APP下载

220 kV断路器合闸线圈烧损原因分析及处理

2017-12-28毕旭孟德霞康旭

水电站机电技术 2017年12期
关键词:分闸合闸断路器

毕旭,孟德霞,康旭

(国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂,河北唐山064309)

220 kV断路器合闸线圈烧损原因分析及处理

毕旭,孟德霞,康旭

(国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂,河北唐山064309)

潘家口电厂为抽水蓄能电厂,该厂升压站电压等级为220 kV,采用两回进线,升压站共有12台型号为:LTB245E1型的单柱式断路器,断路器依靠SF6气体灭弧,此次故障开关为潘遵I回线线路开关,因操作机构原因导致合闸线圈烧损。本文对故障原因及处理情况进行介绍。

操作结构;220 kV;断路器

0 引言

潘家口电厂220 kV升压站,使用12台单柱式型号为LTB245E1型的SF6开关,此次故障的断路器2008年投入运行,为线路断路器,投运至今长期处于合闸储能的状态。此次故障为断路器在合闸时未能正常合闸,线圈长时间带电存在电流,导致线圈烧损。线圈匝数为2 750+1 250,共计4 000匝,在此前2017年3月26日进行的例行维护检查及电气设备性能预防性试验中未见异常。

1 现象描述

2017年4月28日01:18,在进行开关站全停后,恢复送电操作过程中,已按操作票操作“合上2213-2、合上2213-5”完毕,按照调度指令操作至“调令:合上潘遵Ⅰ回线2213开关”,操作人在监控系统操作员站执行:合上潘遵Ⅰ回线2213开关。检查监控系统2213开关位置未变位,监控系统报“潘家口升压站潘遵一线220 kV_2213DL开关三相不一致动作”“潘家口升压站潘遵一线220 kV_2213 DL开关启动失灵跳闸动作”。立即组织维护人员现地检查,A相合闸线圈烧损,A相合闸不成功,B、C合闸正常,终止操作,向调度申请2213开关转冷备用。

2 原因分析及排查

(1)情况梳理:根据现场情况梳理分析可能导致缺陷发生的各种因素,经分析原因如下:

1)控制回路接线错误导致合闸线圈烧损。

2)A相合闸线圈自身存在绝缘不良或短路,线圈过流烧损,未能合闸。

3)操作机构存在缺陷,导致开关合闸时A相线圈烧损。

(2)问题排查:对可能导致缺陷发生的各种因素检查分析(排除法、直观法、试验法、待跟踪)。

1)检查潘遵一线辅助保护盘P14保护插箱。首先检查控制回路各部分接线与图纸核对,检查电源回路正常。在厂家技术人员到现场更换合闸掣子后,从监控系统强制开出2213开关A相合闸指令,A相合闸正常,说明控制回路接线正确。

2)线圈自身存在绝缘不良或短路,导致线圈烧损,未能合闸。在2017年3月26日大停电期间,对线圈直流电阻进行测试,测试线圈电阻为207 Ω,在正常范围内。所以可以排除由于线圈自身绝缘不良或存在短路问题,引起合闸不成功。

3)在厂家到达现场后,详细检查A相操作箱内各操作机构,针对以下几点进行了详细排查:

①A相合闸时线圈衔铁与铁心间间隙过小,撞击力度不足,未能及时切断合闸电源,烧损线圈,合闸失败。

2017年3月26日第一次全站停电期间,现地检查衔铁与线圈铁心间间隙,在正常范围内(大于1 mm),且当日进行分合闸试验正常,未出现异常,可以排除此次A相衔铁与线圈铁心间间隙过小原因造成的合闸不成功。3月26日检查图见图1。

图1 衔铁与铁心之间距检查情况(应为1 mm以上距离)

②A相合闸弹簧处于长期储能状态,导致弹簧预紧力过大,衔铁不能正常释放,未能及时切断合闸电源,烧损线圈,合闸失败。

2017年3月26,冀北电科院对2213开关进行电气预防性试验,对2213开关时间参量及同步性、2213开关分、合闸电磁铁动作电压进行测试,未发现异常。4月28日线圈故障后,邀请厂家技术人员到厂更换新合闸掣子后,对开关进行分合闸速度特性测试,发现A相开关速度为8.4 m/s,速度超过厂家规定值的7.4~7.8 m/s范围。速度过快说明合闸弹簧预紧力过大,在合闸掣子上的作用力也相应增大,衔铁动作的力也相应增加。而线圈不能提供足够的冲击力让衔铁动作时,则造成合闸机构卡涩,致使线圈长时间带电(5 s),造成线圈烧损,引起合闸不成功。图2为合闸过程结构动作介绍。

