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注水管线化学清洗技术研究

2018-03-27田家兴

科学与技术 2018年7期
关键词:硫化氢

田家兴

摘要:本文对韦2注水管线的垢样电镜扫描、X-衍射分析以及化学滴定,确定垢的主要成分,结合韦2注入水水性分析,确定了韦2注水管线结垢的原因。针对韦2块注水管线结垢的问题,在常规化学清洗技术的基础上,进行注水管线无毒害清洗技术的研究,重点解决酸洗存在的腐蚀及产生硫化氢气体的缺陷,研制出能高效清洗管线、有效抑制硫化氢气体产生、能有效控制体系对管线腐蚀,且在清洗施工结束后能对管线防腐的清洗液体系。并在单井注水管线进行现场应用,取得了良好的效果,清洗时硫化氢现场浓度小于10ppm,达到预期效果。

关键词:注水管线;垢样分析;化学清洗;硫化氢

1 垢样分析

因韦2块长期回注开发过程中产出来的大量含油污水,造成生产系统腐蚀、结垢严重,注水井管网常常有垢生成特取韦2块注水井韦2-55、韦2-59等5口井井口流程钢管内表面垢样。

通过对韦2-55等井所选取的垢样进行X射线衍射物相分析,确定了垢的主要成分为铁化合物,所选垢样中铁化合物占66.6%,碳酸盐占33.4%,而在所选垢样成分分析中,硫化亚铁含量均在65%以上,为腐蚀产物。

2 影响结垢因素分析

2.1水性分析

从水性分析结果来看,韦2站水型为NaHCO3,矿化度较高,为13982.68mg/L,但水体中钙、镁离子含量较低,形成碳酸盐垢的倾向较小。

2.2 水质分析

从水质监测结果来看,韦2站回注污水侵入性CO2为负值,具有一定的结垢倾向,且水中硫含量较高,达到72.5mg/L,污水中有较多较小黑色悬浮物,水体发黑、且略带绿色,同时硫酸盐还原菌含量高,S和S042-都能在SRB的作用下,还原成二价硫(H2S,HS-,S2-),其中H2S具有严重的腐蚀性,可造成金属应力开裂;HS- 为中间过渡态,含量极少;S2-一部分消耗于构成细菌的原生质,一部分与污水中的Fe2+作用生成FeS沉淀。FeS为稳定性极好的黑色细小颗粒,能使处理后的水质迅速变黑发臭,悬浮物增加,沉积于注水管线中则造成管线严重结垢。

总体来看,韦2块注入水水质是影响注水管线腐蚀结垢的主要原因。主要表现在

(1)细菌含量高,繁殖快。SRB、TGB是厌氧菌,废水中适宜的生长环境和各种有机物为它提供了极佳的繁殖条件,这些细菌的大量繁殖,使电化学过程中的去极化作用增强,加速金属的腐蚀;由于水中存在SRB和FB,那么TGB活跃将为SRB和FB的生长和繁殖提供有利的环境,从而导致沿程SRB和FB不断升高,促进硫的还原,加剧管线的腐蚀。

(2)悬浮物、硫化物、油含量高和固体悬浮物颗粒粒径偏大。对注水流程产具有很强的结垢能力.造成管线的结垢。

3 垢样中S2-含量测定

3.1 原理

S2-含量测定采用碘量法,即在酸性条件下,硫化物与过量的碘作用,剩余的碘用硫代硫酸钠滴定。由硫代硫酸钠溶液所消耗的量,间接求出硫化物的含量。

对l号样进行S2-含量测定,测定结果为S2-质量含量13.7%,对2号样测定结果为S2-质量含量13.9%。因此,以14%的硫离子含量进行计算是比较可信的。

3.2 垢量计算及H2S气体量计算

由此可以计算为2-93井注水管线垢量可能间生的H2S量(垢厚按0.5cm、管线长500m计算):

垢量m3

约产生H2S

g

Q一垢樣中S2-的含量,%;

V一管线内结垢体积,m3;

