APP下载

东湖电站围堰复合灌浆技术研究

2018-03-13

水利建设与管理 2018年2期
关键词:序孔帷幕围堰

(辽宁省水资源管理集团有限责任公司,辽宁 沈阳 110003)

1 工程概述

东湖电站围堰,位于桓仁水库库区内,围堰全长81.70m,堰顶设计高程EL307.60m,最大堰高51.40m。围堰修建过程中,进行分期填筑,一期填筑至EL304.00m高程处,其中EL296.00m以下采用石碴填筑,除邻水面、背水面外,均采用粒径小于20cm的石碴料;EL296.00m~EL304.00m采用风化砂进行填筑;EL296.00m及以下围堰灌浆采用风化砂盖板,填筑完成后对一期围堰进行灌浆;二期围堰在EL304.00m的基础上,加高至EL307.60m处,围堰中央3.50m采用砂砾料填筑,砂砾料最大粒径40cm,采用高压喷射灌浆对EL296.00m~EL304.00m段进行灌浆(东湖电站围堰剖面如图1所示)。

2 一期围堰膏状帷幕灌浆

将围堰划分为5个单元,并选取中间第三单元作为试验区,进行生产性试验,确定适合实际施工情况的灌浆孔排布置、材料选择、浆液配置、设备选择和工艺方法等。

2.1 布孔参数

围堰堰体沿中线设4排灌浆孔,其中上游、下游两排采用膏浆灌浆,中间两排采用帷幕灌浆。其中两排膏浆排距为3.50m,两排帷幕排间距1m,分别距上下游排膏浆1.25m,上下游膏浆孔距1m,中间排帷幕灌浆孔距2m(一期围堰防渗孔位布置图如图2所示)。

图1 东湖电站围堰剖面

图2 一期围堰防渗孔位布置

2.2 施工顺序

钻孔采用套管钻进,施工时先施工下游排,再施工上游排。排内分两序施工,先施工一序,再施工二序进行灌浆。

膏浆和帷幕灌浆采用自下而上分段灌浆法,膏浆灌浆基岩部分5m一段, 围堰体部分1.50m(一根套管)控制;帷幕灌浆基岩部分5m一段, 围堰体部分4.50m(三根套管)一段控制,灌浆方式为纯压式。膏浆孔深按照深入完整基岩1~1.50m控制。

2.3 材料选择

水泥为普通硅酸盐水泥;拌浆水温不高于40℃;掺合料为偏铝酸钠,按照2‰的比例掺用;粉煤灰采用二级及以上标准;膨润土吸水率(2h)≥400%,粒径小于0.08mm的颗粒含量大于80%。

膏浆灌浆配比按照水固比1∶1.11控制,帷幕灌浆Ⅰ序孔采用水泥粉煤灰浆液灌注,水固比采用0.60∶1。帷幕灌浆Ⅱ序孔采用纯水泥浆浆液灌注,水灰比采用1∶1和0.6∶1两种浆液(见表1、表2、表3)。

表1 膏浆灌浆水泥浆液配合比

表2 帷幕灌浆Ⅰ序孔浆液配比

表3 帷幕灌浆Ⅱ序孔浆液配比

2.4 灌浆方法

围堰灌浆采用套管跟进自下而上纯压式灌浆,钻孔时先钻至终孔孔深,用水压塞压至基岩5m段长上部,然后灌浆,在围堰体部分,水压塞压至在最后一根套管根部,灌浆完成后,采用拔套管的方式控制灌浆段长,直至到灌浆孔顶部灌浆完成。

2.5 变浆及结束标准

当灌浆流量保持不变,灌浆压力增加时,或者灌浆压力不变,灌浆流量降低时,不改变水灰比;当某一比级浆液的灌注时间已达30min或注入量已达300L,而注入率和灌浆压力改变不显著时,应改浓一级。膏浆灌浆和帷幕灌浆均是在达到设计压力,注入率不大于1L/min,延续稳定灌注10min后,灌浆即可结束。

2.6 灌浆结果分析

一期围堰灌浆共计完成灌浆孔206个,共完成围堰体钻孔4561.30m、基岩钻孔1542.30m,灌入膏浆水泥4635.49t、帷幕灌浆围堰体水泥268.91t、帷幕基础水泥287.83t。 完成检查孔28个,检查孔钻孔取芯972.50m、检查孔压水试验135段、声波测试孔592m。

