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关于电厂发电机转子大轴接地铜刷打火、振动问题的探究

2018-11-09李鹏

科学与技术 2018年2期
关键词:轴瓦发电机电厂

李鹏

摘要:电厂发电机转子大轴接地铜刷用于消除轴电压,把主轴上的电荷泄走,防止转子产生轴电流破坏油膜从而破坏轴瓦,导致发电机及汽轮机的损坏。现阶段多个电厂投产以来,接地铜刷运行中经常打火,严重威胁机组的稳定运行。经过现场多次分析、论证、参考有关资料,造成接地铜刷打火、大轴磨损的根本原因在于铜刷压力不稳,铜刷与大轴接触面积小,硬度大。使用接地铜编织带可增大接触面积,降低接触电阻。

关键词:接地;发电机;铜编织带;电荷;轴电压;油膜;恒力压簧;铜刷

引言

近年来机组装机容量越来越大,设备更新换代速度快,随之而来的就是新设计成果需要在实践中改进。发电机转子大轴接地铜刷用于消除轴电压,把主轴上的电荷泄走(防止油膜击穿,烧坏轴瓦),供转子一点接地保护和测量转子绕组对地电压;接地铜刷能否稳定运行直接影响到机组的安全稳定运行、关系到设备安全、牵涉到电网的运行稳定。

1 现状调查

发电机定子铁心组合缝、定子硅钢片接缝、定子与转子空气间隙不均匀等,会造成发电机的磁路往往不对称,发电机主轴在这种不对称的磁场中旋转,会在其两端产生交流电压叫轴电压。现阶段多个电厂投产以来,接地铜刷运行中经常打火,成为火灾隐患;接地铜刷固定不够牢固,无法保持恒定的压力,容易振动,严重影响了机组的安全运行。经过对多个电厂的发电机轴电压现场测量,交流在2.0V至9.0V之间,直流电压在0.8V至2.5V之间;现场调查发现,发电机转子大轴接地铜刷与大轴接触面上经常磨出一道浅浅的凹沟。特别是在机组启机冲转时,发电机转子大轴接地铜刷都会影响轴振。

2 解决接地铜刷问题的目标

将接地铜刷打火、振动问题消除,降低轴低压;保证设备安全稳定运行。

3 接地铜刷振动、打火的原因分析

经过对多个电厂,多次的分析、论证、参考相关资料,发电机转子接地铜刷打火的原因,在于轴瓦密封不好,一直往外甩油,对接触面造成污染,发电机转子接地铜刷与大轴之间的接触电阻较大,电流经过时会产生热量,点燃了大轴表面的油污,造成了打火現象。发电机转子接地铜刷是安放在刷握里,刷握经过手柄固定在轴瓦的凸起上。随着大轴的振动,铜刷容易倾斜,所有的压力将集中在一个点上,发电机转子大轴接地铜刷与大轴接触面上磨出的一道浅浅的凹沟,造成大轴光滑度不够。调整后的铜刷无法适应这条凹沟,就在刷握里窜动;铜刷是靠一个普通的弹簧压紧在大轴上的(无法像恒压弹簧一样保持同样的压力),当发电机转子接地铜刷磨短时,接触压力将变小,无法保证良好的结合面。

例如:电厂一台机组来说,每个月发电机需要更换一次接地铜刷,每次更换两组(4个),每个铜刷300元。每年可以节约1.44万元。 整改成接地铜编织带,造价低,维护方便,而对发电机安全稳定运行、对电网的稳定运行起到可靠的保证,这个价值很难用金钱来衡量的!

4 解决方案

经过以上分析,可以得出结论,造成发电机转子接地铜刷打火、大轴磨损的根本原因在于铜刷压力不稳,铜刷与大轴接触面积小,硬度大。解决此问题可以采用恒压弹簧的刷握或者更换为接地铜编织带,使用恒压弹簧的方案在安装过程中困难较大,使用接地铜编织带只需将加工一个铜编织带的固定支架即可。使用接地铜编织带可增大接触面积,降低接触电阻,而使用恒压弹簧的话,铜刷与大轴接触面积仍为现有的接触面积,对于降低接地电阻帮助不大;故使用接地铜编织带的方案比较方便。

检验效果

经过现场对多家电厂改进观察后,未见打火现象。对发电机大轴轴电压进行测量,交流电压在2.0V至4.1V之间,直流电压在0.1V至0.3V之间。机组启动冲转时未发生轴振过大的现象。

5 结论

经过现场多家、多台次发电机实践检验,本方案是具有可行性,仅供参考。

参考文献

[1]QFSN-660-2型汽轮发电机产品说明书

[2]能源部司局文件电发[1990]14号附件一:发电机反事故技术措施补充规定

[3]DL408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

[4]发电机轴电压的产生和处理,刘明慧,衣林,钟后鸿译《IEEE transactions on energy conversion》,Vol3,NO.2,june1988

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