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除灰EPC总承包工程电气设计

2018-07-10曹惠荣

通信电源技术 2018年4期
关键词:灰斗灰浆飞灰

曹惠荣

(福建龙净环保股份有限公司,福建 龙岩 364000)

1 工程概况

靖远第二发电有限公司位于甘肃省东北方向的白银市平川区境内,距离兰州市东北方向约132 km,西南距离靖远县26 km。厂址东侧及北侧为旱平川工矿区城市规划的建筑街坊,南侧为兰宁公路,西侧为响泉沙河,北侧为起伏的丘陵。靖远电厂一期4×200 MW燃煤机组属于国电靖远发电有限公司,靖远电厂二期、三期工程共装设4×330 MW燃煤机组,属于靖远第二发电有限公司。二期工程(5#、6#机组)于1997年建成投运,三期工程(#7、#8机组)于2006年建成并投运。本次改造范围为电厂二期(5#、6#机组)工程2×330 MW的除灰系统及其相关设施,拆除原水力除灰系统,新增正压气力输送系统。

2 工程设计的要求

本期工程将原有5#、6#机组水力除灰系统改造为正压气力输送系统,将除尘器和省煤器飞灰输送至灰库储存,粗细灰分储,2台炉配一套出力为60 t/h的分选系统。灰库设置干灰散装机和制浆机。干灰通过散装机卸入罐车外运综合利用,多余干灰可通过制浆机制成灰水比1:2的灰浆,通过柱塞泵排至灰场。灰库设置在浓缩区,灰库总容量大于等于3 300 m3。捞渣机溢流水,本期改造过程中采用自然蒸发方式;冷却水采用自循环方式,不再向灰浆池排水。排入灰浆池化学废水及脱硫废水新增耐腐蚀排水泵排至浓缩池,通过中和后,由柱塞泵(1台柱塞泵改造为变频调速)排至厂外。

除灰系统采用正压浓相输灰系统。每台炉为一个独立的除灰单元,设1套气力输送系统,每套系统出力为80 t/h。对于设计煤种,留有约57%的裕量;对于校核煤种,留有50%的裕量。输送空压机、灰斗气化风系统及灰库,均按2台锅炉设置。

除尘器和省煤器每个灰斗下设置一台仓泵,将收集的灰经由进料阀进入仓泵,由压缩空气通过管道将灰输送至灰库储存。灰库中干灰可通过干灰散装机直接装入飞灰罐车。2台炉共设2座Ф12 m钢筋混泥土灰库(每个1 100 m3)、2座脱水仓改造灰库(每个550 m3)、2座原灰库,灰库总容量为3 300 m3。此外,还有1座粗灰库和1座细灰库。2台炉设一套出力为60 t/h的分选系统。同时,在一、二电场除尘器下,仓泵出口的灰管道上设飞灰取样装置。

每台炉设3根灰管,电除尘一电场、省煤器分A/B两侧各设1根粗灰管(共2根粗灰管)(备用1根粗灰管),二、三、四电场设1根细灰管。当一电场故障停运时,二电场A/B两侧可分别切换至一电场两根灰管运行。粗、细灰管经管道切换阀,能进入任何一座灰库。分选系统正常运行时,除尘器及省煤器灰斗的灰输送至原灰库贮存并进行分选;在分选系统不运行时,来自电除尘一电场飞灰可进入原灰库和粗灰库,除尘器细灰输送至细灰库储存。4座灰库可贮存2台炉设计煤种BMCR时,约24.3小时(校核煤种时约23.3小时)的灰量。每座灰库的底部设有3个卸灰口;1个原灰库下设2台制浆系统和1台干灰散装机。另一个原灰库下,设1台干灰散装机和1个分选系统接口,并预留1个干灰卸料口。粗灰库下设2台干灰散装机。细灰库下设2台干灰散装机,预留1个干灰卸料口。为防止污染,干灰散装机处设置负压吸尘。

2台炉输灰用气空压机及后处理设备布置在灰渣泵房内,设有5台48 m3/min、0.7 MPa的螺杆空压机以母管相连,4台运行1备用;5台48 Nm3/min的微热干燥机以母管相连,4台运行,1台备用,为飞灰输送提供压缩空气。输灰用气空压机及后处理设备的出力由承包方进行复核,应不低于技术规范要求。

为保证电除尘器灰斗和灰库内灰的流动性,保证卸灰的通畅和均匀,目前三、四电场已配3台除尘器灰斗气化风机,2台运行,1台备用。将原有3台灰斗气化风机增容改造,以满足两台炉4个电场所有灰斗气化风量的要求,同时每炉各增设1台电加热器,灰斗气化风机及电加热器均布置于灰渣泵房零米。3座灰库设3台灰库气化风机,2台运行,1台备用。灰库气化风机布置于回水泵房内。气化风经电加热器加热至150 ℃,进入气化板和气化槽,并在4座灰库顶部设4台布袋除尘器。同时,增设2台12 Nm3/min、0.7 MPa的螺杆空压机,2台12 Nm3/min、0.7 MPa的干燥器,均为1台运行,1台备用。