从检查孔取芯揭露情况来看,围堰采用洞挖石(花岗岩)碴料、砂砾土料、风化料(含黄泥、沙)等组成,且分布不均匀。取出的最长岩芯为0.70m,堰体不同填筑料与膏浆效结在一起,效结和结石情况较好,证明在堰体空腔部位膏浆可以保证充填。通过取芯情况分析,浆液扩散半径是可以达到预期目的,两孔之间的区域浆液充填效果明显,可以保证膏浆墙体和整个防渗体厚度的。

在围堰灌浆区域内共布置28个检查孔,均采用单点法进行压水试验,所有压水试验测得透水率均满足设计值,充分说明该次试验基本达到设计预期的防渗效果。

3 二期围堰高压摆喷灌浆

二期围堰在一期灌浆完成的基础上进行填筑,对作为一期灌浆盖板的EL296.00m~EL304.00m风化砂段进行高压灌浆,二期围堰从EL304.00m加高填筑至EL307.60m处,堰顶宽6m,其中中央3.50m采用砂砾料进行填筑,砂砾石最大粒径4cm,砾石级配连续,小于5mm的颗粒含量为30%~50%。

3.1 布孔参数

二期围堰高压喷射灌浆的孔位分别分布在围堰中轴线两侧,高压摆喷灌浆孔布置为两排,分别在围堰轴线上游0.60m和1.40m处,排距为0.80m,孔距0.80m,为梅花形布置,孔深13.60~15.00m,共计196个孔(见图3)。

图3 二期围堰高喷灌浆孔平面布置

3.2 钻孔及孔深

二期围堰高压摆喷钻孔采用KLEMM全液压履带式钻机钻孔,先确定孔位然后套管钻进,钻至终孔孔深后下套管施工。灌浆钻孔至深入13.60~15.00m,灌浆钻孔深入前期帷幕顶面线下1m,钻孔孔径φ133mm。钻孔孔位和设计偏差不能大于50mm。钻孔孔径须大于高压喷射管20mm。

3.3 材料及技术参数

高喷采用的注浆材料为普通硅酸盐水泥PO42.5,浆液密度为1.40~1.50g/cm(高压摆喷灌浆技术参数见表4)。

表4 高压摆喷灌浆技术参数表

3.4 制浆标准

在围堰高喷施工时,拌制水灰比为1∶1~1.5∶1,水泥浆液是由高速搅拌机搅拌而成,搅拌时间不少于30s。超过4h的水泥浆须作废处理,不得用于高喷成墙。

3.5 灌浆方法及顺序

高压摆喷分两序孔施工,先Ⅰ序孔,后Ⅱ序孔施工。周围I序孔施工完待凝24h后,方可对Ⅱ序孔进行施工。施工方法采用双重管高喷灌浆,高喷形式为高压摆喷对接灌浆。

3.6 灌浆结果分析

二期围堰灌浆共计完成灌浆孔196个,共完成围堰体钻孔2147.18m,灌入水泥507.60t,平均单位耗灰量236.40kg/m。 其中先灌注的下游排孔深1096.58m,灌注水泥300.80t,下游排平均单位耗灰量274.30kg/m后灌注的上游排钻孔1050.60m,灌注水泥206.80t,上游排平均单位耗灰量196.8kg/m。

4 结 语

围堰工程采用二次填筑,并采用一期围堰膏状帷幕灌浆,二期围堰高压旋喷灌浆构筑围堰防渗体,二期高压喷射灌浆孔深深入一期帷幕灌浆防渗体1m以下,保证了防渗体的连续性;采用孔隙率小的砂类物质代替常规的盖板,进行有压灌浆;后期对砂类进行处理,为围堰修筑、灌浆提供了新的处理思路。取芯、声波测试、下游基坑开挖时观测透水情况、围堰拆除时观测渣体等检测结果均表明该复合灌浆技术可行,并取得了预期效果,达到设计要求,满足工程需要,确保了工程安全稳定。

[1] 宋国炜.复合灌浆技术在土石围堰防渗中的应用[J].珠江水运,2013(17):74- 75.

[2] 刘亮,李文富.深水堆石体围堰防渗灌浆试验研究[J].东北水利水电,2014(9):45-48,55,72.

猜你喜欢

序孔帷幕围堰
安宁市江浸厂水库除险加固工程坝基帷幕灌浆浅析
双壁钢围堰水上拼装与打捞复位技术研究
大型充填沙袋在围堰中的应用及造价分析
高低异型刃脚钢围堰设计、侧卧组拼技术
水利工程施工中围堰技术的应用
两江口水电站大坝帷幕灌浆的质量管理
刘雯 每次躲在帷幕后向前看
帷幕 情意浓浓超惬意
第85届中国电子展圆满落下帷幕
旋喷桩止水帷幕施工监理