APP下载

大圆弧曲面机械抛光工艺方案

2018-02-24刘健

中国新技术新产品 2018年24期

刘健

摘 要:该文以密封靴零件加工攻关过程为例,介绍了一种大圆弧曲面磨削加工工序完成后的后处理工艺方案,即机械抛光。为进一步提高零件大圓弧曲面加工质量,巧用平面磨床往复运动加工特点,从降低机械抛光作业时的冲击和减少羊毛轮自身磨损2个方面着手,实施优化改进的机械抛光方案。最终,密封靴零件加工质量得到稳定提高,满足设计要求。

关键词:大圆弧曲面;机械抛光;平面磨床;羊毛轮

中图分类号:TG659 文献标志码:A

0 引言

抛光是指用抛光材料对物体表面进行平整处理,降低粗糙度并提高表面光泽和外观质量的过程,一般使用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主。特殊零件如回转体表面,需借助如转台等器械。定制高质量的抛光工具,制定正确的抛光工艺过程,能够有效提高抛光质量。

1 加工现状

密封靴零件(图1)是卷烟物流设备ZF25滤棒发射机的关键零件。工作时,滤棒段在气压的驱动下,沿φ90+0.1

+0.05全长270密封靴大圆弧曲面(文中简称圆弧槽)与等长度发射鼓鼓槽形成的空腔内高速射出,速度可达到150 m/min。为保证滤嘴棒喷出后,质量稳定,密封靴零件圆弧槽应具有较高的耐磨性、表面粗糙度及加工纹理方向要求,从而减少滤棒磨损。根据密封靴精加工工艺规程,零件材质为Cr12MoV,经真空淬火HRC55-60后,使用进口BLOHM HP620保宁超高速平面磨床对圆弧槽进行半精磨、精磨加工后,设计要求,密封靴零件圆弧槽表面粗糙度要达到Ra0.4以内,且加工纹理方向垂直于视图平面(图1)。根据砂轮厂家推荐,使用粒度为80的适合工具钢磨削加工的的棕刚玉砂轮,先在磨床上将砂轮修磨成具有R45外轮廓的轮体,之后,将砂轮用于镗铣后的圆弧槽磨削加工。加工后,用粗糙度检测仪检测,表面粗糙度数值在Ra0.8左右(图7),进行磨削参数优化后零件表面粗糙度仍得不到明显改善,达不到设计要求。

2 问题分析及工艺方案实施过程

2.1 初步工艺方案实施

经深入调研,采用新型陶瓷CBN砂轮可以达到理想的磨削效果,但是,需采购较大规格的CBN砂轮,砂轮修整面积大,难度高,需要采购专用的可进行整形、修锐的金刚石滚轮修整器。采购新附件成本高昂,周期长,且砂轮修整器安装接口需改造。用现有工艺装备,由于保宁机床额定功率仅15 kW,功率相对较小,按工艺规程进行密封靴大圆弧槽磨削加工,表面粗糙度Ra0.4的设计要求,无法达到。因而,拟采用羊毛轮进行机械抛光后处理。抛光工艺方案(表1)如下:

密封靴圆弧槽精磨至下差,即圆弧槽直径φ89.9。用定制羊毛轮毛坯,装夹于砂轮法兰上。然后,在车削中心上,校正法兰内孔,抱紧法兰外圆,车成R45一侧外轮廓,之后掉头,按同种方式校正、装夹,车成R45外轮廓另一侧,接成R45轮廓(图2);之后,将羊毛轮安装于平面磨床,校正零件及羊毛轮体,将水溶性固体抛光蜡涂抹于慢速转动中的羊毛轮外轮廓,将羊毛轮压圆弧槽0.2 mm,通过平面磨床的往复运动,粗抛5 min,然后机床停车1次,水冷降温、清理(约3 min),羊毛轮压0.02 mm继续精抛3分钟。通过上述工艺过程,完成密封靴零件机械抛光(图3)。

