系到水平井成功率和实施效果。

2)砂体构造特征需要重新认识。钻遇纵向多个叠置砂体,在水平段构造趋势圈定的范围内出现砂岩相变,而在构造趋势之外却重新钻遇砂层,这就对砂体构造的真实性产生了疑问。通过典型井分析认为,目前所预测的砂体顶底构造现在看来可能不属于同一砂体顶底面,而是人为的将多个砂体顶底海拔趋势线连成一个整体,而正确认识砂体构造对于合理制定地质导向思路至关重要,因此砂体构造特征需要重新认识。

4.2 处理措施

在水平井施工过程中,根据钻时、岩性及气测全烃值、伽玛值与定向等相关数据及时作出判断调整轨迹。钻遇泥岩或无显示砂岩时应及时汇报,加强实钻数据分析和邻井地层对比分析,以便及时制定轨迹调整方案。

5 监督效果

1)通过开工、二开、开气层验收巡井监督,水平段住井监督现场对钻时、气测、伽马值、岩性分析对比地层,层位与技术人员探讨,项目组沟通达到预期目的,起到协调纠正、培训帮促、保证现场录井质量作用。

2)本井监督过程中,驻井监督发现问题并及时有效地进行处理。避免了水平段钻遇储层少的录井工程质量事故。确保现场施工的顺利进行,缩短了建井施工近两周时间,达到了“双赢”的效果。

猜你喜欢

钻遇含气砂体
曲流河复合点坝砂体构型表征及流体运移机理
CSAMT法在柴北缘砂岩型铀矿勘查砂体探测中的应用
SDX能源公司在非洲摩洛哥Sebou区块获得天然气发现
井震结合砂体识别与含气评价技术在致密气井挖潜中的应用
准噶尔盆地滴西地区特殊地层录井识别特征
渤海湾盆地Q油田明化镇组复合砂体内部结构表征
煤层气含气饱和度与解吸压力对排采影响分析
提高水平井油层钻遇率研究与实践
打开“致密油” 握有“金钥匙”
不同厚度致密砂岩含气储层AVO响应特征分析