R、r一管线内径和结垢后的内径,m;

p一垢样密度,实测为2.7~2.9,计算时取2.8;

L一计算垢量管线长度,m;

从上述计算可以知道,硫化氢的生成量很大,而硫化氢在水中的溶解度为3864g/l,以此理论计算,产生的硫化氢只能有少部分硫化氢能溶解到水中,为防止硫化氢外泄的情况发生,有必要研制安全化学清洗剂抑制硫化氢产生。

4 安全化学清洗剂研制及室内性能评价

4.1 化学清洗主剂研制

⑴表活剂洗油

采用洗油效果较好的RD-06表面活性剂进行洗油,浓度0.3%,在常温常压下浸泡2小时候后,发现表面有一层浮油。

(2)盐酸溶解实验

实验条件:10%-20%HCl+2%渗透剂,常温

采用10%、15%、20%盐酸浸泡,产生大量的气泡,且有叫强烈的硫化氢臭鸡蛋味道。浸泡30分钟发现固体物明显减少,溶液颜色变为黑色,1小时后固体物基本分散,2小时候基本不反应,残余物为少量污油和泥沙。考虑残余物中有少量泥沙,清洗时需要添加HF,选用10%HCl作为主酸。

(3)清洗剂实验

考虑到仍然有部分泥沙和黏土微粒未溶解,需要添加部分HF酸。从实验结果来看,采用0.5%的HF具有较好的溶解率。

4.2 硫化氢抑制剂筛选

4.2.1 硫化氢抑制机理

硫化氢在水中存在以下电离平衡:

H2S  2H++S2-(4)

管線清洗过程中,溶液中的H+始终处于富余状态。随着溶垢反应的不断进行,S2-数量急剧增加,上述电离平衡迅速向左移动,导致硫化氢气体大量外溢。因此,抑制硫化氢的主要途径是控制溶液中S2-的数量。一种方法是保持S2-价位不变。有选择性地加入—种金属化合物,与S2-反应生成该金属的硫化物沉淀。如:

S2-+Zn2+ =ZnS↓(5)

另外一种方法是加入氧化剂,将S2-转化为S6+。如:

5S2-+8ClO2+4H2O=5SO42-+8C1-+8H+(6)

4.2.2 硫化氢抑制剂开发

反应式(5)中新的生成物仍为沉淀,不适于管线清洗。而反应式(6)中的二氧化氯是一种极强的选择性硫化物氧化剂,因此,硫化氢抑制剂主要以反应式(6)为依据以二氧化氯为主要原料进行配制和筛选。从实验结果来看,加入氧化剂后清洗液对垢样的溶蚀率有一定的影响,加入0.2%氧化剂后溶蚀率下降2.1%,仍然能达到90%左右的溶蚀率。

从实验情况来看,常规的缓蚀剂不适应与二氧化氯等强氧化剂,采用的氧化缓蚀剂具有较好的缓蚀效果。

根据室内实验最终确定清洗配方:

前清洗液:0.3%表面活性剂

主清洗液:0.2%CLO2+10%HCl+2%铁离子稳定剂+0.5%HF+2%渗透剂+3%氧化缓蚀剂

5 清洗工艺研究及现场应用

5.1清洗液用量计算

配水间至井口管线容积为0.6m3,垢厚体积为0.26m3,剩余容积为0.34m3,考虑清洗顶替过程会排出一部分,设计清洗液量为0.4m3

总共需要盐酸: =0.14t

CLO2用量计算根据结垢量预测及产生H2S估算,共需要375kg,同样考虑1.1倍的安全系数,共设计CLO2用量415kg。

5.2 现场实施与效果

2016年10月在韦2-93井进行现场施工,通过酸液配方、施工工序、应急措施等多道工序、层层控制将有毒气体H2S控制在安全范围内,清洗现场50米外监测点测试大气中H2S的浓度为8ppm,小于硫化氢在空气中的最高容许浓度10ppm。清洗前后,井口压力由16MPa上升至16.5MPa,压降由1MPa下降至0.5MPa,取得较好效果。

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