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110kV变电站开关柜故障原因探微

2017-12-23付树达沧州旭阳化工有限公司

大陆桥视野 2017年10期
关键词:主变时限开关柜

付树达/沧州旭阳化工有限公司

110kV变电站开关柜故障原因探微

付树达/沧州旭阳化工有限公司

本文以某轧钢厂110kV变电站开关柜故障为例进行分析,查明故障原因,并提出相应的改造方案,为今后110kV变电站的安全运行提供保障。

变电站;开关柜;故障;原因;改造方案

一、某变电站情况概述

某110kV变电站位于轧钢厂南面,是一座升压变电站,主要为厂区提供上网通道,并为企业提供负荷用电。该变电站共有110kV、35kV、10kV3个电压等级,2台主变容量分别为50000kVA,110kV运行间隔2个,35kV间隔2个,10kV运行间隔3个,采用南自PST-1200C、PST-620、PSR600及PSL-641系列保护装置。故障发生前,该变电站110kV母线分列运行,母联100开关在分闸位置;35kV母线分列运行,母联300开关在分闸位置;10kV母线分列运行,母联900开关在分闸位置。#1主变接线方式为YNyn0d11,110kV侧中性点直接接地运行,35kV侧中性点不接地。

二、开关柜故障分析

2014年3月4日17时59分0秒,该变电站#1主变低压侧901开关A相发生单相接地故障,故障持续约18.5s后发展为三相短路。当日17时19秒238毫秒,#1主变保护低后备复压方向I段I、II时限动作,跳开低压侧901开关;2687ms,再次发生AB相间短路,持续70ms后发展为三相短路故障;4716ms,小电源解列装置动作,跳开35kV I线、35kV II线(无出线)、10kV电站I线、10kV电站II线;5067ms后,#1主变高后备复压方向I段II时限(I时限整定退出)动作,跳开高压侧101开关,至此故障被切除,其余系统安全运行。

三、开关柜故障原因分析

(一)保护动作分析

从保护录波图与现场信息分析可知,故障主要经历了以下阶段。

1.故障初期为A相单相接地故障,A相接地后因绝缘击穿而发展为三相故障。

2.三相故障后,故障电流最大达到15.6A,#1主变低后备保护复压方向I段I时限出口跳分段900开关,故障无法切除,低后备保护复压方向I段II时限出口跳低压侧901开关。

3.901开关跳闸后,故障电流消失,901开关柜发生AB相间短路故障。由于110kV母线电压降低,小电源解列装置检测到110kV I母电压降低满足一轮、二轮动作要求,因此解列出口跳35kV I线、10kV电站I线、10kV电站II线,动作与定值单描述相符。此时由于10kV母线仍带有小电源,存在残余电压波动现象,因此#1主变高后备保护复压方向I段II时限出口跳101开关,中后备保护无故障电流未动作出口。至此故障切除,#1主变中后备保护因无故障电流未启动,其余保护装置及小电源解列装置均动作正确。

(二)故障检查及试验检测

故障后,现场检查发现10kV开关室现场901开关触头A相已烧断,柜后板已烧穿,B、C相触头已烧毁,整个柜子已被烧焦,附近的2面柜也受到不同程度的烧损。设备停电后,对101开关和301开关进行气体组分含量检测,发现101开关气体SO2组分含量为1.4μL/L,低于预试规程注意值(3μL/L),但设备内的SO2气体是切断故障电流时产生的,不影响设备投运;101开关和301开关各项常规电气试验合格;对#1主变保护装置进行保护装置采样、逻辑功能、二次回路绝缘、开关传动检查,试验合格。但#1主变油试验存在如下问题。

1.设备自2013年10月进行滤油处理后,每月开展了一次油色谱(DGA)试验,结果显示油中总烃含量从23μL/L增长至82μL/L,呈现增长趋势,绝对产气速率为11.5ml/d,接近规程注意值(12ml/d),其它组分产气速率均低于规程注意值。监测数据中,乙烯、乙烷含量变化极大,需开展比对试验核实。

