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基于CKA数控车床的冷却系统改造

2018-11-12姜元志匡军郑孟昆

山东工业技术 2018年19期
关键词:冷却系统实训

姜元志 匡军 郑孟昆

摘 要:本文针对数控车实训中机床冷却系统故障频发的突出问题,查找了原因,提出针对性的改造方案。因原冷却系统设计上的缺陷,操作人员无法目测其实时工作状况,冷却液中的杂质沉淀物难以清除,保养和检修操作困难,致使机床电气故障、部件失效等现象频频发生。实施本改造方案后,效果良好,保证了实训教学的有效进行。

关键词:实训;数控车;冷却系统

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.19.035

0 前言

数控机床已经在我国机械加工领域得到广泛应用,各高校也加强了数控实训教学,但在实训过程中不可避免地会出现设备故障,就需要对其进行检修,必要时进行设备改造。在数控车实训过程中,机床冷却系统的故障尤为突出。学者们也进行了相关研究,孙芳等[1]对冷却液的输出方式进行了改造,有利于保证零件内孔的精度和表面粗糙度,提高刀具使用寿命;马朝阳等[2]设计了数控车高压冷却系统,可有效解决加工过程中的缠屑现象;何荣开[3]研究了冷却水箱设计对数控车床总体布局的影响。本文就我校数控车床冷却系统存在的问题,提出了切实有效的改造方案,实践应用取得了良好的效果。

1 原有冷却系统存在的弊端

图1为我校实训中心CKA6136数控车床原冷却系统布置状态。水泵(1)悬挂在车床右床腿(4)的内壁上,冷却液经波形软管(3)输送至喷嘴,最终通过废料承接盘(5)一侧的栅孔流回右床腿冷却液储积腔中;右床腿的窗口外侧以橡胶垫圈和盖板,用螺钉固定。

冷却系统如此布置的弊端主要表现在以下几个方面:因水泵置于机床内部,操作人员无法目测其实时工作状况(包括无法观测冷却液面的高度);因窗口尺寸狭小,造成保养和检修操作困难;冷却液中的杂质沉淀物难以清除;电气元件因长期置于潮湿环境,极易引起电气故障;因频繁拆装外侧盖板,橡胶垫圈破损,造成冷却液溅出,污染地面。在实际使用中,机床电气故障、部件锈蚀乃至失效等现象频频发生,水泵等部件的使用寿命大为缩短,影响教学过程的顺畅进行。

2 改造后的冷却系统布置

针对以上冷却系统的弊端,在查明故障原因后,提出改造思路:设计一个机外装置,将水泵由机体内移到机体外;设计隔板或过滤装置,有效地实施水渣分离;改造后装置部件应可拆卸、整体可移动、电气部件外露、不污染地面;使用、保养和维修便利。

图2为改造后的冷却系统图示,图3为其局部剖图示。顶端敞口的储存外壳(7)底部装有滚轮,整个装置可移动;置于储存外壳内部的滤清盒(12)也是顶端敞口;水泵用螺栓(6)固定在顶板(10)上,顶板则扣放在滤清盒上方;将废料承接盘原有排水栅孔填堵,在其外端角部钻孔,同时在下方焊接回流排水管(8),冷却液经废料承接盘回流到滤清盒中,循环使用。

以上方案满足了机床使用要求,达到了设备改造目的。冷却系统主要部件,如水泵等都布置在机床外部,便于随时观测其运行情况;电气部件摆脱了原先潮湿的工作环境;推拉手柄(11)可以很方便地移动整个装置;在滤清盒与水泵相邻的一侧设计过滤孔,可以有效阻挡回流冷却液中的大颗粒杂质进入水泵工作区域;在必要的时候,滤清盒可以整体取出,以便清理沉积的杂质;顶板的四围设计折边结构,利于顶板定位,保证水泵工作的稳定性,同时可防止冷却液溅出;顶板上设计手柄(9),可以方便地将顶板连同水泵取出,便于水泵的检查、保养和维修。

3 總结

本文针对我校学生数控车实训过程中,机床冷却系统故障频发、检测维修不便的现状,分析了故障发生的主要原因,明确了改造目标,制订了改造方案,实施效果良好,保证了数控车实训教学工作的有效进行。

参考文献:

[1]孙芳,王瑰丽,康霞.关于简易数控车床床身及冷却液输出方式的改造[J].科技与创新,2015(14):73-74

[2]马朝阳,文怀兴,胡传波.基于XKC数控车床的高压冷却系统的设计[J].组合机床与自动化加工技术,2017(04):157-160

[3]何荣开.冷却水箱设计对数控车床总体布局的影响[J].制造技术与机床,1999(09):15-16

作者简介:姜元志(1969-),男,山东莱阳人,硕士研究生,工程师,研究方向:机械制造与设计。

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