图2 合闸过程结构动作示意图

(3)A相合闸挚子存在内部卡涩,未能及时切断合闸电源,A相合闸线圈较长时间带电,烧损线圈,合闸失败。

2213DL合闸挚子存在内部卡涩,导致未能及时切断合闸电流,烧损线圈,合闸不成功。2017年3月26日,进行断路器电气试验时,未对合闸掣子润滑度进行检查,原因为开关站断路器说明书中对于机构的维护保养日期为15年或5 000次,潘家口电厂开关投运于2008年,至今不满10年,截止4月29日动作次数为229次,远远低于说明书规定范围。所以停电未对机构进行检查。此次事件中合闸掣子存在润滑不足现象,为产生此次事件的次要原因。

3 原因确定与分析

(1)原因确定

合闸弹簧预紧力过大,导致合闸掣子动作需要更大的力,当线圈提供的力量无法动作合闸掣子时,则造成合闸机构卡涩,致使线圈长时间带电(5 s),造成线圈烧损。

(2)原因分析

A相线圈烧损原因为2213开关长期处于合闸状态,盘式弹簧处于长期储能状态,导致性能稳定性变差。对2213开关进行分合闸速度特性测试,发现A相开关速度为8.4 m/s,速度超过厂家规定值的7.4~7.8 m/s范围。速度过快说明合闸弹簧压力大,在合闸掣子上的作用力也相应增大,衔铁动作的力也相应增加。而线圈不能提供足够的冲击力让衔铁动作时,则造成合闸不成功,线圈将长时间带电(5 s),造成线圈烧损。A相合闸弹簧压紧力过大且掣子略有卡涩现象,为2213开关合闸线圈烧损的主要原因。更换合闸线圈后,进行2213开关A相分合闸时间参量、2213开关A相分合闸速度特性、2213开关分合闸电磁铁动作电压、2213开关三相同步性测试及调整。并经现地、远方现地传动试验正常。A相处理完毕后对B、C相弹簧情况进行检查及测试,未发现异常;对B、C相分、合闸掣子进行润滑,无卡涩。

4 缺陷处理

(1)拆除原烧毁的合闸掣子,更换新的合闸掣子,安装速度测试传感器进行速度测试;测试合闸速度为8.4 m/s,分闸速度7.8 m/s,合闸速度过快,分闸速度则较规定值慢。现场调整合闸储能角度降低15°后速度降至7.8 m/s,调整分闸弹簧压紧度,将分闸速度调整到8.1 m/s。调整部位及角度见图3。

图3

(2)对2213开关A相单柱进行时间测试,未进行分合闸弹簧调整时,合闸时间调整之前为27.5 ms,分闸时间为16.1 ms,虽均在规定范围内,但因弹簧调整后,影响分合闸时间,经多次反复试验调整,最终合闸时间为27.8 ms、合闸速度7.8 m/s;分闸时间15.8 ms、合闸速度为8.1 m/s。

(3)对2213开关合闸掣子进行润滑,使用专业润滑油进行重点部位润滑(图4)。

(4)A相处理完毕后,分别对B、C相的合闸、分闸速度及时间进行测试,B、C相合闸速度及时间均在规定范围,但分闸速度稍慢,分别对B、C相分闸弹簧进行调整,将分闸速度分别调整至8.1 m/s和8.3 m/s。

图4 为三相分合闸掣子进行润滑

(5)将三相合闸、分闸速度均调整至正常范围内后,使用专业润滑油对分、合闸掣子重点部位进行充分润滑,防止运行过程中出现卡涩现象。

5 总结

通过此次缺陷的处理,表现出运维人员认知水平能力不足,对断路器特性检测方法及内容考虑不周,在今后的工作中应制定详细的断路器检查项目,对一些特定参数进行定期检测及维护。

TV738

B

1672-5387(2017)12-0025-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2017.12.010

2017-11-01

毕旭(1989-),男,助理工程师,从事水电厂发电机运维管理工作。

猜你喜欢

分闸合闸断路器
6 kV断路器分闸拒动原因及解决方法
高压开关柜分闸线圈烧毁原因及解决措施
六氟化硫断路器运行与异常处理
断路器控制回路异常分析及处理
一例断路器内部发热的诊断分析
SF6断路器拒动的原因分析及处理
真空断路器更换合、分闸线圈时的注意要点
基于Hilbert变换的断路器选相合闸技术的研究
一次不合闸故障引发的电池组更新问题
高压断路器分合闸线圈及操作板的保护