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660 MW机组汽动给水泵异常振动的分析与处理

2018-10-15马思聪薄鼎彪蔡文方

浙江电力 2018年9期
关键词:基频给水泵联轴器

马思聪,薄鼎彪,蔡文方

(1.杭州意能电力技术有限公司,杭州 310014;2.华能国际电力股份有限公司长兴发电厂,浙江 长兴 313105;3.国网浙江省电力有限公司电力科学研究院,杭州 310014)

0 引言

汽动给水泵是汽轮发电机组的重要辅助设备之一,随着火电厂对节能降耗[1]要求的不断提高,汽动给水泵在降低厂用电率[2-3]方面起着重要的作用。目前已有部分机组仅配置单台汽动给水泵,这对汽动给水泵的运行和性能也提出了更高的要求。汽动给水泵结构复杂,与电动给水泵相比,在启动、维护方面的工作量大大增加。特别是汽动给水泵的异常振动会影响电厂的正常运行,同时也影响机组带负荷能力。

本文介绍了某发电厂2台汽动给水泵的振动故障现象,经过振动测试分析与诊断,采取现场动平衡加重[4-5]、更换振动探头前置器[6-7]、检修联轴器等处理措施,消除了异常振动现象,可为同类型设备的运行维护提供参考。

1 设备简介

某发电厂2台660 MW机组各配备1台汽动给水泵,其汽轮机均选用杭州汽轮机厂生产的WK63/71型单缸、纯冷凝、双分流、反动式汽轮机,额定进汽参数为1.145 MPa,399.7℃,额定转速4 808 r/min,最大连续功率28 MW。给水泵为上海SPEM生产的95CHTA-6型卧式泵,出口压力33.206 MPa,额定流量1 806 t/h,汽轮机及给水泵分别由2个滑动轴承支撑,轴系示意图见图1。汽轮机前后轴承、给水泵前后轴承分别为1号、2号、3号、4号轴承。

2 汽动给水泵A振动故障分析与处理

2.1 振动故障现象

图1 汽动给水泵轴系示意

汽动给水泵A自机组2014年基建投产以来,一直存在3号轴承振动偏大的现象,最大振动值为50 μm,其他3个轴承振动值均在20 μm以下。2015年2月27日,在机组清洗润滑油滤网后的启动过程中,3号轴承振动相比之前有所增大,最大振动值为70 μm,接近报警值80 μm,其他3个轴承振动值基本保持不变,数据见表1。

表1 3号轴承振动数据

对3号轴承进行了轴瓦翻瓦检修和联轴器中心对中调整。检修后再次启动,3号轴承振动值与检修前基本一致。对3号轴承瓦振与基础进行振动测试,结果表明基础振动均在8 μm左右,3号轴承各方向瓦振均在10 μm左右。

2.2 振动分析与处理过程

3号轴承的振动趋势与振动频谱分析表明,振动以基频分量为主,振动随转速的升高而增大,跟随性较好,且相位比较稳定,符合质量不平衡的特征。详细数据见表2。

表2 3号轴承在不同转速下的振动数据

之前的检修中已对3号轴承和联轴器中心进行检查和调整,可排除联轴器不对中[8-10]、轴承紧力不足[11]、支撑刚度不足[12-13]的可能性,所以采取现场动平衡加重措施来减小振动。

通过计算,在联轴器上加重103 g的平衡块。加重后的启动过程中,3号轴承在转速4 660 r/min时振动值为30 μm,振动明显减小,汽动给水泵A可长期安全运行。详细数据见表3。

表3 3号轴承加重后振动数据

3 汽动给水泵B振动故障分析与处理

3.1 振动故障现象

汽动给水泵B自2016年8月开机启动以来,在转速4 660 r/min时,除1号轴承振动较小以外,其他3个轴承振动都比较大,2号、4号轴承振动值达90 μm,3号轴承振动值为75 μm。详细数据见表4。

表4 各转速下轴承的振动数据

3.2 振动分析

对振动进行频谱分析,3号轴承振动以基频分量为主,2号、4号轴承振动基频分量较小,其他频谱分量占大部分。对2号、3号、4号轴承瓦振和基础进行振动测试,结果表明振动值均在10 μm以下。4号、3号轴承振动频谱见图2、图3,2号轴承的频谱图与4号轴承基本一致,不重复列举。

图2 4号轴承振动频谱1

图3 3号轴承振动频谱1

由表4、图2可知,2号、4号轴承的振动随转速升高变化不大,频谱图中的基频分量所占比例非常小,其他频率分量占的比例较大,尤其是50 Hz分量最大,50 Hz的频率低于工作转速3 746 r/min的工作频率(62.4 Hz),但与轴承油膜涡动[14]的振动故障特征不符,同时含有100 Hz和150 Hz的高倍频分量。由此判断2号、4号轴承振动信号非真实振动信号,可能存在信号干扰。对2号、4号轴承的振动测量传感器前置器进行更换后,振动频谱中的50 Hz分量和高倍频分量得以消除,见图4。

由表4、图3可知,2号、3号轴承振动值随转速上升而增大,变化量以基频分量为主,联轴器两侧的2号、3号轴承在X方向和Y方向的同向、反向振动值基本相当,且相位差接近180°。由此判断2号、3号轴承之间的联轴器可能不对中,计划在检修时对联轴器进行检查。

图4 4号轴承振动频谱2

3.3 处理过程

2017年1月进行检修,发现联轴器上有2处明显问题:

(1)联轴器上的连接键比正常的连接键高度低250 μm,造成连接间隙过大。

(2)联轴器对中情况不佳,与正常状态偏差250 μm。

更换联轴器连接键,重新对中。2017年2月启动后,转速变化过程中振动平稳,当转速达到4 086 r/min时,3号轴承振动值为21 μm(见图5),汽动给水泵B可长期安全运行。

图5 3号轴承振动频谱2

4 结论

通过对某发电厂660 MW机组的2台汽动给水泵振动超标情况进行分析诊断,将振动状态调整至优秀范围之内,确保了设备的安全运行。结论如下:

(1)汽动给水泵运行中的异常振动主要是由转子质量不平衡、信号干扰、联轴器安装误差引起的。

(2)采取现场动平衡加重、更换振动传感器前置器、更换联轴器连接键和重新对中等处理措施,可有效降低汽动给水泵的异常振动,提高汽动给水泵的运行可靠性。

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