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注汽技术服务中心注汽站“极简模式”的形成与实践

2018-02-20咸朝军

大经贸 2018年12期
关键词:软水油泵燃油

咸朝军

极简主义是以简单到极致为追求,是一种设计风格,感官上简约整洁,品味和思想上更为优雅。这里借用极简主义的内涵,提出极简模式,就是通过对活动注汽站的设备、配套附属设施、流程等的梳理、再造,打造适合注汽站运行的简单的配置,减少各种配套设施,有利于设备转场,方便施工操作。野外活动注汽站设备众多、流程复杂、安装工序繁琐、隐患面广。为此,本着“安全便捷、极简实用”的原则,对站内所有设备进行重新梳理定位。将部分流程集成固化、将部分设备合体精简、将个别装置更新改造……一系列设备流程精简方案的实施,大大简化了流程拆装工序,降低了人工成本以及管线流程物料成本。

一、优化的方案设计

针对目前注汽站地面流程现状,我队通过长期的现场调查、理论分析、模拟实验以及不断的创新改进,最终制定出在“极简模式”下的地面流程优化方案:

1、依托现有设备,减少流程配套数量

通过深入调查分析注汽现场地面流程走向,同时针对设备摆放差异给地面流程带来的差异化连接方式进行分析,我们提出以“部分地面流程上设备”的方式来减少流程的配套数量。主要有以下两个方面:

a、进油、回油流程上高压设备

在注汽现场高压锅炉烟囱和油罐、油泵房的安全距离要求下,油罐、油泵房的摆放位置几乎呈固定的方式,而地面燃油流程的连接路线也因此形成了固定的模式,进油流程和回油流程各需要约20米。于是,我们将高压锅炉进、回油口移位,把部分地面流程以硬连接的方式固定到高压设备上,以此减少燃油流程配套数量,设计节省进、回油流程各10米。

b、软水流程上水处理设备

在设备搬迁过程中,注汽设备根据现场情况有多种摆放方式,最常见的就是“一字型”摆放和并排摆放。在原水处理工艺流程设计中,“一字型”摆放时需要地面软水流程约6米,并排摆放时需要地面软水流程约25米。同样,我们通过将部分软水流程挂靠到水处理设备上,以此缩短软水流程在并排摆放时的长度约16米。

2、优化流程悬挂,降低流程拆装工作量

每一次注汽设备转场,需要对所有地面流程进行一次拆装工作,共计需拆装接头112个,特别是在安装过程中,需要对接头胶圈进行检查、接头试压等,工作量非常大。我们根据不同设备的不同构造特点,在合理的區域设置挂钩,在搬迁过程中,使部分地面流程通过悬挂的方式固定在设备上,以此降低流程接头拆装次数约50次。

3、分类流体性质,降低流程消耗成本

在现状分析中提到,目前注汽站地面流程无论油、水、汽、空气均采用金属软连接材质,未能做到物尽其用,部分流程存在“性质浪费”。于是,通过现场调查,我们根据目前地面流程在运行中不同介质、不同承压、不同流量的特点,分类优化如下:

A、根据不同介质的特性,以黄夹克管代替金属软连接

我们将目前市面上比较普遍的黄夹克管应用到进、回油流程上,同时在油泵房和高压锅炉进出口采用金属软连接,可节省燃油流程金属软连接使用长度约12米。

B、根据承压不同的特性,非承压部分以胶管代替金属软连接

活动注汽站的地面水流程,从水罐出口到水处理生水泵进口这一部分是完全不承压的,通过市场调查,我们将市面上非常便宜的软胶管应用到这一段流程上,可节约金属软连接约10米。

C、根据流量不同的特性,采用合适管径的软连接

在注汽锅炉运行过程中,每小时消耗燃油约0.5吨,相对于水的消耗来说,燃油的使用量非常小。而目前燃油流程采用2.5寸管径则显得非常浪费,我们设计将2.5寸燃油流程更换为1.5寸的金属软连接,以此降低地面燃油流程成本。

同时,我们分析了流程的耐温、耐压以及流量性质,并充分考虑了不同材质流程的使用寿命、成本以及安装工作量,设计将部分加热蒸汽、仪用空气空气地面流程用耐压钢丝胶管代替金属软连接,节省1寸地面软连接数量20米。

二、整合固有设备,“极简”站内地面流程

注汽站的附属设备中,空压机和油泵被分别安放在两个不同的板房中,在搬迁、设备维护、流程连接上都阻碍了工作效率的提升。我们通过对现场设备以及工艺流程的勘察,提出将空压机和油泵这两个设备分别进行整合,具体措施如下:

a、将水处理操作间内废弃的小盐箱移除,同时将空压机上移至水处理操作间,将原空气地面流程改至水处理设备上,形成固定管线,取消空压机房这一附属板房,减少空气地面流程数量;

b、将油泵以及备用油泵分别移至卸油泵平台和盐泵平台,取消油泵房,提高注汽现场设备空间利用率,同时利用卸油泵的机动性,缩短燃油流程安装数量,“极简”站内地面流程。

三、实施效果

地面流程优化后,我们在现场进行了运行试验,确保不影响设备正常运行的情况下,本次优化还取得了如下几点效果:

1、降低了流程配套数量

通过地面流程上设备固化、用黄夹克或塑料管等其他材质的流程替代等方式,共计节省地面金属软连接约78米。

2、降低了流程拆装工作量

通过在现有设备合理区域安装挂钩,将部分地面流程悬挂在固有设备上,减少了注汽设备在搬迁前后的地面流程拆装工作量,单次注汽设备转场合计减少流程接头拆、装数量48个。

3、降低了注汽站运行流程损耗成本

优化后,注汽现场地面流程缩短,同时,通过以其他材质的流程替代高成本的金属软连接,流程成本进一步降低,在不计算一次性投入的改造成本情况下,合计节省成本54093元。同时,因地面流程的缩减,在以后的运行中,流程维护成本也将大大减少。

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