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300 MW级燃煤电站锅炉烟气低温脱硝及脱汞试验研究

2018-09-11

上海电力大学学报 2018年4期
关键词:除尘器吸附剂烟气

周 洋

(宝山钢铁股份有限公司, 上海 200941)

近年来,我国对燃煤电站锅炉大气污染物排放限值的标准[1-2]修订日趋严苛,火电企业开始了新一轮环保升级改造。城市钢铁企业自备电厂不仅要严格执行新的标准,更要在环保升级改造工艺路线的选择方面进行有效的探索。本文基于宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢”)大气污染特征及综合治理技术的系统研究子课题,利用宝钢自备电厂3#燃煤锅炉开展低温烟气脱硝技术的试验研究,同时了解了燃煤机组的汞排放现状,为今后烟气脱硝技术方案的比选,以及烟气除汞工艺路径的探索提供借鉴。

1 燃煤电站锅炉烟气NOx及汞排放技术

目前,各国对燃烧设备的氮氧化物(NOx)污染物排放控制主要有低氮燃烧技术和尾部烟气脱硝技术两种。采用低氮燃烧技术,一般可以使NOx的生成量降低 20%~60%[3]。 尾部烟气脱硝技术与NO的氧化还原和吸附的特性有关,常用的方法包括选择性催化还原(Selected Catalytic Reduction,SCR)和选择性非催化还原法。其中,SCR技术通过使用适当的催化剂,让上述反应可以在200~450 ℃的温度范围内有效进行。在反应过程中,排放气体中的NOx和注入的NH3以1∶1的物质的量之比进行反应,可以达到80%~90%的脱硝率[4]。目前,燃煤电站中汞排放的控制逐渐成为烟气治理领域新的研究热点,包括烟气中汞的形态分布和迁移特性、汞的单相和多相反应机理、汞形态的测试和减排技术等[5-6]。

2 低温烟气脱硝和脱汞试验研究

2.1 试验机组概况

宝钢电厂3#机组锅炉是由日本三菱集团制造的亚临界一次中间再热、强制循环锅炉,四角切圆燃烧。其基本参数如表1所示。锅炉设置2台送风机、3台吸风机以及2台布袋除尘器,主要燃用大同混煤、神府原煤和混煤。

表1 3#燃煤锅炉基本参数

2.2 低温烟气脱硝试验

2.2.1 试验概况

目前,国内电站普遍采用钒钛成型SCR催化剂,工作温度为300~400 ℃,转化效率可达80%以上。但当烟气温度低于300 ℃时,生成的硫酸氢铵会粘附在SCR催化剂表面,降低催化剂的活性。为保证SCR系统正常运行所需的温度,电站一般将其放置于空气预热器和电除尘器之前,此处温度可达370 ℃以上。但空气预热器前烟尘浓度较大,催化剂长期处于高粉尘工况运行,容易受到飞灰的影响,引起催化剂污染、中毒或堵塞,使反应器受到冲刷磨损。若烟温高于限值,也会使催化剂发生烧结,导致催化剂失效。

试验中,选择将低温脱硝催化装置置于电除尘器之后,湿法脱硫系统入口处,从脱硫进口烟道引出3 000 m3/h左右的烟气,接入载有低温催化剂的试验平台上进行试验,完成测试的烟气再通过3#脱硫装置出口烟道上的检修人口挡板门返回系统,所引出的烟气温度已经降低到120~160 ℃,满足低温催化剂的工作温度区间要求。

2.2.2 工况条件

低温脱硝试验分为预备性试验和正式试验,试验工况参照HJ/T 75—2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》中对自动监测验收的要求,试验期间机组负荷维持在85%额定负荷以上且基本稳定,按锅炉常规加仓煤种(即神府煤∶大同煤=3∶2)混合加仓。

2.2.3 试验过程

烟气脱硝试验系统由喷氨系统、反应器、风机、消音器、连接管路及测控系统组成。

(1) 预备性试验 主要对搭建好的试验平台进行热态调试,并进行预喷氨试验。完成脱硝试验主要测点的布置和优化,并同步记录试验期间锅炉工况和反应器进出口的烟气温度、压力、喷氨流量及出口的NOx浓度等参数。

(2) 正式试验 在预备性试验的基础上,保持试验期间锅炉工况稳定。按照预先设定,在基准值的基础上,对喷氨量进行0.5倍、1.5倍、2倍、3倍、4倍、5倍动态调整,并跟踪记录相关试验参数。

