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钻机主轴接头的修复与应用

2018-06-11卢平山

设备管理与维修 2018年5期
关键词:内螺纹锥形减速器

卢平山

(栾川龙宇钼业有限公司,河南洛阳 471500)

1 主轴接头结构

CS165E型潜孔钻机回转减速器通过主轴接头与钻杆连接,使回转减速器带动钻杆转动。主轴接头与回转减速器输出轴连接端为花键配合螺栓,与钻杆连接端为锥形螺纹,主轴接头起连接、过渡、传递扭矩的作用。每节钻杆均通过内、外锥形螺纹逐节连接,将钻进动力传递到钻头。主轴接头结构如图1所示。

图1 主轴接头结构

2 存在问题

因钻机作业中扭矩较大,接卸钻杆动作频繁以及钻杆本身的误差等原因,造成主轴接头锥形内螺纹磨损较快,主轴接头锥形内螺纹磨损失效后,为保证钻机的安全运行,必须对主轴接头进行更换。日常统计显示,主轴接头使用周期较短,平均使用周期为2~3个月。该配件费用较高,每根单价15000元人民币。

3 修复工艺分析

因主轴接头使用周期较短且配件费用较高,如能自行制作可极大的降低设备运行成本,对主轴接头的损坏情况和现有的设备条件进行分析得出:①主轴接头无法使用都是由于锥形内螺纹磨损坏,主轴接头的主体及内花键和法兰盘依然完好,可只对损坏的锥形内螺纹部分进行切除和更换;②主轴接头加工完成后需要热处理,我单位无热处理设备,制作出的主轴接头无法保证加工质量;③更换下来的废旧钻杆的锥形内螺纹大部分完好,可以切割下来更换到主轴接头上继续使用。这样不仅可减少制作工序、保证加工质量,还可大大降低制作成本,提高修复效率,且上述材料已经经过调质处理,可省略掉热处理环节。

4 修复方法

(1)检查主轴接头主体、内花键及法兰盘完好,如图2a所示。

(2)切除主轴接头磨损的锥形内螺纹部分,并在车床上车出锥形定位子口,如图2b所示。

(3)切下钻杆内螺纹部分,在车床上定心、找正并车出定位的锥形子口。然后,锥形子口定位,手工焊接,如图2c所示。

(4)将锥形螺纹部分焊接牢固,在车床上整形矫正,完成主轴接头的修复,如图2d所示。

图2 主轴接头修复方法

根据统计显示,每台钻机每年平均有2根主轴接头具有修复价值,修复后使用时间为全新主轴接头使用时间的1/2,新主轴接头单价每根15000元人民币,按矿山现有5台钻机计算,采用修复的方法每年可为矿山可节省的材料费75000元人民币。

5 修复效果

主轴接头修复制作,充分考虑了现实条件和加工工艺要求,利用现有的设备和材料,通过只对失效的主轴接头锥形内螺纹进行替代和更换,减少和优化了制作工序,不仅保证了钻机的正常使用,同时降低主轴接头的制作成本和提高制作效率。该方法不仅提高了主轴接头的使用寿命,而且节省成本。

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