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4.3米捣固焦炉地面除尘站常见故障及对策

2018-01-01孟庆耀

安徽化工 2018年6期
关键词:翻板焦油烟尘

孟庆耀

(拜城县众泰煤焦化有限公司,新疆拜城 842300)

4.3米焦炉地面除尘站采用推焦、装煤共用一套除尘设备,除尘管道单独布置,通过布袋除尘器滤除烟尘中的焦粉杂质。由于设备选型较早,结构单一,随着服役时间长,装煤、推焦除尘翻板变形导致密封失效,风机能耗增大;同时,运行过程中系统进入大量空气,导致管道内部闪爆,除尘布袋烧毁,给安全生产带来隐患。由于环保设备不达标就不能生产,所以,如何解决这些问题成为企业生产的关键。

1 除尘翻板密封不严原因分析及应对措施

除尘翻板是焦炉装煤、推焦过程中将烟尘导入除尘管道的大门,若这道大门关不严,不仅风机系统能耗大,造成系统阻力升高,不能抽走烟尘和焦粉,吸入空气,不仅环保不达标,且空气与高温烟尘混合后极易爆炸。为此如何解决密封成为首要前提,经对拆下的除尘翻板进行研究分析,找出如下密封不严的原因:①使用时间长,翻板变形;②翻板与底板之间的橡胶密封垫老化严重或脱落,没有弹力和密封效果;③部分自制翻板重量太轻,靠自重不能压紧橡胶密封垫。

解决措施:①拆下变形翻板用液压千斤顶校正,四周用50*5 mm扁铁加固,防止后续形变;②重换橡胶密封垫,用钻尾丝将其四周固定在底板上,保证在密封垫形变时不触碰钻尾丝顶部;③将重量较轻的翻板底部配重块,使其能够利用自重将其压紧,防止漏气。通过以上三项措施整改后,风机运行能耗降低10%,同时出炉过程中的烟尘及焦粉大程度降低,达到了预期目的。

2 装煤、推焦两套系统共用一套除尘器带来的弊端及解决措施

现在新设计的地面除尘站为了能够最大程度地降低烟尘捕捉效果,都是装煤除尘一套设备、推焦除尘一套设备,但目前我们使用的是二合一设备。此设备虽然节省了投资,但运行时由于装煤、推焦一共176个除尘翻板,无论在翻板上怎样下功夫,不漏气都是不可能的,所以我们从装煤、推焦主干管上找问题。正常运行时,装煤、推焦干管下面分别有88个除尘翻板,为了保证单炉操作时打开的除尘翻板有最大的吸力,就要想办法把其他的除尘翻板干管断路,为此我们把推焦主管上面加装一套DN1000气动蝶阀,在装煤时,通过PLC程序设定将其关闭,保证装煤管道有足够大的吸力,经改造后,烟尘治理效果进一步提升,同时800 kW主风机负荷下降了20%。结合第一项措施,此两项改造项目将烟尘治理效果提升了30%,将运行电耗下降了30%,一举两得。

3 除尘布袋烧坏的原因分析及应对措施

除尘布袋的作用是将风机抽来的烟尘、焦粉进行过滤,这些粘性物质附着在布袋的外侧,内侧通过电磁气动脉冲阀控制压缩空气,将布袋表面附着的粉尘吹落,但在运行时出现两次布袋烧毁的事故,经停机拆解分析,主要由以下原因导致:①装煤过程中产生的荒煤气含有焦油等物质,这些粘性物质附着在布袋表面,压缩空气难以吹扫干净;②气动脉冲阀膜片损坏,导致该料仓部分布袋失去吹扫功能,长期运行使布袋表面被完全附着,失去作用;③预喷涂装置使用的滑石粉是耗材,由于运行成本停用预喷涂,导致煤气中的焦油不能被固化,全部粘结在除尘布袋上。以上因素共同作用,高温气体不能快速通过布袋,吹扫压缩空气也不能有效降温,导致积热烧毁除尘布袋。

解决措施:①经常检查主干管过滤器中的焦炭、表面焦油附着量,及时更换。通过焦炭吸收荒煤气中的焦油,避免焦油进入除尘布袋;②定期校验电磁脉冲阀,确保各仓的压缩空气吹扫正常,及时吹落布袋表面附着的粉尘,并予布袋降温;③滑石粉的作用是将煤气中的焦油附着其上,以利于吹落附着在布袋的粉尘,但其采购费用较高。经试验,使用推焦除尘收集的焦粉替代滑石粉效果更好,不仅吸附能力强,还解决了滑石粉外购问题。

4 驱动风机变频器的常见故障及解决措施

地面除尘站大风机作为整座焦炉消烟除尘的核心设备,一旦发生故障,将导致整座焦炉不能正常出焦。分析此前故障,主要原因:①800 kW高压电机配套的变频器,由于设计问题靠自然风循环冷却,工作环境差,煤粉、焦粉随气流进入,导致功率单元模块故障损坏;②由于该变频器采用风道开放式冷却,其自然风冷却效率低,发热导致元器件老化,绝缘降低,故障频发;③高压变频器自带冷却,风机长时间运行,轴承检查、维护不到位,导致变频器本体故障停机。

解决措施:①由于焦粉有一定的导电性,因此定期对变频器过滤网、单元模块、控制电路板等进行拆解清灰,保证变频内部器件运行环境良好;②改造冷却系统,采用两台大功率工业空调对其降温;③对门窗进行可靠密封,严防粉尘进入。

5 结束语

通过地面除尘站故障案例分析,找到问题发生的根源,经过密封及设备改造,解决了企业的技术难题,为地面除尘站的运行维护提供了参考。

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