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缸体泄漏测试合格率影响因素分析及改进

2018-05-07谷加佩

装备制造技术 2018年2期
关键词:负值表面质量缸体

谷加佩

(上汽通用五菱汽车股份有限公司河西基地发动机工厂,广西 柳州545007)

发动机运行过程中主要润滑和冷却部位均在缸体上。其中使用冷却液和润滑油流动通道均需密封。作为主要部件的缸体,其密封性要求更严格,主要有水套、油道、曲轴室密封要求[1]。若上述部分密封不足将导致发动机运行过程中冷却液和润滑油泄漏,造成发动机损坏[2]。目前主要采用压降法来测试密封性[3]。本文对压降法测试设备应用过程中,试漏合格率影响因素进行了分析,并提出改进方向。

1 缸体试漏工艺简介

以我公司直列四缸生产线试漏工艺为例介绍该试漏工艺。包含以下步骤:首先通过弹性橡胶封堵块将需要测量的腔体密封,充气达到气压要求,一般0.03 MPa;再通过保压阶段(一般10 s)使腔体内的气流稳定;最后开始测试一定时间检测开始至结束时的气压降低值,通过公式计算泄漏量判断是否合格。试漏检测设备如图1所示。

图1 压降法试漏结构

2 影响试漏合格率的因素

2.1 封堵材料影响

为实现测试时腔体密封更好,需采用压缩率适中的橡胶材料。若压缩率过大会导致封堵损坏过快;若压缩率过小则会导致密封性能差[2]。根据各个橡胶材料特性,如表1所示,结合工况选择合适的材料。

表1 各材料特性

根据材料特性可以看出,对于压缩空气为介质且适应工况较广的材料为丁腈橡胶。根据通过技术改造应用丁腈橡胶替代聚氨酯材料后,由封堵破损导致的试漏不合格数量降低,且封堵寿命提升1倍以上,降低了更换封堵导致的停机损失。

2.2 前工序加工质量影响

生产过程中需泄漏测试腔体如水套、曲轴室和油道封堵面均需铣削加工。当封堵面铣削加工表面质量差时,将会使封堵无法完全密封,导致泄漏测试不合格。采用如图2所示的两种工件验证试漏合格率。

图2 封堵面两种状态的工件

公司在生产过程中由于机床振动发生部分缸盖结合面震纹的情况,将图2所示的两种工件进行试漏验证,结果如图3所示,前工序加工封堵面的表面质量好,试漏合格率高。

图3 表面质量不同工件验证结果

2.3 封堵行程影响

封堵行程设置是否合理,直接影响着测试时密封效果。当行程过大时会导致橡胶封堵压缩过大寿命降低。行程过短会导致密封性差,泄漏测试不合格。在实际生产中对橡胶封堵压缩量的调整经验十分重要,对较大的密封面压缩量需要适当增加,公司在实际经验中对缸体各个位置封堵压缩量参考值如表2所示,压缩量需要在实际使用和验证并调整可适当减少不合格率。

表2 压缩量参考数值

2.4 被测工件温度湿度影响

根据经验在试漏不合格的工件中部分为负值过大。负值过大的因素除参考件选择不合适,设备故障外,影响最大是工件温度和湿度过高。实际生产过程中工件温度湿度过高会导致负值过大,不合格比例最多占92%以上。主要为过高温度使气体膨胀,湿度过高导致测试时水分在腔体中蒸发成气体,以上两个因素将导致腔体内气压上升引起负值过大。验证不同温度下测试合格率如图4所示,当表面温度接近室温时负值较小,合格率高,同时试漏长期负值可能导致原本泄漏的工件被误判合格,造成质量缺陷逃逸,生产过程中应避免试漏测试负值的产生情况。

图4 不同温度下负值不合格率

3 提高合格率的改进方案

针对生产过程中缸体试漏不合格原因,可以采取对应的措施解决,从而提高试漏合格率。(1)选择合适的封堵材料,如公司优化后采用丁腈橡胶,验证效果较好;(2)通过优化刀具、路径和参数提升封堵面的表面质量;(3)采用适应性能较强的弹性封堵杆可解决封堵行程问题,封堵结构如图5所示;(4)一般来说试漏前均需要清洗工件,可在清洗机前增加冷却工位,最好采用过冷的空气使工件降低至室温,避免负值过大。

图5 弹性封堵结构

4 结束语

通过对缸体试漏合格率低的主要原因进行分析,并对主要影响合格率的原因进行详细阐述,并提出优化方案,可在实际生产中减少由于设备或环境等原因导致的合格率低的问题,使泄漏测试结果尽可能接近实际,减少误判导致的零件报废。

参考文献:

[1]彭 峻,李敏虔.提高1.8L发动机缸体试漏一次通过率[J].装备制造技术,2017(07):198-200.

[2]汤佳云,史晓龙,王忆楠.缸盖气道及燃烧室泄露漏点分析和试验探究[J].时代汽车,2016(11):56-58.

[3]宁 琨,邱建春,钟 委.一种发动机缸体试漏密封装置[J].装备制造技术,2011(08):153-155.

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