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妈湾电厂SCR喷氨自动控制的优化

2018-05-02谭永茂

机电信息 2018年12期
关键词:入口反应器尿素

谭永茂 留 凌

(深圳妈湾电力有限公司,广东深圳518052)

0 引言

随着我国环境保护法律、法规和标准的日趋严格及执法力度的加大,深圳妈湾电厂先后进行了燃烧器低碳改造和脱硝装置加装,其中脱硝装置采用SCR法(SelectiveCatalytic Reduction,选择性催化还原法)。SCR法是将氨类等还原剂喷入烟气中,利用催化剂将烟气中的NOx转化为N2和H2O。

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

6NO2+8NH3→7N2+12H2O

脱硝装置的烟道及反应器位于锅炉省煤器后空预器前,氨喷射格栅放置在SCR反应器上游的位置。烟气在锅炉出口处被平均分成两路,每路烟气并行进入一个垂直布置的SCR反应器里,即每台锅炉配有两个反应器,在反应器里烟气向下流过均流板、催化剂层,随后进入回转式空气预热器、静电除尘器、引风机和FGD,最后通过烟囱排入大气。

1 妈湾电厂尿素热解工艺组成和描述

妈湾电厂尿素热解工艺主要由尿素热解系统、尿素车间、稀释风、热解炉、计量模块(MDM)和脱硝反应器组成。

(1)尿素热解系统(DecompositionChamberSystem,简称DC系统)用于产生脱硝反应所需要的氨。尿素经过DC系统分解产生氨气,经过稀释空气稀释后再喷入SCR反应器,与烟气中的氮氧化物进行反应,实现脱硝反应。

(2)脱硝还原剂来自尿素车间自制备公用区配置好浓度的尿素溶液罐,尿素溶液经由HFD高流量循环模块、计量与分配装置、雾化喷嘴等进入热解炉。

(3)稀释风采用锅炉的热一次风(7.13kPa(G),312℃),经过电加热器加热后达到热解所需温度进入热解炉,来完全分解要传送到氨喷射系统的尿素。

(4)雾化后的尿素液滴在绝热分解室内分解,生成的分解产物为NH3、H2O和CO2,尿素热解后产生氨气,经由氨喷射系统AIG送入SCR系统烟气中。热解反应器生成的氨气分别送入锅炉脱硝反应区域,同时通过进入反应区域前的调节阀分配至反应区。

(5)脱硝反应器利用催化剂将烟气中的NOx转化为N2和H2O。

(6)MDM装置(尿素分配及热解炉)根据需氨量信号对喷氨管道上的阀门进行调节。计量与分配模块用于将从循环泵来的尿素溶液分配输送至热解室,这是SCR能否有效控制NOx的关键。SCR烟气脱硝喷氨的喷氨量自动控制应能实现既经济又环保的目标。

2 妈湾电厂SCR烟气脱硝喷氨原来的自动控制方式

妈湾电厂采用尿素溶解成50%浓度尿素溶液,其主要的计算公式如下:

2.1 反应器的烟气流量计算式

实际进入锅炉反应器的烟气流量(Nm3/h)=1144221×(锅炉负荷测量值)/300

式中,1144221Nm3/h为电厂锅炉100%BMCR标态、干基、6%O2工况下的烟气量。

2.2 NOx浓度计算方法

烟气中NOx的浓度(干基、标态、6%O2)计算方法为:

NOx(mg/Nm3)=NO(mg/m3)×N×(21-6)/(21-O2)式中,NOx(mg/Nm3)为标准状态、6%氧量、干烟气下的NOx浓度;NO(mg/m3)为实测干烟气中NO的质量含量;O2为实测干烟气中的氧含量(%);N为由NO质量含量mg/m3到NOx质量含量mg/Nm3的转换系数。

2.3 脱硝效率

脱硝效率=[(反应器入口NOx浓度-反应器出口NOx浓度)/反应器入口NOx浓度]×100%

2.4 需氨量计算

反应器A/B喷氨系统的前馈控制回路,反应器入口NOx浓度(干态)减去出口烟气NOx含量的设定值,得到要脱掉的NOx含量,再乘上入锅炉反应器烟气流量,再乘上系数Kst,就得到需氨量。

50%尿素溶液量(kg/h)=入锅炉反应器烟气流量×反应器入口NOx换算浓度×脱硝效率×Kst×3.75×10-6式中,3.75为经计算的氨气与尿素的质量转换比;Kst为NOx和氨气的化学计量比。

