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莱钢退火卷表面质量提升的研究与应用

2018-05-31张晓东

机电信息 2018年15期
关键词:夹钳钢卷炭黑

张晓东

(山东钢铁集团有限公司莱芜分公司板带厂,山东莱芜271104)

0 引言

退火卷表面质量影响着退火卷的销售价格,同时决定了退火卷彩涂、电镀的效果。莱钢罩式退火炉自2009年7月份投产以来,由于受经验及原料影响,多次发生退火卷表面炭黑、生锈、划伤等表面质量缺陷,严重制约了退火卷表面质量,影响了退火卷成材率,因此,如何提高退火卷的表面质量成为退火产品生产的一大课题。

1 退火卷一般表面缺陷

自莱钢罩式退火炉投产以来,多次出现退火卷表面质量问题,因此,我们对不同表面缺陷退火卷个数进行了统计。退火卷主要有炭黑、生锈、划伤及氧化色这四大表面缺陷,因此,要减少退火卷缺陷数量,提高退火产品表面质量,要从这四种缺陷入手。

2 退火卷表面缺陷原因及解决方案

2.1 炭黑原因及解决方案

退火卷生产过程中,是以氢气作为保护气体的,用全氢退火有两个主要作用,一是氢气与氧化铁发生反应,3H2+Fe2O3=3H2O+2Fe,可以去除钢卷表面的氧化铁皮;二是氢气可以与轧制油中的C发生反应,C+2H2=CH4,除去钢卷表面轧制油。但个别退火卷出炉后,表面有一层黑色粉末,用手可以抹去,对黑色粉末进行分析化验,得知其主要成分为炭和氧化铁。退火结束后,钢卷表面仍有炭及氧化铁残存主要有以下几个原因。

2.1.1 表面炭黑原因

2.1.1.1 吹氢工艺不合理

通过查阅冷轧车间使用轧制油性质得知,其挥发温度在400℃左右,在加热阶段300~500℃时,保护气体中乳化液烟气含量迅速增加,该温度段为乳化液蒸发阶段,在设置氢气吹扫方式时,应采用大流量氢气吹扫;另一个峰值出现在加热结束的保温段,炉内气氛中的C主要来源于钢中,为了不使钢脱C,此时产生的CH4不应被吹走[1]。在退火炉投产前期,因受生产经验限制,采用的吹氢曲线为退火炉自带的工艺,此工艺过于简单,与轧制油挥发过程不匹配,无法满足现场生产的实际需要,所以出现个别炉台退火卷表面炭黑的现象。

2.1.1.2 紧急吹扫

出于安全保护的原因,全氢罩式炉在炉内压力低于250 Pa(2.5 mbar)或炉内氧含量高于1%,以及高温密封测试不合格时,都会产生氮气紧急吹扫。紧急吹扫后只能在N2气氛下继续退火或冷却,由于氮气没有还原性,不能与钢卷表面的氧化铁发生反应,严重影响带钢表面质量。

2.1.1.3 设备故障

在退火卷生产结束后,有一部分轧制油没有排出炉外,随着温度降低,轧制油液化,吸附在炉台管道及气动阀阀芯处,造成轧制油不能排出炉台,钢卷表面受到污染。

2.1.1.4 二次污染

退火结束后,由于受炉台内气流方向影响,有少部分轧制油残存在炉台底部及内罩底部,若不及时进行清理,会在下一循环退火卷生产过程中再次污染钢卷。

2.1.2 解决方案

2.1.2.1 优化氢气吹扫工艺

根据冷轧车间轧制油性质,在其挥发量最大的300~500℃采用大流量氢气吹扫,当炉台温度升至700℃,为防止钢卷脱C,采用小流量氢气吹扫,具体工艺如表1所示。

表1 优化后氢气工艺

2.1.2.2 紧急吹扫后氢气置换氮气

由于紧急停电、压力开关误报、高温密封测试不合格(不属泄漏而产生的密封不合格)而发生的急紧吹扫,紧急吹扫后,炉台在氮气气氛下退火,钢卷的表面质量得不到保障。为防止氮气下退火带来的钢卷表面质量缺陷,通过不断总结经验,制定了紧急吹扫后氢气置换氮气的方法。具体操作方法如下:

(1)在加热阶段的炉台由于上述原因造成的紧急吹扫,经确认没有泄漏,进行如下操作:1)关断加热罩;2)将炉台置于基本状态;3)启动N2预吹扫,结束后重新点火;4)点火后重新设定退火时间、吹氢流量和时间。退火时间用总的退火时间减去实际退火时间再加1~2 h,吹扫时间根据退火时间作相应调整。

