APP下载

山东莱州吴一村ZK01科学钻孔钻探施工技术

2018-06-11栾国栋

钻探工程 2018年4期
关键词:内管绳索钻具

栾国栋

(山东省第三地质矿产勘查院,山东 烟台 264004)

1 概述

ZK01孔是山东省国土资源厅下达的2014年度省级地质勘查项目(鲁国土资字[2014]262号、鲁勘字[2014]11号)“山东省莱州市吴一村地区金矿普查”中科学钻探孔之一。主要目的是通过本次验证工作,追索控制焦家断裂带深部金矿(化)体赋存部位及产状、规模、矿石质量等特征,开展物探测井和科研工作。

2 地质概况

ZK01孔上部主要为砂质粘土、粉砂等第四系覆盖层,结构较松散,下部以闪长岩、辉长岩和花岗岩为主。局部地层较为破碎,部分孔段破碎蚀变严重,地层情况十分复杂。

主要地层岩性见表1。

3 钻孔基本情况

ZK01孔位于莱州市东北约27 km,西部紧邻西由镇。北起海北嘴,南到王贾村,西起西由镇,东到招贤。设计孔深3000 m,实际终孔孔深3266.06 m。

表1 ZK01孔地层岩性预测

ZK01孔钻探技术要求及完成情况见表2。

表2 ZK01孔钻探指标完成情况

4 主要钻探机具配套情况

ZK01孔施工中使用的主要机械设备见表3。ZK01孔施工中主要的钻具配套详见表4。

表3 主要机械设备

表4 主要钻杆、钻具配套

5 施工工艺概况

5.1 钻进方法及孔身结构

一开采用Ø175 mm双管取心钻具钻进至47.79 m,下入Ø168 mm套管48.00 m,水泥固井;

二开采用Ø150/122 mm绳索取心钻进工艺钻进至108.22 m,下入Ø140 mm套管108.50 m;

三开采用Ø122 mm绳索取心钻进工艺钻进至1206.34 m,下入Ø114 mm钻杆1206.60 m当套管;

四开采用Ø98 mm绳索取心钻进工艺钻进至终孔3266.06 m。ZK01孔孔身结构如图1所示。

5.2 钻进参数

钻压随孔深的增加而合理减小;受孔径、泥浆性能和钻孔弯曲度等因素影响,转速会随钻孔深度的增加而逐渐降低,尤其,在钻遇复杂地层时,转速不能过快,一般采用120~360 r/min;合理控制泵量,泵量过高会影响孔壁稳定,泵量过低会影响冲洗液的冷却及携屑效果。详细参数见表5。

5.3 冲洗液的使用

5.3.1一开孔段

图1 ZK01孔孔身结构

孔段/m孔径/mm钻压/kN转速/(r·min-1)流量/(L·min-1)泵压/MPa0~47.791752~880~120130~1500~147.79~108.221508~12200~400100~1301~2.5108.22~1206.3412215~20250~50090~1102.5~51206.34~3266.069818~25120~35060~905~10

本孔段(0~47.79 m)钻进地层为松软第四系地层,易发生漏失坍塌,且钻进中形成的岩屑颗粒相对较大,冲洗液要具较强的护壁、携屑能力以及较好的降失水性。

施工中采用了LBM泥浆体系,对第四系地层具有很好的抑制作用,形成的泥皮薄而致密,泥浆高切力的性能能够很好地起到携带岩粉、清理孔底的作用。

5.3.2二—四开孔段

本孔段(47.79~3266.06 m)地层相对完整,局部破碎,部分孔段蚀变破碎严重,孔径较大,回转阻力大,因此保持孔壁稳定、减小回转阻力及携带岩屑是主要解决的问题,因此现场采用了适用于绳索取心钻进工艺的双聚泥浆体系。

冲洗液配浆及维护处理剂:聚乙烯醇(PVA)+PAC141+复合润滑剂(GLUB)+聚丙烯酰胺(PHP)。钻遇破碎地层,可合理提高聚乙烯醇用量,提高护壁效果;孔内摩擦阻力较大,电流升高时,可适当增加防塌润滑剂的用量。