2.5 脱硝喷氨原来的自动控制原理

SCR烟气脱硝喷氨原来的自动控制原理图如图1所示。

图1 SCR烟气脱硝喷氨原来的自动控制原理图

通过计算得出的需氨量除以已投入的枪数得到每支枪所需的流量,和实测的每支枪流量组成一个闭环,经PID计算得到每个尿素调阀的开度。从上文可以看出需氨量计算非常重要。机组运行过程中,进入锅炉反应器的烟气流量和负荷不是完全的线性关系,NOx的测量采用德国西门子红外气体分析仪,它每4h需要自动校验零点保证测量的精度,每次20min,在自动校验过程中,其输出值保持不变,而NOx的值是不断变化的,特别是机组变负荷时,NOx变化很大。为了避免NOx测量不准,需氨量计算时一般都偏大,造成出口烟气NOx含量和设定值存在不小的偏差。喷氨多会造成氨逃逸,喷氨少则会造成NOx超标,常常需要运行人员手动干预,改变出口设定值或切至手动控制。

3 妈湾电厂SCR烟气脱硝喷氨自动控制方式优化

为了更好地解决需氨量计算的问题,应对原设计进行优化,设计一个控制回路,利用SCR出口NOx,通过PID搭建出反馈控制回路控制,修正原来计算的需氨量,得到精确的值,从而提高控制的可靠性。优化原理图如图2所示。

图2 脱硝喷氨自动控制优化原理图

SCR出口NOx测量值经过出口氧量修正得到SCR出口NOx的实际测量值,它减去SCR出口NOx设定值经过PID计算得到0~100%的指令,经过F1(X)转化为0.5~1.0的修正系数(原来的计算值比实际需求值大),对原来的经过计算得到的需氨量进行修正,得到实际的需氨量。

由于机组变负荷时,SCR入口NOx变化非常大,进入锅炉反应器烟气流量是经负荷折算得到的,它的值比较小,这时计算的需氨量更不能反映实际所需,SCR出口NOx比SCR入口NOx晚变化几分钟,这就容易造成SCR出口NOx的大幅度变化,特别是减负荷时,有可能造成烟囱NOx短暂超标。为了更好地解决SCR入口NOx波动大造成的扰动,设计了一个SCR入口NOx的前馈回路,当SCR入口NOx波动到一定值时,由F2(X)算出一个值和PID得到的值相加,作为最终的修正系数,乘以计算得到的需氨量,得到最终的实际需氨量。它除以已投入的枪数得到每支枪所需的流量,和实测的每支枪的流量比较后,经PID计算得到每个尿素调阀的开度,从而调节SCR出口NOx。

实际调试中发现两侧SCR入口NOx、SCR出口NOx有时偏差大,有时甚至不同步,另外SCR入口NOx、SCR出口NOx测量装置每天会自动校验零点,NOx的测量值会保持不变,当测量装置校验完成后,数值有可能变化很大(机组刚好变化负荷时),这种情况下,如果单独计算得到的各自修正系数,反而会造成调节的波动,不利于稳定。为了更好地解决波动问题,取两侧SCR入口NOx、SCR出口NOx的平均值作为测量值,参与整个回路计算。这样处理后,控制的效果明显好了许多。

另外,原来设计有效率控制模式,由脱硝效率的计算可知,反应器出口NOx浓度=[(100-脱硝效率)/100]×反应器入口NOx浓度,当反应器入口NOx浓度变化大时,很容易造成出口NOx浓度超标。如脱硝效率设定为85,入口NOx浓度为200mg/m3,反应器出口NOx浓度为30mg/m3,当入口NOx浓度为400mg/m3时,反应器出口NOx浓度为60mg/m3,这时NOx浓度超标(机组出口NOx浓度应小于50mg/m3),投入效率控制模式更不容易对机组出口NOx浓度的控制,实际中很少投运,建议取消。

从图3、图4可以看出,氨气流量经PID控制器的比例积分作用和SCR入口NOx的前馈作用修正后,SCR出口NOx自动控制的精度和稳定性大大提高。负荷稳定时,SCR出口NOx能控制在设定值±3mg/m3,机组出口NOx保证在30~35mg/m3之间。负荷变化、SCR入口NOx大幅度波动时,SCR出口NOx控制也能稳定在设定值附近,保证了机组出口NOx在30~40mg/m3之间。这说明了优化后既保证了烟囱NOx排达标放,还减少了喷氨量,节约了能源消耗,同时也减轻了运行操作人员的劳动强度。

图3 优化前控制效果

图4 优化后控制效果

4 结语

随着我国环境保护法律、法规和标准的日趋严格及执法力度的加大,采用SCR法脱硝的火力发电厂在确保烟气排放达标的同时,还要增强脱硝系统运行的可靠性、连续性和经济性。目前火电厂面临着环保和电价的压力,精确而经济地控制脱硝系统的喷氨量具有十分重要的意义。

[参考文献]

[1]石磊.燃煤锅炉SCR法烟气脱硝技术[J].锅炉技术,2009,40(2):76-80.

[2]王立,贺悦科.SCR烟气脱硝自动控制系统及其在三河电厂的应用[J].华北电力技术,2009(2):29-31.

[3]蔡小峰,李晓芸.SNCR-SCR烟气脱硝技术及其应用[J].电力环境保护,2008,24(3):26-29.

[4]火电厂大气污染物排放标准:GB13223—2011[S].

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