灰库下部2.8 m层设装车操作室,操作室内设操作台,并在零米设有汽车通道。

原灰库下各设1套设制浆设备。制浆设备设2台Q=160 m3/h、P=0.65 MPa、N=55 kW 的 380 V 制浆水泵,1台运行,1台备用。制浆设备布置在浓缩池下,将粗灰加水混合成为灰水比约为1:2的灰浆排入回水池。经搅拌机搅拌混合后,用喂料泵输送至柱塞泵,再由柱塞泵通过灰浆管道输送至厂外的胶泥淌灰场。柱塞泵及以后的灰浆输送可利用原有浆液管道输送至胶泥淌灰场。脱硫废水、化学废水新增2台Q=60 m3/h的耐腐蚀泵,从灰浆水池将脱硫废水和化学废水输送至浓缩池作为制浆水源。

为了开拓干灰综合利用的市场,提高粉煤灰综合利用率,满足不同用户对粉煤灰品质的要求,灰库设一套出力60 t/h的粉煤灰分选系统,采用闭路循环分选形式。其中,一座原灰库库底设一台分选系统的气灰混合器,粗灰库顶设一台分选机,细灰库顶设一台旋风收尘器。在细灰库外零米设一台高压离心风机。系统为可连续运行,也可定期运行。

刮板捞渣机排渣,经自卸汽车运送至一期灰场,捞渣机冷却水溢流至灰浆池用作水力除灰。冷渣和排渣过程水的汽化损失和湿渣带走的水量,通过自动补水维持正常水位,补水的同时可用作捞渣机紧急补水口补水。捞渣机驱动链条冲洗水用另一路水。为了实现水位平衡,需要增加高、低液位计,连续料位计及温度计,在水位下降时自动启动紧急补水。恢复原有水位时,需自动停止补水,以维持水位平衡。每台炉设2台立式排污泵,布置在锅炉房零米的排污水池,流量为30 m3/h,压力为0.2 MPa,1台运行,1台备用,且定期将排污水打回捞渣机[1]。

改造后,除灰系统图如图1所示。

3 设计与选型

根据上述工程的要求,控制对象有:5号炉、6号炉共72个仓泵电动阀门;电加热器4台;气化风机6台;出口阀4台;螺杆式空压机7台;微热再生吸附式干燥机7台;立式排污泵4台;脱硫、化学废水泵2台;制浆水泵2台;灰水混合器2台;搅拌机2台,喂料泵2台;布袋除尘器4台;高压离心风机1台;变频调速给料机1台;干灰散装机6台;加湿搅拌机2台;库顶切换阀18台。根据工艺要求列出要控制的对象IO点数,共有开关量输入DI 672个点控制点,输出DO 484个控制点,模拟量输入AI 112个控制点,模拟量输入AO 8个控制点。根据控制点数,选择施耐德QUANTUM PLC[2]。

图1 除灰系统

4 控制系统的硬件与网络选择

硬件。人机界面PC采用研华IPC 610工控机和21寸工业级液晶显示器,监控软件选用Intellution公司的IFIX3.5软件;主站选用Modicon QUANTUM的热备冗余PLC,CPU型号为140CPU67160,相应的编程软件为Unity Pro 2.3;5#炉飞灰输送控制系统、6#炉飞灰输送控制系统、灰库控制系统、气源控制系统应采用远程RIO,使整个气力输灰控制系统分散控制、集中管理,加强了控制系统的安全性和可靠性。

网络。主站与远程RIO分站均采用双缆冗余结构通信。PLC与PC之间通过冗余以太网进行通信,每台PC配置2块以太网网卡,配置2台赫斯曼RS2-5TX/FX交换机,从而实现网络的冗余。一旦A网故障,B网可以零时间实现切换,提高了整个系统的可靠性[3]。

网络拓扑图,如图2所示。

图2 网络拓扑

5 结 论

在靖远第二发电有限公司EPC改造项目中,电气设计至关重要。EPC改造项目的特点是项目大、控制内容多、时间紧等,故设计人员要有一定的经验,选型要准确,控制要符合工艺。事实证明,此项目电气设计采用双机热备、网络冗余的控制系统更加安全、稳定、可靠,操作更简单,且控制灵活、维护少,大大减少了电厂运行人员的工作量,且各阶段运行参数在上位机上方便修改,保证了系统稳定、良好、安全地运行。

[1] 原永涛,蒋学典.火力发电厂气力除灰技术及其应用[M].北京:电力工业出版社,2002.

[2] 魏潇韩.电气设备自动控制系统中PLC控制系统的运用分析[J].山东工业技术,2015,(17):138.

[3] 郭宗仁.可编程序控制器及其通讯网络技术[M].北京:人民邮电出版社,1999.

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