2.自2013年1月安装DGA在线检测装置后,经监测发现油中总烃含量呈现增长趋势,最近的总烃监测最高值为65μL/L,其中主要以甲烷、乙烯为主(分别约占总烃的50%、40%),但与设备滤油前相比,两种组分占比变化不大(滤油前两种组分的占比均为45%左右)。

四、开关柜检修及改造措施

1.对901开关柜及其它受损开关柜进行检修更换,为避免开关柜更换后运行中再次发热,考虑选择质量较好的合资断路器。

2.在2014年3月15日#3机组发电后,必须加强对#2主变902开关柜的测温和巡视,必要时采取控制902开关柜负荷的措施。

3.对#2主变902开关柜进行改造,选择质量较好的合资断路器。

五、改造效果分析

1.10 kV母线发热改造经分析,认为是开关柜主母排设计不合理、原母排载流量偏小、温升大造成变电站10kV开关柜长期存在不同程度发热。为此进行了如下改造:一是将10kV开关柜10kV母排,901、902开关柜内母排及其母线桥由2×100(或120)×10规格铜排改为3×100(或120)×10规格铜排,并更换相关绝缘件、紧固件;二是将10kV开关室的#1、#2主变10kV侧进线两侧穿墙套管更换为4000A套管,并进行防涡流处理。

(1)改造前后直阻测试情况。改造前,901开关A、B、C相直阻分别为52.59、56.43、54.53μΩ,902开关A、B、C相直阻分别为52.8、53.19、55.47μΩ。

改造后,901开关A、B、C相直阻分别为11.59、12.43、11.91μΩ,902开 关 A、B、C相 直 阻 分 别 为 12.1、11.68、11.47μΩ。通过对比可知,改造后各相直阻已从50μΩ降到12μΩ,改造效果明显。

(2)负荷及测温情况。选取#2主变10kV侧902开关柜对改造前后测温情况进行对比,通过分析可知,改造后超30℃的情况较改造前少,20WM同等负荷情况下的最高温度也降低,但差距不大,有待进一步观察;枯水期(11、12月)负荷较小,改造后的测温效果不明显,待来年丰水期负荷大时再进行测量比较。

2.主变吊罩大修。

2013年3月#1主变油样试验氢气、总烃含量严重超标,此次又受到低压侧短路冲击,于是怀疑#1主变内部有高温过热现象。对该主变进行电气试验,介损、绝缘、变比正常,铁芯无多点接地;但在测试有载开关直流电阻时,发现有载开关9-17档直流电阻不平衡率超过2%。为明确#1主变存在的缺陷问题,需吊罩进行检查。

(1)#1主变的色谱数据长期存在氢气和总烃超标,出现少量乙炔。初步判断变压器内部存在局部放电,导致变压器油高温过热。本次主变吊罩发现,铁芯油道连接片与油箱内顶部的加强铁距离太近,发生放电,导致铁芯两点接地形成环流,放电点处出现烧点黑斑。处理方法:拔出铁芯油道连接片与螺栓,平移100mm后与油箱顶部加强铁错位,保持一定的安全距离。

(2)因110kV变压器的油箱内部没有安装磁屏蔽,使变压器的高压侧漏磁偏大,导致油箱上下连接片烧坏。处理方法:将油箱上下连接铜片加粗连接,并用螺栓紧固好。

六、结束语

通过对变电站10kV开关柜采取日常温度监视与负荷控制、开关柜加装风扇与透气孔、10kV开关柜改造母线桥、主变大修等措施,使得故障得以解决。这些改造措施可为变电站设计、安装、日常运维、技改大修等提供分析方法及处理方式,确保开关柜及变压器等设备的安全运行。

[1]韦科迪.浅析10kV高压开关柜故障原因及防范措施[J].机电信息,2012(15):92-93.

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