6 采用的钻探关键技术

6.1 HXY-9型钻机的现场使用

本次施工采用了HXY-9型钻机,HXY-9型岩心钻机是在HXY-8型钻机的基础上设计开发的新型深孔岩心勘探技术装备,为目前国内施工能力最强的立轴式岩心钻机,该钻机具有结构合理、成本低廉、便于维修等特点。但在钻探施工过程中,该钻机反映出一些不足。

6.1.1钻机转速参数的设置不合理

HXY-9型钻机主要用于深孔施工,钻机转速参数的设置应该依据孔身结构和钻具组合等因素。对于孔深>3000 m的钻孔,终孔孔径一般≮95 mm,配套使用的钻杆多以Ø89 mm为主,HXY-9型钻机高转速接近1000 r/min,设计过高。

6.1.2主卷扬提升能力不强

采用Ø89 mm钻杆钻进至3000 m孔深,钻杆在空气中的重力达600 kN。忽略孔内冲洗液浮力以及孔壁摩擦力影响,上提钻具的拉力>600 kN。HXY-9型钻机主卷扬的最大提升能力为640 kN,可以满足正常提下钻需求,但在处理卡钻事故等孔内复杂情况时,其提升能力不能满足处理孔内事故的需要。

6.1.3配套钻塔高度低

提下钻时间长短是影响深孔钻探钻进效率的主要因素之一。本次施工配套使用的A29-90t型钻塔,塔高29 m,钻柱立根长度18 m,上提3000 m钻杆需167次,增加钻塔高度,可降低提下立根的次数,节省提下钻时间,提高钻进效率。

6.2 深孔钻杆柱的配套

6.2.1薄壁钻铤的使用

为了保证钻孔的垂直度,施工前期采用了钻铤(图2)加压,施工至3000 m孔深时,因钻机提升能力等问题,改为传统的钻机加压钻进。钻铤加压,钻压来自于钻铤自重,可避免钻具弯曲,保证钻孔的垂直度,使套管顺利下入设计深度。

图2 钻铤

忽略钻具与孔壁间的摩擦力和冲洗液浮力的影响,传统的钻机加压钻进方式,整个钻柱承受压状态,减压钻进方式,整个钻柱承上部受拉、下部受压状态,传统钻具刚度不足,钻具在旋转时的离心力和弯曲力矩的共同作用下,极易在孔底产生弯曲变形,从而导致孔斜发生。

采用钻铤加压可以将钻柱的中和点控制在钻铤上,适当增加钻铤的刚度和长度,或在钻铤上部采用一段加重钻杆,可以有效地控制孔斜。

6.2.2组合钻杆柱的应用

ZK01孔终孔孔深3266.06 m,在孔深>3000 m之后,综合考虑上部钻杆的抗拉强度以及钻杆自重,对钻杆柱结构进行了调整,采用了上部使用API石油钻杆,下部配常规绳索取心钻杆的结构,既实现了绳索取心钻进,同时也保证了钻孔的安全施工,如图3所示。

6.3 LBM为主体的双聚泥浆体系

ZK01孔钻进至1700~1990 m孔段遇蚀变带(如图4),孔壁发生坍塌,岩粉岩屑沉积,在每次起下钻时,都需要长时间的冲孔扫孔,严重影响了钻进效率,针对此情况,对钻井液进行了调整,采用了以LBM为主体的双聚泥浆体系,该泥浆体系具有较好的造壁性以及抑制性,确保了孔壁稳定。