(2)由于高温密封测试不合格,经确认非泄漏造成可进行如下操作:1)将炉台置于基本状态;2)启动N2预吹扫,结束后重新点火;3)重新设置加热和H2吹扫参数,H2吹扫流量:30 m3/h,时间:30 min。

(3)冷却阶段发生的紧急吹扫,结束后强制打开H2入口,关N2入口,开N2出口,20 min后关出口。

2.1.2.3 及时清理阀芯

为避免气动阀阀芯卡死造成的氢气不流通现象,车间根据设备运行及生产状况,制定了月检修计划。在每个月末生产结束后,对炉台阀芯、管道进行统一清理,保证阀门转动顺畅,氢气流量正常。

2.1.2.4 擦拭炉台

为防止退火卷的二次污染,在每次退火周期结束以后,对炉台及内罩底部油污进行擦拭清理,避免油污在下一循环生产中再次挥发,污染钢卷。

2.2 退火卷锈蚀原因及解决方案

2.2.1 锈蚀原因

(1)退火卷生锈现象都发生在钢卷出炉堆放到终冷台以后,并且雨天发生的概率更大,根据这种情况,结合现场实践条件发现,钢卷锈蚀的主要原因为冷却风水汽太大。终冷台进风口在厂房外边,并且没有干燥装置,这样进入终冷台的冷却风中含有大量的水汽,在钢卷冷却过程中,水汽与退火卷直接接触,造成钢卷锈蚀。

(2)行车空调水排放管路位于行车操作室的下方,当行车运行时,造成空调水滴落在钢卷端面上,造成钢卷生锈。

2.2.2 解决方案

(1)改造终冷台进风口位置,把进风口移到厂房内部,这样能有效降低冷却风中的水汽,减少钢卷生锈数量。同时,在雨天里,对出炉的钢卷端面涂抹防锈油,防止钢卷与厂房潮湿空气接触。

(2)改造行车空调水排放口位置,将排放口移至厂房北侧,避免空调水滴落在退火卷表面。

2.3 退火卷表面划伤

2.3.1 划伤原因

退火卷表面划伤大多是夹钳圆弧板造成的。夹钳设计能力是25 t,而现在生产的退火卷一般在15~19 t,夹钳的两块圆弧板为钢制材料,钢板上端为直角,这导致了夹钳在提起钢卷时很容易造成钢卷表面的划伤。

2.3.2 解决方案

(1)改造现使用的双臂立式夹钳,在夹钳两块圆弧钢板表面各安装一块聚四氟乙烯板,降低夹钳与钢卷表面的磨损程度,减少钢卷表面划伤。

(2)引进吊装能力较小的单臂立式夹钳。单臂立式夹钳相比较双臂夹钳有夹钳圆弧面直径小、圆弧板面积小、圆弧板表面光滑的优点,这样,使用单臂夹钳吊装钢卷,可以大大减少钢卷表面划伤的现象。

2.4 氧化色原因及解决方案

2.4.1 氧化色原因

当因炉台设备故障或生产工艺等问题而使保护气体中的氧气、二氧化碳及水蒸气等氧化性介质含量较大时,钢卷在这样的气氛中退火就会发生表面氧化。当高温钢卷暴露在空气中时也会发生氧化[2],如钢卷出炉温度远远高于80℃,就会导致出炉后退火卷迅速氧化,在表面形成黄褐色条斑。

2.4.2 解决方案

(1)合理安排生产,钢卷数量小于3卷时禁止装炉生产,避免发生退火卷出炉氧化的现象。

(2)对于只能装炉小于3卷的炉台,生产时要延长炉台冷却时间,降低钢卷出炉温度,保证钢卷出炉时表面温度小于80℃,防止钢卷出炉温度过高造成氧化。

3 效果验证

通过采取以上方案后,退火卷表面质量得到了大幅度的提高,表面质量缺陷钢卷数量有所减少。其中,退火卷表面炭黑、表面划伤缺陷有了很大的降低,表面氧化色现象没有再发生,退火卷生锈现象也有所减少。

4 结语

本文通过分析退火卷表面质量缺陷,结合莱钢罩式退火炉实际生产情况,从设备、工艺和操作三个方面针对每一种缺陷的原因进行了分析研究,有效减少、解决了退火卷表面质量问题,为罩式退火炉的顺利生产提供了参考依据。

[1]杨学高,段向东.优化冷轧带钢退火工艺[J].金属热处理,1999(4):34-37.

[2]王长周,宋涛,彭赛.罩式退火炉钢卷氧化原因分析[J].冶金设备,2007(3):63-65.

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