2.2.4 结果分析

从3#机组脱硫装置进口烟道引出3 000 m3/h烟气,通入装有低温催化剂的脱硝试验平台进行实际脱硝性能测试。待锅炉工况达到设定工况,流场稳定30 min后,在不通入雾化氨水的情况下记录烟气中NOx的浓度和烟气流量,以此作为基准值。估算烟气中NOx的摩尔量,针对3种不同摩尔比的氨水和NOx开展喷氨脱硝测试,记录催化剂尾端烟气NOx的监测浓度。图1为脱硝效率和催化剂进口烟气温度随氨氮比变化的情况。

图1 不同氨氮比时的脱硝效率和催化剂进口烟气温度

由图1可以看出,脱硝效率由高到低的变化趋势与进口烟气温度完全一致。当氨氮比为1时,脱硝效率最高,达到了66%。随着氨氮比的增加,喷入氨水流量增大,催化剂进口烟气的温度降低,脱硝效率也相应降低。因所用的还原剂是质量分数为25%的氨水,喷入氨水时大量的水分在管道中汽化,吸收了较多热量,从而降低了烟气的温度,催化剂的活性随着温度的降低而降低。

2.3 汞排放和吸附剂喷射试验

2.3.1 试验概况

试验分为两个部分:一是背景工况下的汞排放基准值测定;二是喷射吸附剂情况下的汞排放测试。其试验工况如表2所示。

2.3.2 背景工况测试

参照HJ/T 75—2007的比对验收工况要求,汞吸附背景工况测试是以3#发电锅炉最常用的混合加仓方式进行,即燃用神府煤∶大同煤=3∶2,85%额定负荷以上、不喷射吸附剂。背景工况下,烟气中各形态汞的浓度(标准状态下)如表3所示。

表2 汞排放试验工况

表3 背景工况下烟气中汞的形态分布

在背景工况下,除尘器、脱硫塔以及两者协同对烟气中汞的脱除效果如表4所示。

表4 除尘器和脱硫塔对汞的脱除效率 %

由表4可以看出,除尘器和脱硫塔对Hg(0)的脱除效率都不高,分别为7.01%和-3.99%。其中,脱硫塔中喷入脱硫剂浆液时会带入微量的汞,这是元素汞脱除效率为负值的原因。除尘器对Hg(p)有明显的脱除效果,脱除效率达到了68.98%,脱硫塔对Hg(p)也有一定的脱除效果,脱除效率为30.85%。

2.3.3 汞吸附剂喷射试验

选择除尘器上游、空气预热器的下游作为吸附剂喷射位置。现场吸附剂喷射系统由压缩空气、吸附剂加料系统、输送均流分配器、喷管等组成。吸附剂由压缩空气携带进入均流分配器,经过分配后进入喷管中,随同锅炉尾部空气预热器的气流进入除尘器。

2.3.4 结果分析

汞吸附剂采用上海电力学院开发的改性活性炭吸附剂,在实验室模拟工况下脱汞效率可以达到90%以上。根据C/Hg比来确定喷射量,分别按基础当量、2倍当量和3倍当量喷射汞吸附剂。喷射后,除尘器出口和脱硫塔出口烟气中的汞浓度(标准状态下)分别如表5和表6所示。

表5 喷射汞吸附剂后除尘器出口烟气中汞的分布 (μg·m-3)

表6 喷射汞吸附剂后脱硫出口烟气中汞的分布 (μg·m-3)

将表5和表6与背景工况下烟气中的汞浓度对比可见,烟气中各种形态的汞浓度均有较大幅度的下降。在喷射汞吸附剂量按设定当量值变化时,计算除尘器出口处烟气中总的脱汞效率,分别为74.8%,85.8%,90.4%,脱硫塔出口处烟气中总的脱汞效率分别为78.7%,87.7%,91.5%。

3 结 论

(1) 低温脱硝试验表明,低温SCR催化剂在反应初期有较为优异的脱硝效果。当氨氮比为1时,脱硝效率最高。当反应器入口烟气温度为108 ℃时,脱硝效率最高为66%。

(2) 在背景工况和喷射汞吸附剂两种条件下进行了试验,喷射汞吸附剂时的脱汞效率远高于不喷射汞吸附剂时的脱汞效率。

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