2.2 方案实施效果及问题分析

密封靴圆弧槽抛光效果差,具体表现为圆弧槽纹理不均匀,两端出入口出现磨损情况; 磨削过程中羊毛轮磨损(图4),R45轮廓修整频率高(进行两三件零件抛光作业后,轮廓破坏严重,必须重新上车削中心修整)。

深入分析羊毛轮机械抛光方案,总结出2个造成密封靴零件机械抛光效果不佳的原因:

(1)羊毛轮材质软,车削时R45轮廓校正难度大,法兰轴端装夹空间小,需2次上车,两头车削,接成(图2)。加工成型的羊毛轮,高速转动时跳动大。同时,羊毛轮抛光作业时,出入口受力突变,冲击较大。两方面的冲击容易造成零件受力不均匀,磨损加剧。

(2)圆弧槽内有4种5处槽孔特征(图4),羊毛轮下压抛光作业时,槽孔特征如刀片,羊毛轮R45轮廓,极易受损,造成修整频率高。

2.3 实施优化改进的工艺方案

2.3.1 从2个方面减少抛光作业时的冲击

2.3.1.1 设计制作芯轴,一次车成R45外轮廓

根据羊毛轮法兰的尺寸结构设计专用芯轴,如此羊毛轮可穿芯轴进行车削加工,可将R45轮廓一次车削成型(图5)。

2.3.1.2 制作带坡口对块,减小出入口冲击

根据密封靴零件尺寸特征及磨削抛光作业的特点,在两端增加带坡口对块,对块圆弧槽中心高度与密封靴等高,其尺寸设置为φ89.8,手工打磨坡口使对接位置基本平滑过渡(图6)。因此在抛光作业时,圆弧槽全长度区域受力均匀。

2.3.2 制作封堵块,减少羊毛轮自身磨损

采集零件槽孔特征尺寸(图4),按单边0.05间隙设置封堵块外形尺寸,封堵块列表如下。将加工好的封堵块,放入密封靴完成封堵。

2.4 最终效果检查

按既定工艺过程(表1),实施上述优化改进,进行机械抛光,密封靴零件所受冲击大大降低,而且羊毛轮自身磨损明显减少。羊毛轮经一次轮廓修整可用于整批(约14件)密封靴圆弧槽的抛光处理。抽样,用粗糙度仪在此检测,表面粗糙度数值均降低至Ra0.4以内(图7),而且零件纹理均匀,外观质量明显提高,达到设计要求。

3 结语

在既定设计要求下,类似于密封靴这种具有半径较大,弦长相对较小的凹圆弧曲面特征的零件,由于设备局限等原因,大圆弧槽表面粗糙度的进一步提高一直是困扰企业的加工难题。使用平面磨床进行抛光作业,用机器作业代替手工操作,降低劳动强度,提高抛光作业的稳定性。同时,通过多方面优化改进,很好地解决了机械抛光作业时零件所受冲击较大、受力不均匀、羊毛轮自身磨损等问题。另外,水溶性固体抛光蜡的使用,代替普通油性蜡质抛光蜡,不需要除蜡剂,除油剂进行抛光后处理,简化抛光后处理程序,降低成本。固、细化该机械抛光工艺,稳定提高产品综合质量,赢得客户认可,同时,为企业提高该类零件圆弧槽表面加工质量,提供了一种行之有效的后处理工艺技术手段。

参考文献

[1]吕戊辰.表面加工技术[M].辽宁:科学技术出版社,1984.

[2]印雄飞.塑料模具抛光方法[J].模具技术,2003(5):60-62.

[3]张小富,张红霞.陶瓷CBN砂轮对磨床的要求及应用现状[J]. 机械工人,冷加工 ,2000(10):14.

[4]张旦闻,赵冬梅,赵新途.大圆弧槽曲面磨削方法及分析[J].矿山机械,1997(7):34-36.