图3 组合钻杆柱

图4 蚀变带地层岩心

冲洗液配方:1 m3水+35 kg LBM+6~10 kg铵盐+1~3 kg包被剂。

冲洗液性能:表观粘度18.5 mPa·s,动切力5.5 Pa,滤失量10 mL/30 min,泥皮薄而致密。

双聚泥浆体系具有对地层适应性强,造壁性、抑制性好及配制和维护方便等特点。

6.4 JS150/122绳索取心钻具的应用

二开孔段(47.79~108.22 m)钻进中采用了与唐山金石超硬材料有限公司联合研制的JS150/122绳索取心钻具(如图5),该钻具外管外径140 mm,壁厚达到了19 mm,内管系统(弹卡总成、内管、卡簧、卡簧座)与JS122绳索取心钻具通用,配套使用Ø150 mm金刚石钻头,实现了Ø150 mm孔径绳索取心钻进,提高了钻进效率,但该钻具有过于笨重的不足。

6.5 影响绳索取心成功的因素

在本次施工中辅助时间占总钻时的53.4%,主要的辅助时间为绳索取心及提下钻的时间,每次取心失败都意味着重复多次取心,甚至是提钻取心,造成了辅助时间的增加。施工中最常见的导致取心失败的情况有提拉不动内管、绳索取心钢丝绳断裂等。

图5JS150/122绳索取心钻具结构

(1)提拉不动内管的原因多种多样,可分为上部卡阻和下部卡阻,上部卡阻可能是钻杆内落物,内管总成内轴承碎裂挤卡造成,需要加强人员管理,规范操作,防止钻杆内落物,每回次需仔细检查内管总成;下部卡阻可能是卡簧座碎裂,钻头内台阶和卡簧座间隙调节不当,采断岩心根部过大,底部冲洗液中岩粉过多挤死内管等原因,需根据现场情况,仔细排查,谨慎操作,在钻具下入孔内前仔细检查,合理调配泥浆,每次钻进完成后可慢速钻进,避免岩心根部过大,做到预防为主。

(2)绳索取心钢丝绳断裂是一种多见的钻探事故,虽然对钻探施工来说是一种小事故,但事故发生后如果处理方法不当,盲目处理,可能会诱发更大的叠加事故。选用防折破劲的优质钢丝绳,定期检查,发现问题及时更换,可避免此类事故的发生。其中,钢丝绳的断点多数在使用最频繁段,钢丝绳折断最危险的阶段是在孔深中点的长度范围内,需着重检查。孔内感觉异常时,切不可盲目处理,要仔细分析事故原因和一切可能性。

7 结论

(1)施工中使用的HXY-9型钻机在HXY-8型钻机的基础上研发的新型深孔岩心装备,该钻机结构合理,成本低廉,便于维修。但在实际使用中,

该钻机反映出一些不足,不合理的参数设置,提升能力的不足,过高的维修率,都大大影响到了该钻机的使用效果。

(2)组合钻杆柱在此次施工中的成功应用,证明了在深孔钻探时使用组合钻杆是可行的。组合钻杆柱,可有效地解决常规绳索取心钻杆不能满足深部钻探对钻杆强度要求高的问题,要加强对组合钻杆的研究,包括对其结构的优化等,以使其更多地满足深孔超深孔的需要。

(3)采用LBM、双聚泥浆等技术措施,可提高在坍塌、破碎及缩径等复杂地层钻进施工中的钻进效率。

(4)JS150/122型绳索取心钻具在本次施工中取得了很好的使用效果,在保证钻孔结构合理性的前提下,实现了安全、高效的绳索取心钻进,提高了钻进效率。

(5)在深孔钻进中,辅助时间占全部施工时间比例最大,在本次施工占总施工时长的53%,降低起下钻时间是降低辅助时间,提高钻进效率的关键。

猜你喜欢

内管绳索钻具
钻具失效原因分析及对策研究
套管换热器稳定性设计计算的探讨
绳索
新疆玛湖油田水平井低摩阻导向钻具组合优选与应用
推理:绳索比长短
解开干部身上的“绳索”
国外潜孔钻具研发方面的新动向
旋挖钻机钻具产品类型
烟草专卖内管委派制对县级局内部监管的思考
新形势下如何发挥专卖内管委派制的作用和效能